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宣鋼燒結指標晉位生產實踐

來源:2017年第五屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

宣鋼燒結指標晉位生產實踐李曉兵 楊永強 王洪余(河北鋼鐵集團宣鋼煉鐵廠 河北省 張家口 075000)摘 要:在鋼鐵產能過剩的形式下,指標提升是永恒的主題。河鋼宣鋼鐵前系統燒結指標與先…

宣鋼燒結指標晉位生產實踐

李曉兵  楊永強  王洪余

(河北鋼鐵集團宣鋼煉鐵廠  河北省  張家口  075000

摘  要:在鋼鐵產能過剩的形式下,指標提升是永恒的主題。河鋼宣鋼鐵前系統燒結指標與先進企業存在差距,為此2016年以來開展指標晉位,從原料工序分供戶堆存使用、優化貨位,控制合理庫存,穩定入燒結構,優化煤種結構;設備方面主要完善工藝設施功能,治理燒結機系統漏風,漏風率達到50%以內、合理匹配脫硫風機容量、實施自動加水技術、治理混合機粘料技術;工藝操作方面重視終點溫度控制,從人為操作、工藝波動、設備因素方面分析和控制,終點溫度受控率達到99.5%。通過一系列措施的實施,燒結返礦率、固體燃耗、轉鼓指數等技術經濟指標大幅度改善,為高爐順行和指標改善創造良好外圍條件。

關鍵詞:燒結;指標晉位;生產實踐

1 前言

宣鋼煉鐵廠燒結系統現有3360m2燒結機,分別于20082010年、2014年投產,設計年生產能力370萬噸/臺,臺車欄板高度750mm、臺車寬4.5m1#2#機配備450m2環冷機、3#機配備415 m2環冷機。燒結機裝備已實現大型化現代化,但燒結工序技術經濟指標與行業先進水平存在較大差距,主要表現燒結固體燃耗高、燒結礦轉鼓強度較低,返礦率高,燒結礦穩定性差。

2 燒結指標差的原因分析

主要從原料品種多、供戶多、燃料固定碳低;設備漏風率高、功能缺失;工藝操作等因素影響燒結技經指標差。

2.1 原、燃料質量穩定性差

(1)宣鋼使用百家料,品種多、供戶多、品位差別大。同時為降低物流費用,精粉采取直供模式,更不利于原料質量的穩定。

(2)入燒原料中帶入原礦或冬季凍塊,影響燒結布料穩定性。雨季天氣,鐵礦粉濕粘,供料難度大,引起變料次數增加,最多月變料12次。

(3)燒結長期使用燒結無煙煤,-1mm含量達到35%-40%,破碎后引起過粉碎,燃燒快,燃料利用效率低。

2.2 燒結設備功能缺失

(1)原料場一次配料系統的皮帶秤運行時間達到9年,部分配料秤秤體變形,運行精度降低,影響配料準確性。

(21#2#燒結機已運行6-8年,燒結機本體如:風箱、滑道、機頭機尾密封等部位,除塵系統灰斗、人孔門、膨脹節等部分,磨損嚴重,漏風率高。

(31#2#燒結機配套脫硫系統增壓風機功率低,燒結機主抽和增壓風機風量不匹配,造成燒結機抽風系統憋壓,引起增壓風機減速機震動,頻繁調整料批,影響燒結礦產、值量的穩定。

(4)燒結使用熔劑主要為鈣灰、鎂灰,在混合機內易粘結,混合機加水配加煉鋼循環紅泥濃度波動,易引起混合機筒體粘料,電機、減速機負荷波動大,影響設備壽命,且采用人工清理筒體粘料,勞動強度大、存在安全隱患。

(5)緩沖倉扇形閥門經常卡阻大塊變形,布料穩定性差。

2.3 工藝操作

(1)因紅泥濃度波動,混合料水分調整不及時,燒結料層波動,影響布料波動,燒結過程波動大。

(2)扇形閥門卡阻大塊,調整布料不及時,出現料面拉溝或虧料。

3 燒結指標晉位攻關措施

3.1 原料工序

3.1.1 原料品種優化

(1)針對精粉供戶多、品位差別大的問題,根據各供戶不同礦點典型值,成分接近、品位穩定的供戶可以直供,成分波動較大的供戶在料場造堆后使用。

XXSD高鈦半自熔SiO2加權平均值為45%FFHYG 高鈦半自熔SiO2 34%,以此分為兩種高鈦半自熔,分倉供料,同時分堆落卸。

SM高品酸精SiO2加權平均值4.58%,其余供戶(JYLSSD)為5%以上,同樣分為兩種高品酸精,分倉供料。

(2)同品種不同船次的進口粉SiO2偏差0.5%分堆存放使用。

3.1.2 原料貨位、庫存、配料

(1)為防止礦粉品種多引起的混料現象,料條進行定制管理,貨位擺放不做隨意變更,如需調整要經生產部門同意后方可執行,堆放新品種時,將貨位原鐵礦粉底子料清理干凈后再堆放新品種。料堆間距不小于5米,并在相應料堆設立物料標識牌。明確料場管理的責任人。

(2)穩定入燒入球結構,確定精粉和進口粉單品種合理庫存保持在10天,小于7天的警戒庫存,積極與采購部門協調和溝通,掌握進口粉的到港日期、發運情況和典型值,提前制定穩定結構方案,變料次數可控制在2-3/月。濕、粘特性的進口礦粉庫存保持10天以上,提前做防凍和防雨工作,降低供料難度。

(3)以干配比計算鐵混料結構,每天檢測單品種物料的水分,折算濕配比后執行圓盤出料量,嚴格控制配比誤差在±0.5%以內。

3.1.3 優化燒結煤種

開發燒結用燃料品種,結合不同煤種的特性和生產實踐,固定不同置換比,為燃料比調整提供參考,建立煤粉性價比評價體系,優選煤種降低固體燃耗。

涿鹿煤:因水分波動大、固定碳較低,在配加過程中應重點關注燃料水分變化,每班必須對水分進行測量,防止出現成分波動,性價比較好。

昔陽煤:使用時成分較為穩定,配加后,燒結礦FeO穩定性高,燃料配比變化小。

壽陽煤:固定碳較昔陽煤稍低,灰分偏高,但壽陽煤-1mm含量偏高。

昊華無煙煤:固定碳較涿鹿煤高,但-1mm含量偏高,且后續資源量不足。

結合不同的煤種和性價比,確定燃料結構主要高爐返焦、昔陽煤和涿鹿煤。

3.2 燒結設備功能完善和創新

(1)運行精度低的配料秤進行整體更換,每班供料前標定配料秤零點,固定校驗配料秤的周期。

(2)調整料條受料口篦子間隙,尺寸由200調整為150mm;修補上倉震動篩篦子,料倉篦子,過濾入倉前大塊和雜物。燒結配料倉篦子間隙控制180-200mm。配料圓盤篦子間隙為150mm。控制原料系統雜物和原生塊礦進入燒結系統。

(3)對1#2#燒結機本體、除塵系統進行排查,掌握系統漏風情況并建立臺帳,針對漏風點位置和磨漏的原因不同,制定不同的補漏方案,利用日常、檢修和年修進行處理,8-12月共修補漏風點260余項,更換臺車滑道、機頭機尾密封等措施,控制漏風率在50%以內。

(4)增壓風機進行擴容改造,電機功率由1250KW改造為1600KW,解決了增壓風機風量不匹配、減速機震動的問題,可提高燒結風量,進一步提高燒結料層,穩定生產。

(5)自主開發自動加水程序

將紅外測水儀改為微波測水儀,減少光線、顏色等因素影響,在混一皮帶、混合皮帶安裝料流檢測裝置,自主開發自動控水程序,實施自動加水,燒結機開、停機料由15塊臺車減少至2塊臺車。針對紅泥雜物對加水量的影響,將紅泥池篦子間隙由8mm改造為5mm,過濾出雜物,減少加水管路堵塞雜物。

(6)治理混合機粘料創新技術

混合機加水位置在入料口,因此粘料主要集中在入料口2-5m的位置,職工開拓思路,在距混合機入口端2m處,筒壁安裝6根直徑219mm0.5m的鑄管,鋼管內放入直徑150mm鋼球,隨著混合機轉動,鋼球在鑄管上下循環震動筒壁,混合機受震動粘料脫落,處理粘料。詳見示意圖


(7)緩沖倉扇形閥門改造,料面平整,布料改善明顯,為進一步降低水分提高料層提供條件。

3.3  工藝操作

3.3.1 燒結終點溫度受控

各燒結機重視終點溫度控制,制定終點受控率99%的攻關目標。分析超標原因有:工藝波動、人為操作、設備因素。隨著工藝設施完善,逐步得到解決,終點受控率由97%提高至99.5%

(1)工藝波動

通過實施自動加水、治理紅泥堵塞、校驗配料秤等措施,影響燒結過程的水、碳工藝波動難題得到解決。

(2)人為操作

加強日常布料操作管理,確保布料平整無拉勾,重視“拐點溫度的控制,做到提前調整。

(3)設備維護

不當如臺車竄洞、非計劃停機影響原因影響3.94%,采取措施:重點對臺車篦條維護,減少臺車竄洞,減少非計劃停機。

3.3.2燒結低水分厚料層操作

通過設備功能完善,混合料水分逐步降低到7.0-7.3%,既減少燒結過濕層厚度,又改善透氣性。

為減少邊緣效應,降低表層礦比例,提高成品率,燒結機擋板高度由750mm增加至800mm,提高燒結料層至780-800mm

4 實施效果

通過強化原料工序管理、設備功能完善、工藝操作水平提高等措施,燒結技經指標明顯改善,燒結礦轉鼓指數由77.6%提高至78%以上,燒結固體燃耗由57kg/t以上降低至54.6kg/t以下。返礦率由11.49%降低至10.41%。堿度穩定率由92.2%提高至95.5%以上。

5 結  

通過一系列措施的實施,201611月份以來燒結技經指標明顯改善,20172月份固體燃耗、返礦率達到近兩年的最好水平,達到行業平均水平,為高爐順行提供良好的外圍條件。


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