本鋼板材煉鐵廠風機動平衡自主修復趨于常態化
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板材煉鐵廠在近日開展的設備定修工作中,對風機進行動平衡修復時不再“如臨大敵”,而是按部就班進行,形成了常態化檢修。這是該廠在引進、消化、吸收、再創新過程中,采取師帶徒方式,把昔…
板材煉鐵廠在近日開展的設備定修工作中,對風機進行動平衡修復時不再“如臨大敵”,而是按部就班進行,形成了常態化檢修。這是該廠在引進、消化、吸收、再創新過程中,采取師帶徒方式,把昔日“獨一份兒”的高精尖技術,變為“滿園春”的大眾化技能的具體體現,為企業創造了顯著的經濟效益。
板材煉鐵廠現有大型離心式風機60余臺,其中以“風”定產的“心臟”設備燒結主抽風機就有9臺。正常運轉中,粉塵不可避免地會對風機葉片造成一定的磨損,導致葉片質量不平衡,引起風機振動,不僅對風機本體結構造成損壞,而且極易發生設備故障。為保證生產順行,必須對風機進行更換修復,此過程需要3天時間,嚴重影響產量。由于部分風機為進口設備,需要送到廠家進行結構維修及動平衡修復,此過程大約需要3個月時間,維修費用在80萬元左右。
自2005年以來,該廠請專業公司人員到現場進行動平衡修復,一次需要兩萬元修理費,而且該廠風機直徑從500mm至3500mm不等,做動平衡修復的方法不一樣,專業公司人員缺乏現場經驗,修復效果不理想。最后,該廠決定開展風機動平衡修復技術攻關。2006年,該廠委托專業公司代購了一臺動平衡測試儀,二燒結車間生產骨干主動學習相關技術。在沒有任何借鑒及數據的情況下,他們對專業公司人員操作時的具體步驟仔細揣摩,在操作過程中進行逐項對照,最終總結出動平衡測試儀操作要領。為修復風機結構本體,他們在葉片磨損部位大膽扣加弧形襯板,修復了風機本體。在初步掌握了風機修復技術后,他們進行了幾次動平衡修復實驗,反復加以調試、修正,取得良好效果,風機壽命延長了1.5~2倍。現在,如果風機葉輪襯板磨損不嚴重,就無須到廠家進行修復。
“一朵花開不是春,萬紫千紅春滿園”。目前,該廠已有7人掌握風機動平衡修復核心技術,每年應用此技術達四五十次,這項技術也從二燒結車間推廣到其他兩個燒結車間及防塵車間。在滿足本廠風機檢修的同時,他們還多次到兄弟單位進行技術支援,確保了風機設備的穩定順行。
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