包鋼兩QC小組獲評冶金行業先進
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日前,包鋼焦化廠煉焦二部干熄焦年修期間穩定焦炭水分QC小組和棒材廠電氣車間棒材生產線優化剪切、自動撥料攻關QC小組榮獲2012年冶金行業先進質量管理小組稱號。 為降低高爐焦比,公司…
日前,包鋼焦化廠煉焦二部“干熄焦年修期間穩定焦炭水分”QC小組和棒材廠電氣車間“棒材生產線優化剪切、自動撥料攻關”QC小組榮獲2012年“冶金行業先進質量管理小組”稱號。
為降低高爐焦比,公司要求干熄焦大修期間,焦炭水分低于6%且穩定率達到90%以上。焦化廠煉焦二部“干熄焦年修期間穩定焦炭水分”QC小組,根據結焦不均勻、晾焦時間不足、打水時間長和點檢維護力量薄弱等影響焦炭水分的原因,組織多次試驗,通過增加熄焦水泵,減少打水時間,制定晾焦、放焦制度,加強崗位職工接焦操作管理和增加點巡檢人員等手段,使焦炭水分低于6%,穩定率大大提高,并提升了焦爐四大車設備運行能力,降低了故障停機率,創造間接經濟效益65.77萬元。
棒材廠電氣車間“棒材生產線優化剪切、自動撥料攻關”QC小組緊密圍繞提高棒材成材率、降低切損、減輕職工勞動強度的目標,有針對性地對飛剪控制系統、輥道摩擦系數、齒條系統進行改造和優化,通過對不同品種的工藝參數收集、積累,持續優化改進,有效提高棒材產品定尺精度和工作效率,降低切損及輔助操作人工,控制系統自身故障由每50個工作日12次減少到2次。
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