攀鋼釩軌梁廠破解鋼軌矯直難題
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4月25日獲悉,由攀鋼釩軌梁廠自主開發的鋼軌矯直扭矩數字模型,已在鋼軌平立復合矯直機上成功投用。它使鋼軌矯直實現了計算機智能控制,取代了原來的人工調試,大大提高了生產效率,降低了…
4月25日獲悉,由攀鋼釩軌梁廠自主開發的“鋼軌矯直扭矩數字模型”,已在鋼軌平立復合矯直機上成功投用。它使鋼軌矯直實現了計算機智能控制,取代了原來的人工調試,大大提高了生產效率,降低了電能消耗和設備損耗。
軌梁廠萬能生產線平立復合矯直機是從意大利引進的一套先進設備,2003年投入使用。隨著鋼軌年產能的不斷釋放,鋼軌在長時間連續矯直時,矯直輥的線速度便出現不匹配現象,使各輥之間相互干擾,產生較大的扭矩值,造成矯直機電機電阻不時出現過熱、燒損現象,嚴重時造成矯直機直接停機,不能連續生產。
針對這種情況,軌梁廠進行技術攻關,采取了不少方法優化扭矩干擾,但效果并不理想。2011年,精整作業區職工朱華林撰寫了一篇論文《矯直扭矩干擾淺探》,提出了“矯直機各輥線速度匹配公式”,引起了該廠領導的高度重視。之后,該廠工程技術人員和朱華林一起,通過在鋼軌生產過程中大量收集數據、反復對數字模型進行模擬試驗等,成功開發出與矯直機線速度相匹配的“鋼軌矯直扭矩數字模型”,使矯直機的每一個輥都能發揮正向作用。
“鋼軌矯直扭矩數字模型”的建立,使矯直扭矩的調整實現了計算機數字模型控制,徹底改變了過去人工調整扭矩時,因計算機畫面顯示的工藝參數不真,無法準確判斷故障的現狀。有關專家指出,此項技術在國內同行業中尚屬首創。