京唐煉鋼脫碳爐爐役檢修提前兩天完成
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經過多家參戰單位團結協作,首鋼京唐煉鋼作業部1號脫碳轉爐爐役檢修經過9天22小時50分鐘,比計劃時間提前兩天完成,創投產以來23次爐役中工期最短紀錄。300噸轉爐爐型大、設備多、結構復雜,…
經過多家參戰單位團結協作,首鋼京唐煉鋼作業部1號脫碳轉爐爐役檢修經過9天22小時50分鐘,比計劃時間提前兩天完成,創投產以來23次爐役中工期最短紀錄。
300噸轉爐爐型大、設備多、結構復雜,一般的爐役周期在12至15天左右。一套爐襯磚包括7種牌號31個磚型,總重量近790噸,僅砌筑爐襯磚就需要120個工時。京唐1號脫碳爐位于煉鋼平臺盡東側,爐役施工的腳手架、吊車等對其它轉爐的生產存在一定的影響。對此,煉鋼作業部大膽提出優化爐役檢修方案。此次爐役檢修設備系統的項目較多,包括機械、電氣、干法系統等167項,需要崗位人員、維檢單位、設備廠家協同作戰。他們針對重點項目制定了“煮爐”“爐襯砌筑”“停送電”等九個單項方案,將所有項目、方案落實到人,每個檢修項目指定專人承包,并由作業部領導帶隊,對各單位的施工方案進行分解,協調項目施工,保證按節點推進。設備工程室組織對砌爐塔、拆爐車等專用設備進行強化,并組織維檢單位通過多平臺、多工種的交叉作業,盡力搶工期。煉鋼區承擔著拆爐襯、煮爐、開新爐三大重點項目,對此,他們全力拼搶,為設備檢修和砌爐施工創造條件。由于拆下的爐襯要及時倒運外排,舊爐襯磚不但數量多,而且混有粉沫、渣鋼,清理起來十分困難。煉鋼區工長徐瑞杰身先士卒,冒著高溫粉塵進行清理,并提前10小時完成了洗爐、冷爐、拆爐、清爐等基礎工作。維檢單位同樣不甘落后,首建、首鋼二耐廠等單位都提前完成了所負責的檢修任務。
為嚴把檢修質量關,煉鋼部各專業人員深入現場,緊盯施工質量,逐項驗收簽認。設備點檢師李珊珊和張艦等,一直盯在施工現場,協調解決問題,實現了氧槍、副槍等設備單體、連鎖試車一次成功。一套爐襯要砌60多層,爐襯磚在1400多度的高溫下,要經受鋼水、廢鋼、合金料的沖刷、侵蝕,因此對砌筑精度要求極高。為保證質量,該部明確四班煉鋼工為第一責任人,負責檢查砌爐質量。煉鋼區領導隨時抽查質量管理情況。截止到9月4日,1號脫碳爐累計冶煉100多爐,爐型完好,主體設備運行穩定,全部達到了預期目標