攀鋼釩煉鐵廠:攻克難關,提高質量
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
在本輪檢修周期內,攀鋼釩煉鐵廠出廠焦爐煤氣硫化氫含量平均值為25 9mg Nm³,系統連續穩定運行118天,創單次穩定運行最長紀錄……7月29日,煉鐵廠化產作業區副作業長邸志濤在脫硫生…
“在本輪檢修周期內,攀鋼釩煉鐵廠出廠焦爐煤氣硫化氫含量平均值為25.9mg/Nm³,系統連續穩定運行118天,創單次穩定運行最長紀錄……”7月29日,煉鐵廠化產作業區副作業長邸志濤在脫硫生產現場巡查時介紹說,經過群團攻堅,進一步改善了出廠焦爐煤氣質量,為后部工序實現環保達標排放提供了堅強保證。
煉鐵廠的焦爐煤氣主要供給軌梁廠、熱軋板廠、能動分公司等后部工序使用。由于焦爐煤氣硫化氫含量有所波動,使后部工序環保壓力增大,威脅到正常生產。為攻克這一生產“攔路虎”,攀鋼釩多次召開專題會議,并確定由研究院等單位、部門組建脫硫攻關隊,每周召開兩次專題會,解決影響焦爐煤氣的質量問題。
脫硫攻關隊經過研究,首先采取增加臨時儲槽,提高脫硫能力,保證后部工序正常生產。經過近一個多月攻關,精脫硫和PDS脫硫系統溶液“三鹽”含量由800g/L降低至300g/L左右,實現了攻關目標。
針對兩套脫硫系統提鹽工藝設備保障能力不足的問題,脫硫攻關隊與離心機生產廠家,以及其他設備供貨商深入合作,對離心機等核心設備進行改進,對頻繁發生故障的調節閥等設備從選型到生產操作進行優化,保證提鹽工藝能力達到脫硫系統穩定運行的要求。
對于制酸設備腐蝕嚴重,影響系統連續運行的問題,脫硫攻關隊對腐蝕嚴重的設備、管道開展金屬材質化驗分析,尋找替代品。同時,對制酸系統功能性損壞的脫硝裝置和酸霧控制單元進行功能恢復,保證制酸系統穩定運行。
群團作戰攻難關,上下一心解難題。制造與技術部增加焦爐煤氣、脫硫液的化驗頻次,為脫硫系統的生產調整提供依據。裝備部根據煉鐵廠生產需求,增大資材投入,保障脫硫系統長周期穩定運行。煉鐵廠優化生產操作,保持化產工序生產穩定,為改善出廠焦爐煤氣質量創造了條件。經過各方共同努力,目前精脫硫和脫硫系統生產穩定,出廠焦爐煤氣質量得到了進一步改善。