長鋼軋鋼廠棒材生產(chǎn)線回爐坯剔除裝置改造提質(zhì)降本
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近日,軋鋼廠棒材車間對(duì)回爐坯剔除裝置實(shí)施改造,有效杜絕了回爐坯在剔除過程造成的彎曲廢,每月減少廢坯約15.87噸,年可創(chuàng)效達(dá)12萬元。該車間回爐坯剔除裝置原設(shè)計(jì)為9米坯,目前棒材生產(chǎn)線使…
近日,軋鋼廠棒材車間對(duì)回爐坯剔除裝置實(shí)施改造,有效杜絕了回爐坯在剔除過程造成的彎曲廢,每月減少廢坯約15.87噸,年可創(chuàng)效達(dá)12萬元。
該車間回爐坯剔除裝置原設(shè)計(jì)為9米坯,目前棒材生產(chǎn)線使用的是12米坯,在剔除回爐坯時(shí),回爐坯兩側(cè)由于彎曲,造成坯報(bào)廢現(xiàn)象。同時(shí)原回爐坯剔除裝置只能放三根坯,如果當(dāng)班產(chǎn)生回爐坯大于三根,需將坯立刻吊運(yùn),在吊運(yùn)過程中造成坯彎曲致其報(bào)廢。針對(duì)這一現(xiàn)象,該車間首先增加了兩側(cè)收集回爐坯的底座數(shù)量,杜絕回爐坯在降溫過程中產(chǎn)生彎曲現(xiàn)象;其次,在各個(gè)底座上焊接工字鋼,一方面提高收集底座的高度,減少回爐坯剔除時(shí)因落差造成彎曲,另一方面可增加收集底座上回爐坯數(shù)量。通過采取以上措施,杜絕了回爐坯剔除過程中的彎曲廢,提高了回爐坯的利用率,降低了生產(chǎn)成本。