首鋼長鋼軋鋼廠降本增效一千八百余萬元
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首鋼長鋼軋鋼廠強管理、提產(chǎn)能、挖潛力、增效益,實現(xiàn)經(jīng)營生產(chǎn)和各項指標穩(wěn)步提升,4月份實現(xiàn)降本增效1892萬元,超額完成公司下達的降本增效考核指標。群策群力定課題攻關(guān)。圍繞如何完成2012…
首鋼長鋼軋鋼廠強管理、提產(chǎn)能、挖潛力、增效益,實現(xiàn)經(jīng)營生產(chǎn)和各項指標穩(wěn)步提升,4月份實現(xiàn)降本增效1892萬元,超額完成公司下達的降本增效考核指標。
群策群力定課題攻關(guān)。圍繞如何完成2012年對標挖潛降本增效指標,確定了調(diào)整倍尺精度、提高成材率指標、提高連軋車間直徑12切分螺成材率、攻關(guān)課題、棒材車間直徑12螺、直徑14螺小規(guī)格四切分產(chǎn)量提升等12項攻關(guān)課題。其中,棒材車間加強軋機預(yù)裝、導(dǎo)衛(wèi)裝配的可控性,制定嚴格的操作標準,增加了生產(chǎn)過程的可追溯性,從而大大提高了小規(guī)格產(chǎn)品的產(chǎn)能。
優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。棒材車間通過優(yōu)化孔型設(shè)計、導(dǎo)位安裝、配輥,嚴格控制料型尺寸,在保證實料尺寸的前提下,通過調(diào)整電機轉(zhuǎn)速實現(xiàn)無張力或微張力軋制,成功試軋出HRBL335、HRBL400、HRBL500左旋帶肋錨桿鋼。同時,通過“控軋控冷”技術(shù),試軋了HRB400低成本高強度熱軋帶肋鋼筋,有效降低了冶煉系統(tǒng)合金消耗。
周成本核算對標挖潛降成本。以提高成材率指標、降低軋鋼工序消耗為目標,從鋼坯消耗、能源消耗、備件材料消耗入手,建立周成本核算制度,實行動態(tài)考核機制。在鋼坯消耗指標中,各車間嚴把鋼坯質(zhì)量進口關(guān),杜絕不合格鋼坯進入軋鋼工序,同時嚴格標準化操作,合理調(diào)整空煤比,有效降低鋼坯消耗。在能源消耗指標中,各車間班組認真記錄當(dāng)班的能源消耗情況,針對能源消耗指標超標情況,分析原因,制定對策,力爭降低能源消耗。在備件材料消耗中,要求各車間對一周材料備件消耗進行認真分析匯總,特別針對導(dǎo)衛(wèi)消耗大的特點,各班組認真核對一周的導(dǎo)衛(wèi)消耗情況,對導(dǎo)衛(wèi)質(zhì)量進行跟蹤,確保了材料備件質(zhì)量,降低了備件材料消耗。