凌鋼3#高爐配加塊礦生產(chǎn)實(shí)踐
來源:2019年第七屆煉鐵對標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
凌鋼3#高爐配加塊礦生產(chǎn)實(shí)踐郎增瑞 宋清泉(第一煉鐵廠)摘 要:近年來,鋼鐵形勢嚴(yán)峻,鐵前降本任務(wù)艱巨。凌鋼鐵前系統(tǒng)通過改善原燃料質(zhì)量、優(yōu)化高爐調(diào)劑等措施,克服了塊礦性能差的“先天…
凌鋼3#高爐配加塊礦生產(chǎn)實(shí)踐
郎增瑞 宋清泉
(第一煉鐵廠)
摘 要:近年來,鋼鐵形勢嚴(yán)峻,鐵前降本任務(wù)艱巨。凌鋼鐵前系統(tǒng)通過改善原燃料質(zhì)量、優(yōu)化高爐調(diào)劑等措施,克服了塊礦性能差的“先天缺陷”,將3#高爐高爐塊礦比由3%持續(xù)提升至6.5%,在保持爐況順行基礎(chǔ)上,取得了較好的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),完成了公司鐵前降本任務(wù)。
關(guān)鍵詞:鐵前降本;提高塊礦比;實(shí)踐
1 前言
凌鋼新3#高爐于2013年2月16日建成投產(chǎn),有效容積912m3,采用PW串罐式無料鐘爐頂,配置18個(gè)風(fēng)口,爐前設(shè)兩個(gè)鐵口,儲(chǔ)鐵式主鐵溝,雙出鐵場共計(jì)7個(gè)罐位,槽下設(shè)2個(gè)焦炭槽,2個(gè)球團(tuán)槽,5個(gè)燒結(jié)礦槽,2個(gè)塊礦槽,2個(gè)雜礦槽,料車上料,全封閉軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)(20-21段為開路循環(huán))。
近年來,鋼鐵行業(yè)競爭愈演愈烈,而鐵前成本又直接影響企業(yè)的效益甚至存活,其中高爐爐料結(jié)構(gòu)又是影響鐵前降本的一個(gè)重要因素。2011年以后隨著精礦粉粉價(jià)價(jià)格走高,塊礦始終保持著較高的性價(jià)比,就凌鋼而言,僅從價(jià)格上考慮,就比球團(tuán)便宜40~80元/噸,塊礦比每提高1%就意味著生鐵成本降低約1元/噸,因此,持續(xù)有效的提高塊礦比成為公司鐵前降本的關(guān)鍵。
2 塊礦對高爐的不利影響
2.1具有熱爆性
塊礦含有結(jié)晶水和碳酸鹽的礦物,具有熱爆性[1]。以往凌鋼高爐塊礦比例增加后,煤氣利用率下降1~2%,焦比升高10~15kg/t,說明大量生礦配入后會(huì)引起塊狀帶透氣性下降,煤氣通路堵塞。
2.2塊礦軟化溫度低
塊礦軟化溫度低,為1000℃~1030℃,入爐后會(huì)造成軟融帶上移或黏附于爐墻上影響爐況,高爐大量配吃后表現(xiàn)為邊緣氣流不穩(wěn),易誘發(fā)爐況失常,使高爐操作難度增大。
2.3料柱透氣性差
凌鋼塊礦露天存放,受雨雪天氣影響,含粉率升高,不易篩除,高爐配吃后惡化料柱透氣性,導(dǎo)致壓差升高,焦比增加,并造成頂溫偏低,影響除塵設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3 提高塊礦比采取的措施
3.1 提高焦碳強(qiáng)度
焦碳在高爐內(nèi)起料柱骨架作用,其強(qiáng)度好壞直接影響爐內(nèi)透氣性和塊礦比的提高。近年來隨凌鋼配煤結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,自產(chǎn)焦強(qiáng)度得到明顯改善。第一煉鐵廠通過改變外購焦炭備垛方式,有效的解決了外購焦炭質(zhì)量波動(dòng)帶來的影響。
其中2017年自產(chǎn)焦M40和M10分別達(dá)到87.5和5.5,CSR和CRI分別達(dá)到67和23,為提高塊礦比創(chuàng)造了條件。
3.2 高爐優(yōu)化操作
(1)優(yōu)化布料模式
提高塊礦比后,可能會(huì)引起高爐上部透氣性變差,布料時(shí)邊緣過重過輕都會(huì)造成爐況波動(dòng),在裝料制度調(diào)整上,凌鋼3#高爐采用平臺(tái)加漏斗的布料方式,強(qiáng)調(diào)開放中心,穩(wěn)定邊緣,微調(diào)料制由在穩(wěn)定礦焦平臺(tái)同時(shí)適當(dāng)減輕外環(huán)礦焦負(fù)荷,并兼顧好中間環(huán)帶煤氣量比例,以達(dá)到穩(wěn)定邊緣,提高高爐的抗干擾能力的目的;
(2)控制適宜的渣鐵熱量和爐渣堿度
因塊礦軟化溫度低,易黏結(jié)爐墻影響爐況順行。提高塊礦比后高爐在日常操作中做到低Si不低熱,綜合運(yùn)用風(fēng)溫,富氧等調(diào)劑手段,保證理論燃燒溫度滿足高爐冶煉需求,并嚴(yán)格控制爐渣二元堿度,使渣鐵具有良好流動(dòng)性,減小爐墻黏結(jié)幾率。 表1為3#高爐對應(yīng)操作參數(shù)。
表1:3#高爐操作參數(shù)。
冷風(fēng)流量Q(Nm3/min) | 熱風(fēng)壓力(kpa) | 爐頂壓力(kpa) | 透氣性指數(shù) | 熱風(fēng)溫度(℃) | 富氧率(%) | 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速(m/s) |
1830 | 290 | 170 | 15.3 | 1200 | 3.35 | 263 |
3#高爐控制[Si]一般在0.35~0.45%,在此基礎(chǔ)上,鐵水物理熱均控制在1470℃以上,堿度在1.15~1.25之間,Al2O3%控制在15%以下,保證了渣鐵良好流動(dòng)性和脫硫能力,為提高塊礦比創(chuàng)造了條件。
(3)穩(wěn)定鐵次和出鐵時(shí)間,保證出鐵質(zhì)量
爐前出渣出鐵質(zhì)量好壞直接關(guān)系爐況,長期出鐵質(zhì)量差,氣流不順,提高塊礦比也無從談起。3#高爐一改原來一味的追求鐵次而忽視出鐵質(zhì)量的做法,對每次鐵的鐵口深度,鐵水流速,出鐵時(shí)間等都嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)控制,從根本上提高了出鐵質(zhì)量,日鐵次控制在10次(雙場各打一次鐵口計(jì)一次鐵次),鐵口深度保持在2300~2500mm,出鐵時(shí)間穩(wěn)定在109min左右,為爐況順行和提高塊礦比提供了有利保障。
3.3 提高篩分質(zhì)量,降低含粉率
(1)針對塊礦含粉率高的特點(diǎn)。3#高爐高爐對槽下排料順序進(jìn)行優(yōu)化,在布料時(shí)使塊礦盡量遠(yuǎn)離爐墻,減少黏結(jié)。對槽下振篩的管理,以入爐料≤5mm粒級比例不超5%為原則,整體更換為篩距4.5mm單層振打式棒條篩,日常控制給料速度在25kg/s以內(nèi),充分降低塊礦含粉率;
(2)第一煉鐵廠對港口發(fā)運(yùn)過來的塊礦,含粉率超標(biāo)后進(jìn)行二次篩分,特別針對雨雪天氣,對塊礦加蓋防雨蓬布,有效降低了塊礦水分,高爐自身也加強(qiáng)了人工清理振篩頻次以減小入爐粉末量,從而保證了雨雪天氣時(shí)入爐塊礦的質(zhì)量和正常配比。
4 提高塊礦比后高爐生產(chǎn)情況
4.1 高爐指標(biāo)情況
通過有效的采取各項(xiàng)措施,當(dāng)塊礦比提升至6.5%后,高爐仍能保持穩(wěn)定順行,各經(jīng)濟(jì)指標(biāo)并未受影響,2017年6-10月技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況如表2所示。
表2:3#高爐6-10月技經(jīng)指標(biāo),其中7、8月份為雨季,10月份計(jì)劃檢修72小時(shí)。11月份后公司未采購塊礦。
月份 | 產(chǎn)量(t) | 利用系數(shù)(t/m3.d) | 入爐焦比(kg/t) | 干煤比(kg/t) | 燃料比(kg/t) |
6月 | 80229 | 2.78 | 372 | 166 | 538 |
7月 | 84852 | 2.74 | 379 | 163 | 542 |
8月 | 84537 | 2.74 | 386 | 161 | 545 |
9月 | 83284 | 2.73 | 373 | 158 | 532 |
10月 | 74608 | 2.70 | 378 | 160 | 538 |
5 結(jié)語
(1)對高爐生產(chǎn),塊礦性能雖存在諸多不利因素,通過采取有效措施后,高塊礦比例并未影響高爐順行和指標(biāo),可見提高塊礦比仍有一定挖潛空間.
(2)塊礦與其它爐料間存在高溫反應(yīng),可改善綜合爐料軟熔性能,鐵前系統(tǒng)可通過對不同塊礦比的爐料結(jié)構(gòu)進(jìn)行綜合爐料的軟化熔滴實(shí)驗(yàn),以進(jìn)一步優(yōu)化塊礦比。
(3)高爐順行對提高塊礦比起著決定性作用,高爐只有不斷優(yōu)化調(diào)劑,加強(qiáng)管理,使各項(xiàng)操作制度相匹配,才能彌補(bǔ)提高塊礦比后帶來的弊端,更好的適應(yīng)原料變化。
參考文獻(xiàn)
[1] 周傳典 高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊.北京:冶金工業(yè)出版社2005:15-16.
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