2#高爐中修開爐操作實踐
來源:2018年第六屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
2#高爐中修開爐操作實踐萬剛 崔廣信 朱海龍 郝亞偉(江陰興澄特種鋼鐵有限公司一煉鐵分廠) 摘 要:本文對興澄2#高爐開爐及生產準備經驗進行了總結;通過合理的爐料結構,風口和鐵口的處…
2#高爐中修開爐操作實踐
萬剛 崔廣信 朱海龍 郝亞偉
(江陰興澄特種鋼鐵有限公司一煉鐵分廠)
摘 要:本文對興澄2#高爐開爐及生產準備經驗進行了總結;通過合理的爐料結構,風口和鐵口的處理,開爐準備充分,開爐過程操作得當,實現快速順利達產。
關鍵詞:開爐;氧槍;快速;實踐
1 前言
興澄特鋼一煉鐵分廠2#高爐始建于2003年,采用串罐無料鐘爐頂,鑄鐵冷卻壁,旋切式頂燃熱風爐,干法除塵工藝和高爐煤氣余壓發電TRT技術。2012年6月15日停爐大修,2013年3月8日開爐生產。至2017年3月共生產鐵水261.3萬噸,利用系數3.95t/m3.d,冶強較高。2014年開始陸續有冷卻壁燒損現象,至今五段內層破損率62%,六段冷卻壁破損率70%以上,由于冷卻壁燒損嚴重高爐進行降低冶強生產,并與2017年4月22日停爐更換5、6段冷卻壁及爐腰板,5月8點火開爐。
2 開爐前的準備
2.1 技術準備
開爐前準備好開爐方案、高爐烘爐方案、高爐試壓方案、高爐裝料方案等。同時到其他煉鐵廠進行技術交流,了解開爐過程遇到的問題;對先進的技術進行探討,并制定鐵口埋氧槍的試行方案,特請華西鋼廠爐前技師進行現場指導。
2.2 原料準備
開爐料組成是開爐的重要環節,選用優質的原料及燃料是必要的,本次開爐焦炭選用銅陵一級干焦,燒結礦80%+球團礦10%+塊礦10%
表1 焦炭的理化指標
化學成分 |
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水分 | 灰分 | 揮發分 | 固定碳 | 硫 | M25 | M10 |
5.00 | 12.00 | 1.0 | 8.00 | 0.60 | 94.00 | 4.50 |
粒度組成 |
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>60 | 60-40 | 40-25 | <25 | 堆比重 | 堆角 |
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17.0 | 50 | 36.0 | 2.0 | 0.60 | 35。 |
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表2 燒結礦的理化指標
化學成分 |
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TFe | FeO | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | R2 |
56.00 | 9.30 | 5.80 | 10.70 | 1.70 | 2.00 | 1.85 |
粒度組成 |
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>40mm | 40-25mm | 25-16mm | 16-10mm | 10-5mm | <5mm |
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7.30 | 19.00 | 22.50 | 22.20 | 26.40 | 2.60 |
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表3 塊礦及球團的理化指標
成分 | TFe | CaO | SiO2 | MgO | Al2O3 | P | S | K2O | Na2o | MnO |
球團 | 63.45% | 0.35% | 7.49% | 0.71% | 0.57% | 0.025% | 0.008% | 0.164% | 0.168% | 0.15% |
塊礦 | 62.70% | 0.02% | 3.07% | 0.02% | 1.02% | 0.091% | 0.031% | 0.005% | 0.005% | 0.19% |
3.1 高爐烘爐
本次高爐烘爐采用熱風爐直接送熱風的方法。烘爐目的是使高爐耐材及砌體中的水分在加熱過程中烘干,使得正常生產過程中劇烈高溫下不至于開裂變形,保護好合理爐型,延長高爐使用壽命。
3.1.1烘爐要求:
烘爐時間計劃為36h,即升溫6h,保溫28h,降溫2h。烘爐廢氣由爐頂放散閥及下降管放散閥F3排放。爐頂放散閥在烘爐過程中輪流使用。嚴格控制爐頂溫度在300℃以下和氣密箱溫度在45℃以下。在爐頂溫度、氣密箱溫度低于上限的情況下,在保持規定烘爐溫度的同時,應爭取使用較大的風量,以加速干燥過程。烘爐期間打開其中一只爐頂放散閥,另一只關閉。
3.1.2烘爐操作:
(1)開始送風時,風量先由混風閥送入。即先開混風閘板閥和混風調節閥,然后根據烘爐曲線對風溫要求,決定是否打開冷風閥,經熱風爐送風。若需開冷風閥,其操作步驟是:開冷風閘閥,然后手動緩慢開啟冷風調節閥,將風溫調至所需水平。
(2)初始風量用300m3/min,60分鐘后可逐步增加風量,提高頂壓。風量調節幅度不宜過大,一般每次加風50 m3/min±。
(3)風量已加至額定風量700m3/min,風溫穩定在100℃左右,即可開始按曲線升溫。
(4)最大風量暫控制在700m3/min;升溫速度60-80℃/小時,然后保溫。
(5)升溫和加風過程中,確保頂溫≤300℃,齒輪箱溫度≤45℃;當頂溫>280℃,齒輪箱溫度>40℃時,加風應當謹慎,如果需要減風,減風量控制在50m3/min次。
(6)風溫在400℃保溫結束之后降到100℃,即轉入休風自然涼爐階段。
3.2 高爐氣密性試壓
高爐檢漏、試壓工作,是竣工驗收工作的主要內容之一。是整個高爐工藝系統進行嚴密性試驗的一種有效方式,屬于負荷聯動試車范圍。試壓的目的是為了檢驗設備泄漏情況和考核各類管道、工藝設備的結構強度。通過試壓,查出5、6段新冷卻壁的焊接質量,對發現的泄漏點后進行重新焊補;做一次整個系統的強度試驗,爐頂、調壓設備進行帶負荷調試。
3.2.1檢漏試壓程序
(1)關閉調壓閥組和TRT前的電動閘閥。
(2)關閉高爐和除塵系統放散閥、料罐上密閥、放散閥、均壓閥、除塵器清灰閥(卸灰閥)。
(3)關閉熱風爐所有燃燒閥、煙道閥、廢氣閥、倒流閥、冷風閥、熱風閥。
(4)開熱風爐均壓閥、混風閥(混風調節閥)、放風閥。
(5)高爐鼓風機站送風至熱風爐放風閥,關閉放風閥通過熱風爐均壓閥、混風閥向熱風爐、高爐和除塵系統送冷風進行檢漏,利用鼓風機喘振放風閥控制壓力,最高至120KPa。期間對料罐進行均壓保壓試驗,檢查上密、下密的密封性。
(6)泄漏點處理完成后,重新送風復檢一次,高爐、熱風爐及煤氣系統共同進行。
(7)以上程序全部完畢,即高爐、熱風爐檢漏試壓完成。高爐休風,熱風爐全部轉悶爐。
4 開爐操作:
4.1 開爐方案
本次開爐由于爐缸焦炭沒有扒出,開爐總負荷按2.60 t/t,最上邊一段正常料焦比為650kg/t,開爐料批:礦批:8000Kg,正常料組成:80%燒結礦+10%球團+10%塊礦;焦批:3200Kg。開爐爐料由5段料組成,從下到上依次是凈焦、空焦、輕負荷料1、輕負荷料2、正常料;送風風口選用鐵口上方4個風口送風。
4.2 開爐操作
5月8日9:17,2#高爐點火開爐,初始風量200m3/min風溫500℃,剛開始壓差比較高,風口前沒燃燒,隨后風口前焦炭逐步燒著,壓力下降,逐步加風至450m3/min。鐵口氧槍送氧,壓力100kpa,隨著風量和時間推移氧槍壓力調整到300 kpa,隨后壓力退到160kpa,13:16氧槍壓力跳動幅度加大,拔氧槍出鐵,出第一爐鐵。氧槍燒氧導致鐵口前端的泥包損害比較嚴重,導致鐵口淺,易卡焦炭。隨后幾爐鐵根據爐內壓力情況開口,適當噴鐵口活躍爐缸;隨著爐缸熱量逐步提高,開始走料。后期由于鐵口過淺,渣鐵排不凈,導致爐內憋壓,加上一直在趕料線,壓差開始上升,放風坐料一次。到9日上午物理熱上升,開始加快加風和捅風口步伐,后期恢復爐況比較順利,18:40捅開最后一個風口,風量1100m3/min,煤比100kg/t順利完成開爐目標。
參考文獻
[1] 周傳典. 高爐煉鐵生產技術手冊 [M] .北京:冶金工業出版社,2002年第一版
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