2#高爐開爐快速恢復小結
來源:第五屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
2#高爐開爐快速恢復小結韓飛因環保形勢嚴峻,公司接到通知后全面停產,公司領導與市政府、環保部門在多方協調下,于2017年5月19日同意公司恢復生產。2017年5月19日21:16,公司各單位齊聚2#高…
2#高爐開爐快速恢復小結
韓飛
因環保形勢嚴峻,公司接到通知后全面停產,公司領導與市政府、環保部門在多方協調下,于2017年5月19日同意公司恢復生產。
2017年5月19日21:16,公司各單位齊聚2#高爐出鐵平臺,隨著公司副總韓飛一聲令下,軋三煉鐵廠2#高爐點火送風。
一、開爐主要思想
1.開爐主要思想為安全環保開爐,安全環保并行。
2.為加快開爐進程,執行雙鐵口出鐵。本次開爐集合兩高爐爐前人員,1#高爐爐前負責西出鐵場,2#高爐爐前負責東出鐵場。
3.開爐送風為東出鐵口上方10#、11#,西出鐵口上方19#、20#共計4個風口,視各出鐵場出鐵情況對稱按順序開風口。
4.大班長以上人員24小時全程值守,集中力量,一鼓作氣快速恢復爐況。
5.目標2天風口全開,3天達產。
二、送風前高爐情況
1.停爐過程為計劃停爐,接通知后立即安排上凈焦,執行停爐操作,共上凈焦167t。
2.停爐前料倉未倒空,開爐不得不使用倉中物料。
3.沒有空料倉,開爐所用錳礦需靠人力從主皮帶上料。
4.停爐時間長,共計28天,爐缸熱損失嚴重,鐵口埋氧槍預處理。
5.熱風爐保溫時間長,蓄熱能力差,開爐送風后風溫<600℃。
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圖3 鐵口預埋氧槍
三、開爐操作
1.開爐前操作
19日中午,2座高爐明確分工,1#高爐爐前負責處理西場鐵口,2#高爐爐前負責處理東場鐵口。20:00東場鐵口埋氧槍完畢,20:30西場埋氧槍完畢,具備送風條件。
各作業區、科室按照2#高爐開爐方案進行準備,嚴陣以待。
2.煤氣系統
本次開爐為安全環保開爐,煤氣走干除塵荒煤氣放散,爐頂650放散關閉,杜絕冒煙。于21:50關閉放散,引煤氣操作結束。
3.開爐物料
送風后先加凈焦補料線到3m,焦批4t,累積凈焦量80t,螢石2t。
20日9:50下第一批正常料,焦批3.2t,礦批8t。
累積加錳礦19t。
4.操作參數調整情況
日期 | 時間 | 風量 | 熱風壓 | 風溫 | 頂壓 | 頂溫 | 料線 |
5月19日 | 22:00 | 500 | 83 | 600 | 9 |
| 4.3 |
| 2:00 | 500 | 132 | 630 | 15 |
| 4.2 |
| 8:00 | 520 | 150 | 778 | 15 |
| 2.7 |
5月20日 | 12:00 | 430 | 164 | 872 | 20 | 150 | 4.9 |
| 17:00 | 480 | 154 | 905 | 20 | 180 | 2.8 |
| 22:00 | 500 | 186 | 919 | 37 | 230 | 1.3 |
| 23:00 | 650 | 151 | 877 | 35 | 208 | 8.6 |
| 0:00 | 750 | 213 | 876 | 85 | 85 | 7.5 |
| 3:00 | 780 | 202 | 1041 | 86 | 72 | 4.9 |
| 8:00 | 760 | 208 | 1050 | 85 | 102 | 1.6 |
5月21日 | 11:00 | 500 | 66 | 1050 | 10 | 140 | 1.8 |
| 14:00 | 1100 | 215 | 890 | 90 | 130 | 4.8 |
| 17:00 | 1540 | 275 | 970 | 145 | 150 | 4.0 |
| 19:00 | 1350 | 285 | 980 | 168 | 200 | 2.6 |
| 1:00 | 1580 | 309 | 990 | 177 | 150 | 1.8 |
| 6:00 | 1707 | 318 | 1020 | 175 | 160 | 1.8 |
5月22日 | 9:00 | 1810 | 318 | 996 | 182 | 165 | 1.6 |
| 10:00 | 1630 | 310 | 957 | 189 | 260 | 1.6 |
| 22:00 | 1170 | 167 | 1024 | 60 | 200 | 1.6 |
| 1:00 | 1800 | 330 | 1094 | 180 | 150 | 1.6 |
| 6:00 | 1320 | 279 | 1146 | 165 | 230 | 1.6 |
| 8:00 | 1600 | 255 | 1171 | 126 | 200 | 1.6 |
因停爐時間長,爐料擠壓粉化,軟熔帶凝固,透氣性差,送風后一直處于懸料狀態,5月19日22:44塌料,料線深度6.4m。
5月20日17:00送風溫度達到900℃。
5月20日22:40料線達到1.3m,沒有上料空間,執行放風坐料操作,22:45放風至35Kpa,坐料成功,料線深度8.8m。
5月20日0:00加風至200Kpa。
5月21日10:43因西場12小時未出鐵,開口后鐵流過大,減風堵口,減風至35kpa時,發生塌料,料線深度4.8m。(具體原因見第7點出鐵情況)
5月21日14:00風量破1000m3/min。
5月22日9:00風量達到1800m3/min。
5月22日10:00東場開口機壞,西場連出,鐵間隔75分鐘,連出后沙口眼堵,不能繼續出鐵。13:10東場開口機修好開口出鐵,鐵間隔90分鐘。之后爐前出鐵仍然不順,鐵間隔基本在40分鐘,憋鐵嚴重,出現管道,風量、風壓萎縮。
22日20:50投用BPRT,21:50停BPRT,0:30投用BPRT。
5.開風口情況
風口號 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
開風口時間 | 20日19:20 | 21日14:00 | 22日4:00 | 22日14:15 |
|
風口號 | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# |
開風口時間 | 21日19:30 | 21日15:00 | 21日5:10 | 20日18:00 | 送風風口 |
風口號 | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# |
開風口時間 | 送風風口 | 21日2:00 | 21日10:05 | 21日16:45 | 21日22:50 |
風口號 | 16# | 17# | 18# | 19# | 20# |
開風口時間 |
| 22日9:35 | 21日13:00 | 送風風口 | 送風風口 |
開風口順序為:9#、1#、12#、8#、13#、18#、2#、7#、14#、6#、15#、3#、17#、4#。
現已開18個風口,5#、16#風口未開。
12#風口難開,21日白班開始,直到夜班2:00捅開,影響高爐恢復進程。
6.負荷調整
日期 | 時間 | 焦批 | 礦批 | 燒結 | 球團 | 南非 | 螢石 | 硅石 | 高錳 | 負荷 | 焦比 |
t | t | t | t | t | t | t | t | T/t | Kg/t | ||
20日 | 9:00 | 3.2 | 8 | 6.4 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.15 |
| 2.5 | 675 |
15:20 | 4 | 10 | 8 | 0.7 | 1.3 | 0.15 | 0.1 |
| 2.5 | 675 | |
17:50 | 4.3 | 12 | 9.6 | 0.8 | 1.6 | 0.15 |
|
| 2.79 | 605 | |
21日 | 15:30 | 6 | 18 | 13.8 | 1.5 | 2.7 | 0.15 |
|
| 3.0 | 560 |
17:10 | 7 | 23 | 17.5 | 2 | 3.5 | 0.15 |
|
| 3.29 | 512 | |
2:00 | 5.7 | 20.3 | 15.1 | 1.9 | 3 | 0.15 |
| 0.3 | 3.56 | 473 | |
22日 | 8:00 | 5.8 | 22 | 16.2 | 2.1 | 3.3 | 0.15 |
| 0.4 | 3.79 | 444 |
10:30 | 6.5 | 26 | 19.1 | 2.5 | 3.9 | 0.3 |
| 0.5 | 4 | 421 | |
22:10 | 5.7 | 20 | 14.7 | 1.9 | 3 | 0.15 |
| 0.4 | 3.61 | 480 | |
1:40 | 6.5 | 26 | 19.1 | 2.5 | 3.9 | 0.2 |
| 0.5 | 4 | 421 | |
4:15 | 6.6 | 23 | 16.9 | 2.2 | 3.5 | 0.15 |
| 0.5 | 3.48 | 485 |
負荷調整隨著風口數量逐步增加,22日22:10因氣流紊亂,降負荷。
22日3:30,89批、91批料后各加1批凈焦,共13t。102批后加10t凈焦,103批后加10t凈焦,3t硅石。
7.出鐵情況及成分
東場出鐵 | 日期 | 開口時間 | 堵口時間 | 出鐵時間 | 鐵量 | 物理熱 | Si | S | MgO | Al2O3 | R2 | 備注 |
min | t | ℃ | % | % | % | % |
| |||||
19日 | 2:48 | 3:00 | 12 | 10 |
|
|
| 5.88 | 23.64 | 0.96 | 走干渣 | |
5:15 | 5:18 | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
| 走干渣 | ||
20日 | 11:42 | 11:50 | 8 | 5 |
|
|
|
|
|
| 走干渣 | |
16:53 | 17:15 | 22 | 15 |
| 4.23 | 0.007 | 8.57 | 21.73 | 1.54 | 走干渣 | ||
18:55 | 19:30 | 35 | 15 |
|
|
|
|
|
| 走干渣 | ||
22:35 | 22:50 | 15 | 10 | 1435 | 1.26 | 0.492 | 6.34 | 16.57 | 1.7 | 走干渣 | ||
1:15 | 1:34 | 19 | 10 | 1370 | 0.5 | 0.406 | 6.6 | 14.97 | 0.86 | 走干渣 | ||
2:40 | 2:52 | 12 | 20 |
| 0.81 | 0.357 | 7.02 | 14.73 | 0.89 | 走干渣 | ||
4:25 | 4:45 | 20 | 20 | 1355 | 1.55 | 0.101 | 7.41 | 15.75 | 0.99 | 進罐,4845次 | ||
7:00 | 7:23 | 23 | 10 |
| 0.92 | 0.235 | 7.21 | 15.25 | 0.95 | 走干渣 | ||
21日 | 14:30 | 15:05 | 35 | 60 |
| 1.82 | 0.071 |
|
|
| 4847次 | |
2:20 | 2:55 | 35 | 110 | 1485 | 1.62 | 0.031 | 8.26 | 16.43 | 1.27 | 4853次 | ||
22日 | 14:30 | 15:25 | 55 | 100 | 1480 | 0.89 | 0.040 | 9.01 | 15.67 | 1.25 | 4861次 | |
西出鐵場 | 19日 | 6:09 | 6:11 | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
| 走干渣 |
20日 | 11:10 | 11:23 | 13 | 5 |
|
|
|
|
|
| 走干渣 | |
18:34 | 19:00 | 26 | 10 |
|
|
|
|
|
| 走干渣 | ||
21:35 | 22:45 | 70 | 5 |
|
|
|
|
|
| 走干渣 | ||
21日 | 10:26 | 10:50 | 24 | 80 |
|
|
|
|
|
| 走干渣 | |
13:40 | 13:57 | 27 | 5 |
| 2.26 | 0.040 | 7.6 | 15.16 | 1.06 | 走干渣 | ||
3:30 | 4:20 | 50 | 90 | 1450 | 1.23 | 0.034 | 7.93 | 16.04 | 1.18 | 正常計入爐次第一爐4854次 | ||
5:10 | 5:50 | 40 | 110 | 1475 | 1.31 | 0.028 | 8.35 | 15.53 | 1.19 | 4855次 |
東場19日~20日累計出12次鐵,西場累計出25次鐵。
19日開口5次,西場不好出鐵,開口2次累計渣鐵估重10t,東場開口3次累計渣鐵估重15t。
20日開口17次,出渣鐵15次,西場開口4次,累計出渣鐵35t,渣鐵物理熱低,主溝凝鐵多。夜班23:30鉤機清理凝鐵時油管崩斷,鉤機不能使用。用氧氣燒掉一部分凝鐵,足夠開口機、泥炮回轉后,3:20爐前組織開口,鉆到3m后未見渣鐵,3:30爐前執行埋氧槍操作,壓炮后10分鐘,鐵水燒出氧槍,爐前立即撤炮,發現凝固鐵水粘住泥炮,泥炮不能撤回。直到早上7:45,凝鐵清理干凈,泥炮才被撤回。
21日4:25東場鐵水過臨時沙口進罐,估重20t,實際鑄鐵估重5t。
21日10:30,西出鐵場鐵口燒開后,鐵口孔道大,鐵流過大。為防止鐵口跑大流,堵不住鐵口等事故發生,爐前于10:40帶鐵強行堵口。第一次堵口未堵住,爐內工長立即減風,風壓減至30kpa,10:50鐵口完全堵住。此時,煙氣已冒出鐵口除塵罩外,頂棚除塵吸力有限,不能及時把煙氣吸走,導致煙氣冒出頂棚,排到大氣中。
21日22:30,4851爐次東場過沙口走水渣。
22日13:10,4859爐次西場過沙口,走水渣。
22日因鐵口前3m處鉤機頻繁的處理主溝的渣鐵,造成免烤料和主溝之間存在裂縫,19:45發現鐵口前3m處主溝和免烤料下有漏鐵,造成鐵水漏出主溝,采取立即堵口措施,防止事故進一步擴大。堵完鐵口后鐵水繼續漏到爐臺上,立即向漏鐵處打水控制漏鐵,事態得到控制后進行清理現場的工作。
1.西場粘炮事故,造成西場連續12小時未出鐵。
2.西場跑大流造成減風堵口,冒煙事故,造成西場不能正常出渣鐵。
3.西場跑鐵事故造成西場3小時未出鐵。
4.東場開口機故障和西場沙口眼堵造成鐵間隔時間長,憋鐵嚴重,發生管道,22日加風困難,推遲恢復全風時間。
5.綜合以上事故,延緩高爐恢復進程12小時。
五、總結
2#高爐開爐結束,總結經驗教訓,要為1#高爐開爐提供有效指導。
1.一線職工勞保必須穿戴齊全,尤其是鐵口工,鐵口前作業必須戴面罩,嚴格按照安全操作規程進行作業。
2.要將環保做到和安全一樣重視,要對可能發生冒煙事故的作業做到提前預判,提前做出應急預案,在發生事故時可以短時間響應,避免冒煙。
3.爐前加強管理,班組長應發揮應有作用,爐前工作細致,檢查到位,不留隱患,避免因疏忽發生事故。
4.爐前工作對開爐進程快慢有著至關重要的作用,爐前工作要有超前意識,避免任何影響出鐵的事故發生。
5.設備保障組在開爐期間要對爐前設備要增加檢修力量,避免因爐前設備故障不能出鐵,造成長時間憋鐵。
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