寶鋼特材煉鋼廠重點指標(biāo)持續(xù)優(yōu)化
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今年以來,寶鋼特材煉鋼廠以挖潛降本、控制消耗為重點,在3個分廠的22個班組開展了一系列勞動競賽項目。競賽項目采取倒逼成本方法,突出了各工序間的環(huán)環(huán)相扣、崗位間的步步協(xié)同,使重點指…
今年以來,寶鋼特材煉鋼廠以挖潛降本、控制消耗為重點,在3個分廠的22個班組開展了一系列勞動競賽項目。競賽項目采取“倒逼成本”方法,突出了各工序間的環(huán)環(huán)相扣、崗位間的步步協(xié)同,使重點指標(biāo)不斷得以改善和優(yōu)化。近兩個月來,60噸產(chǎn)線鉻不銹鋼連鑄全流率由上年平均85%上升97.1%;40噸產(chǎn)線共生產(chǎn)軸承鋼163爐,平均氧含量由上年平均8.39PPm下降為7.65PPm;40噸產(chǎn)線模鑄現(xiàn)場廢品率由上年≤0.45%下降到≤0.3%。
今年初,該廠對各項成本管理制度進(jìn)行梳理,同時確立了7個公司級降本增效攻關(guān)項目和6個廠級降本增效勞動競賽項目,以優(yōu)化質(zhì)量、成本、消耗關(guān)鍵控制指標(biāo)。
勞動競賽的開展,不僅促進(jìn)了工序間的協(xié)調(diào),一些關(guān)鍵指標(biāo)也得到改善。一煉鋼分廠借助“提高鉻不銹鋼鑄注成功率”勞動競賽,通過電爐、AOD爐、連鑄及大包各工序生產(chǎn)環(huán)節(jié)的協(xié)同配合,提高鋼水的可澆性,并從技術(shù)上推出一系列改進(jìn)措施,使鉻不銹鋼連鑄全流率逐月提高,平均達(dá)到97.1%,有效消化了生產(chǎn)任務(wù)不足對成本的影響。