宣鋼2#2500m3高爐爐溫受控率一季度同比提高20%
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在挖潛扭虧攻關中,宣鋼各高爐根據實際爐況,緊緊圍繞"提升生產指標、降低燃料消耗"深入開展攻關,2#2500m3高爐將提高爐溫受控率列為攻關課題,一季度,爐溫受控率同比提高20%,為高爐穩…
在挖潛扭虧攻關中,宣鋼各高爐根據實際爐況,緊緊圍繞"提升生產指標、降低燃料消耗"深入開展攻關,2#2500m3高爐將提高爐溫受控率列為攻關課題,一季度,爐溫受控率同比提高20%,為高爐穩定高效生產創造了條件。
爐溫受控率是衡量高爐生產順行與否的重要指標,爐溫過高會造成高爐下料變慢、燃耗升高,過低又會造成渣鐵流動性變差、爐況失常,經過生產實踐,各高爐因生產情況不同爐溫控制范圍各異。在爐溫控制中,2#2500m3高爐將爐溫標志性指標--鐵水含硅量作為切入點,將該指標嚴格控制在0.25-0.40%左右。一是抓好原料質量,提高燒結礦品位、堿度和軟融溫度,改善燒結礦還原性,嚴格控制燒結礦FeO、SiO2、MgO等關鍵指標含量及原、燃料的化學成分,以穩定的原燃料質量促進高爐生產順行和渣鐵化學成分的穩定可控;二是加強原料篩分管理,提高入爐原料的合格粒級,確保爐內料柱透氣性;三是通過提高爐頂壓力、改善煤氣利用等措施,進一步強化冶煉。四是狠抓高爐上下部調節,優化裝料制、送風制度,確保爐缸工作均勻活躍,氣流分布合理;五是強化出鐵組織,積極組織好爐外出鐵,保證每爐出盡渣鐵,避免造成爐內憋風,引起爐況波動。