邯鋼中板廠中板線生產車間提高寬面板軋制成材率
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河北鋼鐵集團邯鋼中板廠中板線生產車間通過落實換輥制度、優化軋制輥型、調整軋控方式等措施,提升了寬面板在線軋制水平,成材率提高到93%以上。 由于該線的軋機為3米軋機,在軋制寬面計劃…
河北鋼鐵集團邯鋼中板廠中板線生產車間通過落實換輥制度、優化軋制輥型、調整軋控方式等措施,提升了寬面板在線軋制水平,成材率提高到93%以上。
由于該線的軋機為3米軋機,在軋制寬面計劃時受坯料影響,展寬較大,軋制過程中會出現板型頭尾比中部窄20—25毫米,軋制成材率提高受到制約。為此該車間首先加大日換輥制度的落實力度,及時根據來料的計劃寬、窄面換輥,由以前的4至5個作業班次換輥,變為目前的3個作業班次換輥,保證輥型、軋制板型良性匹配。同時優化軋制輥型設計,針對平面輥軋制寬面板時,出現的中間薄、兩邊厚的現象,主動換上凹面輥,這樣一來,由于輥型面中部梯度負值變化,較好解決了平面輥軋制該類板過程中出現的厚度同板差問題。此外,為了給操作工提供準確的寬度放尺參數依據,使其及時掌握軋制板型及輥型變化規律,該車間組織技術骨干力量,對寬面板逐批進行板型測量和抽查,一發現板型異常,及時處理解決,調整軋控方式。并通過大量的數據積累、分析、總結形成最終的寬面板的軋制紀要,奠定了數據指導基礎。