長期以來,沙鋼永興特鋼公司以降本節支提質增效為中心,以群眾性創新為抓手,立足實際、創新思路、整合資源、協作配合,打著“鐵算盤”過“緊日子”,通過開展技術改造、修舊利廢、自主維修、精細管理等工作,全方位推進降本增效工作走深走實。
廢鋼卸車時清理底子費時費力,如果使用抓鋼機卸車,車底需開到廢鋼庫使用吸盤,不但會影響卸車效率,還造成送貨車輛在廠內滯留時間較長,造成廠區道路擁堵。
“能否在一臺鉤機上增加電磁吸盤,來解決當前廢鋼車清底速度慢的問題。”在公司領導班子早會上,董事長李增偉創新性的提議,為大家打開了思路,得到了在場領導的一致認可。
說干就干。本著“能省則省、能自己動手就自己動手”的原則,公司總經理助理、軋鋼廠廠長朱榮明和儲運隊隊長王雷共同商討改造方案,緊盯自主維修、修舊利廢,從減少委外修理入手,制定了方案,明確了分工。儲運隊負責對吸盤焊接鉤頭鋼結構,軋鋼廠負責電源配電箱、吸盤整流柜、動力線、吸盤接線工作,由雙方協作配合,共同完成技改項目任務。
11月2日,儲運隊安排修理工修舊利廢,對行車上卸下閑置不用的舊吸盤進行修復改造,并焊接安裝到了勾機上。次日,軋鋼廠組織電工8名,由該廠電氣條線負責人吉祥帶隊,中午加班加點對150米的3*16㎡舊電纜進行拉線、布線、過路架線、吸盤整流柜、控制箱接線調試,并一次性調試成功,于當天下午14時40分正式投入使用。
據了解,本次技改創新活動的成功開展,不僅加快了卸車速度,提升了工作效率,實現了廢鋼送貨車輛快進快出,得到了司機朋友們的好評,同時也做到了物盡其用,提高了資源利用率,技改中使用的電纜、吸盤、整流柜、控制柜等均為利舊物資,共節約費用2.8萬元,實現了降本節支的效果。