馬鋼長材事業部一區鑄坯合格率提高0.5個百分點,二區終渣全鐵下降5.1個百分點、轉爐渣料消耗下降6.7kg/t;四鋼軋總廠轉爐全鋼種終點氧下降77ppm,鋼水收得率提高2.3kg/t;特鋼公司成坯率提高0.37個百分點;長鋼股份轉爐平均出鋼溫度降低9.3℃……今年以來,公司鋼鐵料消耗攻關處處開花結果,相關指標同比進步明顯。
鋼鐵料消耗是煉鋼工序重要的技術經濟指標,一般占轉爐生產成本的80%-85%。降低鋼鐵料消耗,是鋼鐵企業降本增效的永恒話題,對提高產品市場競爭力具有重要作用。為系統推進、全面深化鋼鐵料消耗攻關,公司將其列為今年“揭榜掛帥”項目之一,由制造管理部協同各鋼廠成立“降低公司鋼鐵料消耗”項目團隊,全面攻堅。
建立趨勢管理,加強過程管控。制造管理部牽頭鋼區各單位,建立“月前有計劃、過程有跟蹤、月底有小結”的管理制度。利用信息化系統對鋼鐵料消耗實施日監控分析,建立健全鋼鐵料消耗各影響因素趨勢化管理模式,全要素、全工序進行系統分析,制定落實相應的改進措施,全面提升各工序的操作水平,推動了各區域的關鍵指標持續改善。
改進生產工藝,減少過程損失。鋼區各單位眼睛向內查找不足、瞄準標桿彌補差距,結合各自產線實際,大力實施工藝優化,逐步減少過程金屬損失,提升金屬收得率。“與一季度相比,二季度平均每月多降本500萬元”。制造部煉鋼工藝主任工程師龍勝平告訴記者。
資源充分利用,實現“顆粒歸倉”。落實“固廢不出廠”的理念,項目團隊牽頭協調各方建立OG粗顆粒壓球的技術標準、物流模式以及信息流模式,將各鋼廠產生的OG粗顆粒統一送至公司固廢產業園區進行加工,加工后返回各鋼廠使用,促進了固廢資源的充分利用。
全面查漏補缺,持續深入推進。在攻關過程中,項目團隊積極與行業先進對標,開拓視野、取長補短,充分借鑒先進經驗和有效舉措,推動降低鋼鐵料消耗工作不斷取得新突破。“持續對標,從‘點、線、面’全方位對比分析,為我們突破‘瓶頸’注入了‘靈感’,推動了鋼鐵料消耗從過程到結果的全面進步。”龍勝平介紹說。
憑借優異成績,“降低公司鋼鐵料消耗”項目團隊奪得7月份公司奮勇爭先獎“大紅旗”。“盡管降低鋼鐵料消耗工作取得了一定進步,但與標桿企業相比,我們仍然存在差距。”制造管理部副部長毛鳴表示,“差距就是進步的空間,就是努力的方向。項目團隊將整裝再出發,以永遠在路上的執著,進一步細化措施、深挖潛力。”