通鋼少渣冶煉工藝初見成效
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通鋼公司煉軋廠主動出擊,向工藝改進、技術創(chuàng)新要效益,8月份,開始進行少渣冶煉工藝試驗,取得良好效果。少渣冶煉工藝是第一爐留渣,第二爐脫磷期將含有二氧化硅、五氧化二磷等雜質(zhì)的爐渣倒…
通鋼公司煉軋廠主動出擊,向工藝改進、技術創(chuàng)新要效益,8月份,開始進行少渣冶煉工藝試驗,取得良好效果。
少渣冶煉工藝是第一爐留渣,第二爐脫磷期將含有二氧化硅、五氧化二磷等雜質(zhì)的爐渣倒掉一部分,達到在脫碳期加少量原料重新造渣,冶煉終點留渣并固化,進行循環(huán)冶煉的一種工藝。專業(yè)技術人員經(jīng)過反復研究論證,查閱大量國內(nèi)外資料,制定出安全可靠、行之有效的試驗方案。
8月下旬,開始進行試驗。先在1號轉(zhuǎn)爐進行了2爐少渣冶煉工藝的試驗,然后又在2號轉(zhuǎn)爐試驗4爐,通過多次冶煉嘗試,取得了初步成功。截至目前,已經(jīng)試驗了39爐,石灰消耗噸鋼降低16公斤、白云石消耗噸鋼降低7公斤,并且終渣的堿度、冶金效果等方面都達到了預期要求