山西焦化力推生產管理系統升級
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據山西新聞網報道,近日山西焦化11個生產和管理系統的技改項目竣工。這些技改項目,堵塞了管理漏洞,降低了生產成本,年直接經濟效益達3589.4萬元。 山西焦化20萬噸焦爐氣配水煤氣、弛放…
據山西新聞網報道,近日山西焦化11個生產和管理系統的技改項目竣工。這些技改項目,堵塞了管理漏洞,降低了生產成本,年直接經濟效益達3589.4萬元。
山西焦化20萬噸焦爐氣配水煤氣、弛放氣提氫生產甲醇裝置,工藝路線屬國內首創。在技改中,技術人員通過對這套裝置中脫硫系統改造,對原中溫脫硫槽內部和部分工藝管線變更,實現了系統長周期安全穩定運行,減少了運行費用和檢修費用,可節約成本2.1390萬元,增加產值1104萬元,且避免了設備、管道因高溫對使用壽命的影響;增設精脫硫系統焦爐氣油水分離器,解決了焦爐氣中80%以上油水,延長吸附劑使用壽命,延長鐵鉬觸媒使用壽命,提高焦爐氣初預熱器的檢修周期,使后工序濾油劑運行周期至少達一年以上,減少開停車及檢修時間,可多產甲醇1800噸以上,可增加產值414萬元,減少了環境污染。
在技改中,山西焦化還對管理系統進行技術改造,提高了管理效率,減少了運行誤差,杜絕了工作漏洞。
其中,通過實施大宗物料進出廠一卡通技改項目,對公司產品及原料車輛進廠、采樣、一次計量、裝卸貨、二次計量、車輛出廠過程進行了五點檢測閉環管理,實現了各部門數據的共享,有效控制業務過程中的不規范行為。焦油加工廠開通西門實行一卡通通行,將化工產品車輛與汽車進煤、自提焦炭車輛進行了有效分流,緩解了平面運輸壓力,達到了規范管理、有效控制的目的,減少了人為因素的影響,收到了實效。
山西焦化20萬噸焦爐氣配水煤氣、弛放氣提氫生產甲醇裝置,工藝路線屬國內首創。在技改中,技術人員通過對這套裝置中脫硫系統改造,對原中溫脫硫槽內部和部分工藝管線變更,實現了系統長周期安全穩定運行,減少了運行費用和檢修費用,可節約成本2.1390萬元,增加產值1104萬元,且避免了設備、管道因高溫對使用壽命的影響;增設精脫硫系統焦爐氣油水分離器,解決了焦爐氣中80%以上油水,延長吸附劑使用壽命,延長鐵鉬觸媒使用壽命,提高焦爐氣初預熱器的檢修周期,使后工序濾油劑運行周期至少達一年以上,減少開停車及檢修時間,可多產甲醇1800噸以上,可增加產值414萬元,減少了環境污染。
在技改中,山西焦化還對管理系統進行技術改造,提高了管理效率,減少了運行誤差,杜絕了工作漏洞。
其中,通過實施大宗物料進出廠一卡通技改項目,對公司產品及原料車輛進廠、采樣、一次計量、裝卸貨、二次計量、車輛出廠過程進行了五點檢測閉環管理,實現了各部門數據的共享,有效控制業務過程中的不規范行為。焦油加工廠開通西門實行一卡通通行,將化工產品車輛與汽車進煤、自提焦炭車輛進行了有效分流,緩解了平面運輸壓力,達到了規范管理、有效控制的目的,減少了人為因素的影響,收到了實效。
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