蘇鋼507高爐環(huán)形造襯后爐況恢復(fù)實(shí)踐
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蘇鋼507高爐環(huán)形造襯后爐況恢復(fù)實(shí)踐馬云平鄭基虎(蘇鋼集團(tuán)有限公司215151)摘 要: 對(duì)蘇鋼507高爐計(jì)劃?rùn)z修造襯后,爐況恢復(fù)穩(wěn)定順行進(jìn)行了總結(jié)。關(guān)鍵詞:高爐;休風(fēng)料;壓漿造襯蘇鋼507高爐…
蘇鋼507高爐環(huán)形造襯后爐況恢復(fù)實(shí)踐
馬云平鄭基虎
(蘇鋼集團(tuán)有限公司215151)
摘 要: 對(duì)蘇鋼507高爐計(jì)劃?rùn)z修造襯后,爐況恢復(fù)穩(wěn)定順行進(jìn)行了總結(jié)。
關(guān)鍵詞:高爐;休風(fēng)料;壓漿造襯
蘇鋼507高爐于2019 年 7月 22日計(jì)劃造襯檢修36h,實(shí)際用時(shí)36h34min,復(fù)風(fēng)后爐況穩(wěn)定順行,料柱透氣性好,5個(gè)小時(shí)爐況恢復(fù)到正常。
1 概況
蘇鋼507高爐由于冷卻水硬度高、爐腹角偏大、邊沿氣流發(fā)展和冷卻壁質(zhì)量等原因,自17年1月21日開(kāi)爐投產(chǎn)至今,爐腹部位冷卻壁破損嚴(yán)重,受損冷卻壁41.7%,完全燒損12.5%。為了徹底消除隱患,所以此次檢修除對(duì)爐腹部位全部造襯外,對(duì)爐腰下部的6層、7層局部爐皮溫度高的部位也進(jìn)行壓漿( 本次爐體壓漿孔分布見(jiàn)圖 1 所示) 。共消耗sc-8yp料10噸。
圖1 爐體壓漿孔分布圖
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 第七層 | ||||||||||||||
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| 2 | 2 |
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| 1 | 1 |
| 第六層 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
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| 第五層 | ||||||||||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 風(fēng)口區(qū) |
說(shuō)明:風(fēng)口區(qū)9#風(fēng)口局部溫度高,開(kāi)孔兩只。此次壓漿造襯的重點(diǎn)部位為第五層爐腹部位,及9#風(fēng)口局部。
2 休風(fēng)前的準(zhǔn)備工作
2. 1 爐內(nèi)操作
本次檢修高爐本體主要進(jìn)行環(huán)形造襯。因環(huán)形造襯后高爐操作爐型發(fā)生變化,邊沿氣流初期會(huì)受阻,恢復(fù)過(guò)程預(yù)計(jì)比較困難,故于21日早班開(kāi)始搭配每批料100kg錳礦,并減輕7%焦炭負(fù)荷,為休風(fēng)檢修作準(zhǔn)備,中班后期根據(jù)爐溫反應(yīng)繼續(xù)輕負(fù)荷入爐,22日夜班2:00準(zhǔn)時(shí)入爐休風(fēng)料。要求休風(fēng)料休風(fēng)時(shí)處在爐腹中、下部。
2.2 休風(fēng)料結(jié)構(gòu)
因此次主要是環(huán)形造襯,必定有部分造襯料進(jìn)入爐內(nèi),為了復(fù)風(fēng)順利和復(fù)風(fēng)后第一爐鐵通暢,故休風(fēng)料組成負(fù)荷偏輕,以確保初期物理熱充沛,全爐焦負(fù)荷2.0,負(fù)荷料負(fù)荷3.14,負(fù)荷料反應(yīng)爐溫要求:[SI]=1.30%;堿度比日常檢修也適當(dāng)做低,要求爐渣二元堿度0.95倍,入爐料結(jié)構(gòu)80%燒結(jié)礦+20%生礦,用硅石平衡爐渣堿度,確保爐外渣鐵流動(dòng)性好,為爐內(nèi)操作提供必要的保障。全爐壓縮率按85%考慮,見(jiàn)表1:
表1 休風(fēng)料安排及入爐體積
加料順序 | 裝料制度 | 合計(jì)料批數(shù) | 熔劑入爐量 | 壓縮后體積 |
第一段 | CC | 2 |
| 15.45 |
第二段 | CC | 2 | 600 | 15.73 |
第三段 | 2OOCC+CC | 9 | 1200 | 117.64 |
第四段 | OOCC | 5 | 500 | 77.67 |
合計(jì) |
| 18 | 2300 | 226.49 |
2.3 休風(fēng)操作
7月22日02:00高爐準(zhǔn)時(shí)入爐休風(fēng)料,3:30儲(chǔ)煤罐內(nèi)煤粉噴空,
高爐停煤,并減風(fēng)溫100℃,04:19第四爐鐵鐵口打開(kāi)開(kāi)始降料線,04:49分開(kāi)始逐步控風(fēng),06:08料線降至休風(fēng)規(guī)定料線4m左右,鐵口來(lái)風(fēng),高爐進(jìn)行休風(fēng)操作。休風(fēng)前生鐵含硅0.81%,鐵水物理熱1508℃,爐渣堿度1.12倍。
3 復(fù)風(fēng)
3.1 復(fù)風(fēng)料及送風(fēng)制度選擇
復(fù)風(fēng)先加4批空焦(焦批4300kg/批),每批空焦帶200kg錳礦,正常料礦批12000kg/批,每批帶錳礦100kg,用料結(jié)構(gòu)82%燒結(jié)礦+18%生礦,用硅石調(diào)整爐渣堿度,爐溫按1.50%校核。布料矩陣由休風(fēng)前的O333314 293C323 302 282 251 122調(diào)整為O283264 243C293 272 252 221 122,堵3#~7#風(fēng)口送風(fēng),送風(fēng)初期風(fēng)口進(jìn)風(fēng)面積為0.0916m2。
3.2 復(fù)風(fēng)操作
23日18:42高爐復(fù)風(fēng),送風(fēng)初期風(fēng)壓63kpa,風(fēng)溫785℃,風(fēng)量913m3/min,19:06頂溫回升到200℃以上,高爐引好煤氣后開(kāi)始加料,19:30風(fēng)量加至1009 m3/min,熱風(fēng)壓力93kpa,風(fēng)溫隨風(fēng)量的增大,自動(dòng)升高至816℃,20:01開(kāi)口,由于第一次鐵渣鐵量少,出鐵時(shí)間短,放干渣,20:22捅開(kāi)7#風(fēng)口,21:31出第二次鐵,過(guò)憋渣器,生鐵含硅0.95%,含硫0.023%,爐渣堿度1.07倍,下料10批,預(yù)計(jì)休風(fēng)料將于22:00左右到達(dá)爐缸,爐內(nèi)操作加風(fēng)的同時(shí),并于21:50捅開(kāi)6#風(fēng)口,22:02捅開(kāi)5#風(fēng)口,22:40捅開(kāi)4#風(fēng)口,風(fēng)量加至1220 m3/min,熱風(fēng)壓力175kpa,22:00風(fēng)溫指定980℃,礦批加至14000kg/批,焦負(fù)荷由3.0重至3.76,23:11出鐵第三次,生鐵含硅1.98%,含硫0.010%,鐵中視情繼續(xù)恢復(fù)風(fēng)量,至23:42加至要求水平,風(fēng)量加至1401 m3/min,熱風(fēng)壓力224kpa。整個(gè)復(fù)風(fēng)恢復(fù)過(guò)程用時(shí)5小時(shí)。24日02:00開(kāi)始噴煤,逐步恢復(fù)礦批及布料矩陣至休風(fēng)前的水平。復(fù)風(fēng)期進(jìn)風(fēng)面積、風(fēng)量變化及出鐵情況見(jiàn)表2,實(shí)際操爐曲線見(jiàn)圖2。
表2 復(fù)風(fēng)期進(jìn)風(fēng)面積、風(fēng)量變化及出鐵情況
日期 | 時(shí)間 | 風(fēng)量 | 進(jìn)風(fēng) 面積 | 標(biāo)態(tài)風(fēng)速 | 熱風(fēng) 壓力 | 風(fēng)溫 | 開(kāi)口時(shí)間 | 爐溫 |
7月23日 | 19:30 | 1009 | 0.0916 | 175 | 93 | 816 |
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20:22 | 964 | 0.1011 | 168 | 102 | 901 | 20:01 |
| |
21:50 | 1020 | 0.1098 | 156 | 119 | 949 | 21:31 | 0.95 | |
22:02 | 1027 | 0.1193 | 170 | 135 | 985 |
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| |
22:40 | 1220 | 0.1279 | 178 | 175 | 986 | 23:11 | 1.98 | |
7月26日 | 12:01 | 1365 | 0.1366 | 167 | 224 | 1117 |
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說(shuō)明:7/26日12:01捅開(kāi)3#風(fēng)口,因此次檢修燒結(jié)同步檢修6天,全風(fēng)口作業(yè),燒結(jié)礦供應(yīng)不足。
圖2 復(fù)風(fēng)實(shí)際操爐曲線
4 結(jié)語(yǔ)
4. 1 成功的休風(fēng)料裝入是高爐順利休風(fēng)和正常恢復(fù)的重要前提。休風(fēng)時(shí)第一批入爐的休風(fēng)料處于爐腹中部,復(fù)風(fēng)后休風(fēng)料到達(dá)爐缸參與反應(yīng)的時(shí)間縮短,有利于快速開(kāi)風(fēng)口及回風(fēng)作業(yè),縮短恢復(fù)周期。
4. 2 對(duì)復(fù)風(fēng)困難有充分的準(zhǔn)備。因環(huán)形造襯后爐內(nèi)局部空間縮小,操作爐型不理想,采用下部集中堵風(fēng)口,上部小礦批,小角度布料,穩(wěn)定順行后,再逐步恢復(fù)各大制度。
4. 3 配加熔劑使得爐外出鐵異常順暢,從而保障了爐內(nèi)調(diào)整措施的及時(shí)跟上。休風(fēng)前后入爐錳礦活躍爐缸,提高渣鐵物理熱,改善渣鐵流動(dòng)性。
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