龍鋼高爐提高塊礦配比實踐
來源:2018年第六屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
龍鋼高爐提高塊礦配比實踐李斌宜(陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠) 摘 要:通過對高爐配加的幾種塊礦成分及冶金性能的檢測分析,科學優化爐料結構,針對配加過程中遇到的問題,采取合理的措施,提…
龍鋼高爐提高塊礦配比實踐
李斌宜
(陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠)
摘 要:通過對高爐配加的幾種塊礦成分及冶金性能的檢測分析,科學優化爐料結構,針對配加過程中遇到的問題,采取合理的措施,提高了塊礦入爐比例,實現了降本增效,取得了較好的經濟效益。
關鍵詞:高爐;塊礦配比;實踐
1 前言
龍鋼煉鐵廠現有1280 m3高爐2座、1800 m3高爐3座。2017年,隨著高爐產能提升球團供應不足,塊礦比例不斷提高,由年均5%增大至15%以上,最高月均16.6%,最高日均22%。塊礦比例加大后供應矛盾逐漸顯現,導致品種由4種增加至7種、質量波動大。尤其是3月份的羅依山塊和11月份的克里夫斯塊,嚴重影響高爐穩定生產,通過試驗做熱裂指數分別高達17.69%和17.88,采取減少配比量或更換塊礦品種,高爐波動明顯消除。針對現有塊礦品種,在綜合考慮礦石的冶金性能的基礎上,通過優化爐料結構,摸索合理的塊礦配加比例和品種搭配方式,爐況穩定性和適應性有所提高,同時進一步降低了鐵前成本,取得了良好的經濟效益。
表1 高爐指標
指標 | 2017年 | 2016年 | 對比 |
產量萬噸 | 633.05 | 510.98 | 122.08 |
利用系數(t/m3.d) | 2.52 | 2.49 | 0.04 |
燃料比(Kg/tFe) | 546 | 536 | 11 |
入爐焦比(Kg/tFe) | 407 | 401 | 7 |
噴煤比(Kg/tFe) | 139 | 135 | 4 |
風溫(℃) | 1166 | 1165 | 1 |
[Si](%) | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
休風率 (%) | 1.22 | 0.99 | 0.23 |
工藝休風率(%) | 0.08 | 0.17 | -0.09 |
原料成本元/t | 1252.83 | 1274.45 | -21.62 |
圖1 2017年塊礦比例變化
2 塊礦增加對爐況的影響
2.1 比例增大后不利于爐內料柱透氣及爐況穩定順行
(1)由于塊礦品種較多,最差時有3-4種塊礦同時從爐后配加,按比例混配,性能差異大,易引起塊狀帶透氣性變差;加之焦炭質量沒有提升且波動,塊礦比例提高后,高爐常出現風量下降,透氣性指數下降、中心氣流過小的現象,高塊礦比例難以長期穩定。
(2)塊礦中脈石含量少,但Al2O3含量高,隨著入爐塊礦比例的增加,渣中Al2O3含量由13.2%升高至14.5%,爐渣的流動性略有變差,脫硫能力降低影響生鐵質量。
(3)爐溫波動大,頻繁出現低硅鐵,不利于低硅冶煉。
2.2 篩分質量變差
(1)龍鋼進購的塊礦濕、粉沫較大(高時25%左右),入倉前必須進行篩分,要篩去大部分粉沫。同時塊礦采用露天堆放,受陰雨天氣或冬季氣溫影響容易粘結、凍結,造成篩分不干凈。
(2)進廠后的塊礦采用露天堆放,受天氣影響容易粘結高爐篩子,造成篩分不干凈,入爐含沫量增加,易造成爐內氣流波動。
2.3 不同塊礦的爆裂指數變化大,易造成塊狀帶透氣性變差,
(1)2017年前龍鋼燒結實驗室功能不全,塊礦爆裂指數主要是外送檢測,品種多、檢測周期長,不能及時指導高爐生產。加之供應不穩定,主要以PB、紐曼、克里夫斯、阿特拉斯、羅依山塊等為主,小料種較多,變料頻繁,造成階段性入爐塊礦品種搭配混亂。
(2)爆裂指數差異較大
表2 塊礦爆裂指數
品種 | 南非 | 墨西哥 | 阿特拉斯 | 吉普森 | 羅伊山 | 馬來塊 | 吉普森 | 馬來塊 | pb塊 | 克里夫斯 | 紐曼 |
爆裂指數 | 0.80 | 0.01 | 6.30 | 5.58 | 17.69 | 0.22 | 3.53 | 0.76 | 4.47 | 17.88 | 4.71 |
圖2 塊礦爆裂指數
(3)通過試驗對比不同塊礦熱裂指數
10月份配阿特拉斯塊和PB塊,阿特拉斯塊熱裂指數6.3%(內控標準≤5%)。11月初配克里夫斯塊和PB塊,爐況出現波動,8日做PB塊熱裂指數試驗,熱裂指數為4.47%,與4月8日外送做的PB塊熱裂指數5.24%相近;14日做克里夫斯塊進行熱裂指數試驗,熱裂指數高達17.88%。圖2、圖3為試驗后的克里夫斯塊礦和PB塊試驗后情況。
圖3 克里夫斯塊礦試驗后情況
圖4 PB塊試驗后情況
對比:克里夫斯塊礦熱裂指數高,加熱到490℃左右就開始爆裂,從試驗中明顯可看出,粉化率大,易造成塊狀帶透氣性變差,造成高爐風量萎縮、上部透氣差、頻繁難行。相對比PB塊熱裂指數低,粉沫少。
3 塊礦比例增大后應對措施因品種不同,塊礦熱爆裂性能、溫度區間、還原性能等差別較大。參考國內塊礦的研究,制定塊礦性能標準。以爆裂指數越高,配加比例越小為參考標準。選取爆裂指數相對較低的塊礦作為日常配加的主要礦種,最終選定龍鋼塊礦品種以南非塊、PB塊和紐曼塊為主。
結合行業經驗,1280高爐按入爐塊礦爆裂指數<6%搭配,1800高爐按入爐塊礦爆裂指數<5%搭配。
3.2 完善塊礦冶金性能數據
完善實驗室功能,增加檢測設備。目前僅能簡單做塊礦熱爆裂指數,其它性能無法檢測,通過增加檢測設備,實現能檢測低溫還原度、還原性、軟化溫度、熔化溫度、軟化溫度區間等熔滴性能,多種礦在同一溫度下的變化等項目。增加檢測頻次,逐步完善塊礦高溫性能檢測和研究,選擇合適的搭配品種和比例。
12月17日對PB塊做的一次試驗:試樣粒度20-25 mm,實驗溫度700℃,實驗時間30min。
表3 PB塊高溫性能檢測情況
實驗次數 | 試樣質量 | +6.3 mm | -6.3 mm | 試驗后質量 | 燒損% | 熱裂指數% |
第一次 | 499.1 | 442.1 | 29.7 | 471.8 | 5.47 | 6.30 |
第二次 | 500.4 | 464.7 | 11.7 | 476.4 | 4.80 | 2.46 |
第三次 | 500.9 | 449.8 | 23.5 | 473.3 | 5.51 | 4.97 |
第四次 | 500.8 | 457.7 | 20.3 | 478 | 4.55 | 4.25 |
第五次 | 500.0 | 431.9 | 45.4 | 477.3 | 4.54 | 9.51 |
第六次 | 499.2 | 439.5 | 33.2 | 472.7 | 5.31 | 7.02 |
第七次 | 499.8 | 452.2 | 22.9 | 475.1 | 4.91 | 4.82 |
第八次 | 500.0 | 434.9 | 35.8 | 470.7 | 5.86 | 7.61 |
第九次 | 500.8 | 407.5 | 64.5 | 472 | 5.75 | 13.67 |
第十次 | 499.2 | 415.3 | 50.8 | 466.1 | 6.63 | 10.90 |
平均 | 500.02 | 439.56 | 33.78 | 473.3 | 5.34 | 7.15 |
在實驗中,爆裂溫度只有456℃,熱裂指數在7.15%,低的有2.46%,最高達到13.67%。經與相關專家溝通,認為同種塊礦名稱,不同的礦場資源混合是不同的,資源混合發生了問題。建議進購時提供或提前采樣做熱裂指數實驗分析,以便更好的指導生產,確保穩定順行。
3.3 日常操作調整
(1)裝料制度調整。
在增大塊礦使用配比后,高爐料柱壓差增加,比原來的高出5-8Kp左右,透氣性有所變差,再加之原燃料質量波動,操作制度上還在不斷摸索調整。所以在高爐布料上又做改進,將塊礦布在礦帶中間,減少對煤氣流影響。
(2)送風制度調整。
采用逐步調小風口直徑調劑方法,各爐風口面積縮小約1-1.3%,保持足夠的鼓風動能,解決了軟溶帶壓差高、透氣性變差問題,爐身水溫差波動減少,基本消除了邊緣局部管道,煤氣利用有所穩定。
(3)采用熱球團、塊礦混合入倉,降低酸性料水分。
因進購的塊礦濕、粉末量大,將生產出未降溫的熱球團轉運至料場,使熱球團礦與塊礦按指定比例均勻混合,利用球團的熱量將塊礦表面水分烘干,以利于塊礦在爐后篩分時能篩分干凈。
(4)對爐后篩分設備進行改造。
①增加倉位,由2個倉變為3個倉,振動篩改為復頻篩。
②控制篩分流量≤20Kg/S;增加塊礦篩板清理頻次,由原1小時空振1次變為每2批料放完后空振1次,減少塊礦粉沫入爐。
(5)穩定爐溫水平,保持基礎爐溫0.30-0.50%,嚴禁硅低于0.25%,物理熱穩定1500±20℃。
4 效果對比4.1 塊礦比例提高后月產量基本保持穩定。
圖5 高爐產量
注:7月份高爐檢修時間長影響產量。
4.2 在燒結礦同堿度指標下,綜合品位略有升高,有利于增產。
圖6 綜合品位
4.3 爐況基本穩定,燒壞風口個數、工藝事故、崩料、懸料均比2016年略有下降。
圖7 高爐工藝指標
4.4 風溫基本保持穩定。
圖8 風溫對比
4.5 爐溫長期保持穩定。
圖9 爐溫對比
5 結語
塊礦冶金性能比球團礦差,但是價格優勢明顯;同時塊礦品位高,提高了入爐綜合品位,有利于增產和降本。
原燃料質量穩定是爐況穩定的基礎,選擇合理穩定的爐料結構,才能保持爐況和指標的長期穩定。
針對龍鋼塊礦品種多,不同種類塊礦的高溫性能差異較大的特點,要完善和研究各種塊礦的高溫性能,選擇最適合現有原料條件下的塊礦,以確保高爐爐況的長期穩定。
參考文獻
[1] 周傳典 《高爐煉鐵生產技術手冊》 冶金工業出版社 2012年11月
[2] 王筱留 《鋼鐵冶金學(煉鐵部分)(第3版)》 冶金工業出版社 2013年2月
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