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指標

0#高爐開爐過程

來源:2018年第六屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

0#高爐開爐過程金雪忠、朱海龍、崔廠信、樊建業(興澄特種鋼鐵有限公司) 摘 要:對0#高爐開爐操作進行了總結。通過選擇合適的開爐方式,及時調整合理的操作制度,提前組強人員培訓,制定準…

0#高爐開爐過程

金雪忠、朱海龍、崔廠信、樊建業

(興澄特種鋼鐵有限公司)

摘  要:對0#高爐開爐操作進行了總結。通過選擇合適的開爐方式,及時調整合理的操作制度,提前組強人員培訓,制定準備及實施方案,實現了6天后全風操作。

關鍵詞:高爐;烘爐;裝料;送風;操作

1 概述

興澄0#爐,于201661日經原基礎大修后點火投產,高爐有效容積450m3,有14個風口,1個鐵口,1個渣口,采用了并罐式無料鐘爐頂、配置4座球式熱風爐,板壁結合的冷卻方式、微孔碳磚+陶瓷杯綜合爐底、底濾法水沖渣處理系統和TRT等先進的設備及工藝。本次開爐,從烘爐、試車、試漏、試壓、裝料、直到全風操作,做到了安全有序、科學、有效。

2 開爐前的準備工作

2.1 制定周密的準備方案及實施方案。

此次開爐由生產技術室制定了0#高爐開爐方案。這是在總結歷次開爐經驗基礎上制定的,重點強調了開爐前的聯動試車,管路及本體試壓等項目,確保開爐時設備運轉正常,保證開爐順利達產。

2.2 人員培訓

為了確保高爐順利開爐,煉鐵廠組織了0#高爐全體員工及開爐期間到0#爐加班人員的培訓,實地參與現場設備安裝和高爐砌筑。使操作人員盡快熟悉新設備、新工藝、新技術。

2.3 熱風爐烘爐

興澄0#高爐共配備4座球式熱風爐,本次大修主對熱風主管、支管、圍管的耐材更換,熱風爐內耐火球更換,煙道噴涂。根據實際施工情況,對0#高爐制定了熱風爐烘爐方案。

2.4 高爐烘爐

本高爐采用熱風供爐,重點烘烤爐底和爐,計劃烘爐時間160小時。烘爐的目的是緩慢驅趕高爐砌體內的結晶水,物理水,使耐火材料砌體均勻、緩慢而又充分膨脹,避免水分突然大量蒸發,產生爆裂和裂縫,從而導致耐火材料砌體損壞。避免在耐火材料內部產生熱應力集中,或晶格轉變導致砌體損壞,在一定程度上消除冷卻設備的內應力。根據0#爐所選用的耐火材料的特點,由生產技術室制定了詳細的烘爐方案和烘爐曲線。

烘爐前,制作烘爐導管12個,其中短管4個,長導管4個,中導管4個。2#、5#、8#、11#風口安裝長導管,3#、6#、9#、12#風口安裝中導管,4#、7#、10#、13#風口安裝短導管。各導管周圍用角鋼做支架,并橫向焊拉筋,固定牢固。鐵口噴吹管為14.5米長管。鐵口安裝臨時熱電偶2根,烘爐時以爐缸爐底溫度為主,并參考爐頂溫度,以調節曲量為主要手段,控控制升溫速度。

3 開爐料及開爐參數的選擇

3.1 參數設定

全爐焦比為3.36t/t(干焦),正常料焦比為670kg/t(干焦),正常料爐渣堿度R2=1.00,熔劑為石灰石、白云石、硅石、錳礦

3.2 生鐵成分設定

【Si】為3.5%,【Fe=92%,【S=0.05%,【P=0.110%,【C=3.50,【Mn=0.50%。生鐵回收率:95%,爐渣收得比:1.04。

3.3 開爐料配比與成分

礦批:6000Kg,焦批:2500Kg。結構 80%燒結礦+10%球團+10%,爐料成分見表1

表10#高爐開爐料主要成分

原料 成分

TFe

CaO

SiO2

MgO

Al2O3

K2O

Na2O

P

S

MnO

R2

燒結

57.00%

10.00%

5.30%

1.70%

1.80%

0.019%

0.030%

0.06%

0.020%

0.170%

1.89

球團

64.87%

0.37%

5.74%

0.67%

0.44%

0.13%

0.10%

0.03%

0.112%

0.024%

0.06

塊礦

63.50%

0.02%

2.80%

0.04%

1.50%

0.01%

0.01%

0.08%

0.022%

 

0.01

石灰石

0.00%

54.00%

0.90%

1.10%

0.30%

0.00%

0.06%

0.00%

0.02%

 

59.63

白云石

0.00%

32.30%

0.90%

20.00%

0.25%

0.00%

0.02%

0.00%

0.03%

 

35.89

蛇紋石

0.00%

1.37%

37.62%

38.65%

1.03%

0.00%

0.00%

0.00%

0.000%

 

0.04

硅石

0.00%

0.10%

97.53%

0.10%

0.63%

0.00%

0.00%

0.00%

0.001%

 

0.00

3.4 填充方式

爐腹中部45%容積至爐缸死鐵層全部容積105m3全部用凈焦填充,爐腹中部上55%積、爐腰、至爐身下部用空焦填充,爐身3料以下全部用空焦和正常料交替裝入。爐身3米以上全部為正常料。

3.5 裝料制度的選擇

PP↓KK↓,料線1.6m,布料角度β凈焦=17°β凈焦=17°,β輕料=28°β正常料=30°

3.6 送風制度的選擇

興澄0#高爐共14個風口,風口小套尺過確定為7Ф110mm7Ф115mm。開爐時選用10個風口送風,送風壓力由30KPa—50KPa—70KPa逐步加風,點火溫度>700,當爐頂煤氣中H2小于4.0%時可以煤氣,同時根據爐況調節風量和頂壓。

3.7 鐵口噴吹

在鐵口前放好木堆,并用天然氣引到鐵口點燃作為火種,使鐵口噴吹的煤氣確保被點燃,防止煤氣中毒。鐵口噴吹要保持暢通,不通時要開口機或人工捅開,確認噴吹見渣時堵上鐵口。點火后約18小時出第一次鐵,具體視風量及風壓確定。

4 開爐操作

(1201661日經過各部門開爐確認后于10:16分點火送風。堵3#、6#、9#、12#四個風口。起始風量400,分別于12:1010#分口著火、12:258#、11#風口著火、12:275#風口著火、12:344#、7#風口著火、12:4713#風口著火、12:532#風口著火、12:551#風口1#風口著火、13:0314#風口著火,14:53分引煤氣結束。風量加至490m3/min時,壓力86kpa壓差83kpa,透氣指數6.07,風溫568,平均頂溫45。后透氣指數下降,風量自行下降,壓力上升。15:59分放風坐料。后續風量維持在100/min,壓力90kpa壓差83kpa,透氣指數1.5,風溫650,平均頂溫75,高爐不接受風量。62日星期四夜班風量維持在80--100 m3/min,壓力90kpa壓差80kpa,透氣指數1.5,風溫650,平均頂溫65,高爐不接受風量。期間21:40放風坐料1次,5:55分放風坐料1次。共補凈焦26噸。爐前一直鐵口燒氧,噴出的焦炭呈黑色,且無渣鐵生成,表明爐缸溫度不足。62日星期四白班平均風量138/min,壓力115kpa壓差110kpa,透氣指數1.5,風溫713,平均頂溫160,高爐不接受風量,但比前2個班有所改善。期間1048分坐料1次,18:56分坐料1次,共補料30.5噸。1405分來渣堵口,白班堵3次口,開2次口。出渣量約7噸,渣流動性差。63日星期五夜班平均風量90 m3/min,壓力109kpa壓差110kpa,透氣指數0.8,風溫702,平均頂溫85,高爐不接受風量。期間042分坐料1次,700分坐料1次,共補料15噸。第二次坐料后風量加到500 m3/min維持20分鐘后開始下降。63日星期五白班早上924—945休風堵風口,留1#、2#、14#三個風口進風。風量在150 m3/min。100511#風口吹開、10404#風口吹開、120013#風口吹開、14475#風口吹開。172810#風口捅開。堵6#、7#、8#、9#、3#、12#風口。平均風量281 m3/min,壓力104kpa壓差70kpa,透氣指數4.5,風溫783,平均頂溫220,1508分塌料后開始接受風量。風量900 m3/min爐外出鐵5爐,每四爐開始鐵量增多。第四爐19.15噸第五爐36.9.過臨時撇渣器。64日星期六夜班平均風量1000 m3/min,壓力161kpa壓差95kpa,透氣指數10,風溫852,平均頂溫200。爐況順行可,21:45分捅開3號風口,000分捅開9號風口,510分捅開6號風口。還剩7號、8號、12號三個風口。班中出鐵5爐共364,鐵水溫度1409—1466。64日星期六白班平均風量984m3/min,(修復)壓力163kpa壓差95kpa,透氣指數10.5,風溫984,平均頂溫195。爐況順行可。1110分捅12號風口,1520分捅7號風口,17008號風口自行吹開。班中出鐵6爐共535,鐵水溫度1463—1485。65日星期日夜班平均風量982m3/min,壓力154kpa壓差80kpa,透氣指數11.5,風溫1093,平均頂溫240。爐況順行可。班中出鐵6爐共467,鐵水溫度1449—1472。5日白班全風操作,爐況順行。

各項指標見表2

表2  0#高爐開爐全風操作主要技術經濟指標

日期

系數

t/m3.d

負荷

風溫

風壓

kpa

風量m3/min

礦批

kg

焦批

kg

[Si]

%

61

650

95

210

6000

2500

62

0.12

2.4

685

100

200

6000

2500

63

1.99

2.42

743

104

800

8000

3300

2.21

64

2.28

3.11

918

106

1100

12000

3850

0.89

65

2.98

3.20

1060

157

1200

12000

3750

0.98

66

3.16

3.60

1141

184

1250

13000

3650

0.70

(2開爐期間各項制度調整

熱制度調整

開爐后,在確保爐缸溫度充足后,按計劃逐步有序低爐溫,促進了爐況的進一步穩定。先后把焦碳負荷由2.4增至3.56,通過迅速增加焦碳負荷,4日爐溫降至0.89%,6日降至0.70.并保持穩定,維持一周操作。對爐缸保持起到了一定保護作用。

送風制度調整

開爐前期爐溫基礎高,爐內透氣性交差,風量加不上。視此情在3日早上堵風口操作,保證足夠的鼓風動能。當接受風量后,果斷逐步捅開風口,增加風量,適當提高頂壓,促使形成穩定的煤氣流分布。

裝料制度調整

開爐初期規定裝料制度為:PP25↓KK25,風口全捅開后,爐況順行,中心氣流,邊緣略有。但煤氣利用偏差,為提高煤氣利用,裝制逐步變為PP30↓KK317292↓

造渣制度調整

開爐后根據實際渣流動性,逐步減少熔劑配比,適當降低爐渣打堿度,并通過提高熱風溫度進一步提高渣鐵物理熱,來達到改善渣鐵流動性的目的。從而改善渣鐵分離效果,更有利于爐況順行。

5 結語

興澄0#高爐開爐在6天內全風操作,開爐期間無安全事故,為今后高爐操作吸取教訓,總結如下。

3#熱風爐在通水時檢查工作不到位,在54日上午發現3號熱風爐煙道彎頭處有滲漏水跡,打開底部人孔后發現大量積水。經排查發現1號燃燒閥閥座漏水。關閉后處理熱風爐內積水,到下午15:00積水清理干凈。17:30啟動1#助燃風機對3號爐風爐進行通風除濕。影響了烘爐進程,導制烘爐不同步。

泥炮,爐前主要設備在64日早上7:26分堵口時出現故障,減風至200 m3/min堵口。影響了操作進程。

沖渣溝結構改造后,在64日白班風量增加,產量上升渣量增加后,渣溝堵死。導致白班減風操作。影響了操作進程。


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