0#高爐開爐過程
來源:2018年第六屆煉鐵對標、節能降本及新技術研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
0#高爐開爐過程金雪忠、朱海龍、崔廠信、樊建業(興澄特種鋼鐵有限公司) 摘 要:對0#高爐開爐操作進行了總結。通過選擇合適的開爐方式,及時調整合理的操作制度,提前組強人員培訓,制定準…
0#高爐開爐過程
金雪忠、朱海龍、崔廠信、樊建業
(興澄特種鋼鐵有限公司)
摘 要:對0#高爐開爐操作進行了總結。通過選擇合適的開爐方式,及時調整合理的操作制度,提前組強人員培訓,制定準備及實施方案,實現了6天后全風操作。
關鍵詞:高爐;烘爐;裝料;送風;操作
1 概述
興澄0#爐,于2016年6月1日經原基礎大修后點火投產,高爐有效容積450m3,有14個風口,1個鐵口,1個渣口,采用了并罐式無料鐘爐頂、配置4座球式熱風爐,板壁結合的冷卻方式、微孔碳磚+陶瓷杯綜合爐底、底濾法水沖渣處理系統和TRT等先進的設備及工藝。本次開爐,從烘爐、試車、試漏、試壓、裝料、直到全風操作,做到了安全有序、科學、有效。
2 開爐前的準備工作
2.1 制定周密的準備方案及實施方案。
此次開爐由生產技術室制定了0#高爐開爐方案。這是在總結歷次開爐經驗基礎上制定的,重點強調了開爐前的聯動試車,管路及本體試壓等項目,確保開爐時設備運轉正常,保證開爐順利達產。
2.2 人員培訓
為了確保高爐順利開爐,煉鐵廠組織了0#高爐全體員工及開爐期間到0#爐加班人員的培訓,實地參與現場設備安裝和高爐砌筑。使操作人員盡快熟悉新設備、新工藝、新技術。
2.3 熱風爐烘爐
興澄0#高爐共配備4座球式熱風爐,本次大修主對熱風主管、支管、圍管的耐材更換,熱風爐內耐火球更換,煙道噴涂。根據實際施工情況,對0#高爐制定了熱風爐烘爐方案。
2.4 高爐烘爐
本高爐采用熱風供爐,重點烘烤爐底和爐,計劃烘爐時間160小時。烘爐的目的是緩慢驅趕高爐砌體內的結晶水,物理水,使耐火材料砌體均勻、緩慢而又充分膨脹,避免水分突然大量蒸發,產生爆裂和裂縫,從而導致耐火材料砌體損壞。避免在耐火材料內部產生熱應力集中,或晶格轉變導致砌體損壞,在一定程度上消除冷卻設備的內應力。根據0#爐所選用的耐火材料的特點,由生產技術室制定了詳細的烘爐方案和烘爐曲線。
烘爐前,制作烘爐導管12個,其中短管4個,長導管4個,中導管4個。2#、5#、8#、11#風口安裝長導管,3#、6#、9#、12#風口安裝中導管,4#、7#、10#、13#風口安裝短導管。各導管周圍用角鋼做支架,并橫向焊拉筋,固定牢固。鐵口噴吹管為1根4.5米長管。鐵口安裝臨時熱電偶2根,烘爐時以爐缸爐底溫度為主,并參考爐頂溫度,以調節曲量為主要手段,控控制升溫速度。
3 開爐料及開爐參數的選擇
3.1 參數設定
全爐焦比為3.36t/t(干焦),正常料焦比為670kg/t(干焦),正常料爐渣堿度R2=1.00,熔劑為石灰石、白云石、硅石、錳礦
3.2 生鐵成分設定
【Si】為3.5%,【Fe】=92%,【S】=0.05%,【P】=0.110%,【C】=3.50,【Mn】=0.50%。生鐵回收率:95%,爐渣收得比:1.04。
3.3 開爐料配比與成分
礦批:6000Kg,焦批:2500Kg。結構 80%燒結礦+10%球團+10%,爐料成分見表1
表1:0#高爐開爐料主要成分
TFe | CaO | SiO2 | MgO | Al2O3 | K2O | Na2O | P | S | MnO | R2 | |
燒結 | 57.00% | 10.00% | 5.30% | 1.70% | 1.80% | 0.019% | 0.030% | 0.06% | 0.020% | 0.170% | 1.89 |
球團 | 64.87% | 0.37% | 5.74% | 0.67% | 0.44% | 0.13% | 0.10% | 0.03% | 0.112% | 0.024% | 0.06 |
塊礦 | 63.50% | 0.02% | 2.80% | 0.04% | 1.50% | 0.01% | 0.01% | 0.08% | 0.022% |
| 0.01 |
石灰石 | 0.00% | 54.00% | 0.90% | 1.10% | 0.30% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.02% |
| 59.63 |
白云石 | 0.00% | 32.30% | 0.90% | 20.00% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.03% |
| 35.89 |
蛇紋石 | 0.00% | 1.37% | 37.62% | 38.65% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.000% |
| 0.04 |
硅石 | 0.00% | 0.10% | 97.53% | 0.10% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.001% |
| 0.00 |
3.4 填充方式
爐腹中部45%容積至爐缸死鐵層全部容積105m3全部用凈焦填充,爐腹中部上55%容積、爐腰、至爐身下部用空焦填充,爐身3料以下全部用空焦和正常料交替裝入。爐身3米以上全部為正常料。
3.5 裝料制度的選擇
PP↓KK↓,料線1.6m,布料角度β凈焦=17°,β凈焦=17°,β輕料=28°β正常料=30°
3.6 送風制度的選擇
興澄0#高爐共14個風口,風口小套尺過確定為7個Ф110mm7個Ф115mm。開爐時選用10個風口送風,送風壓力由30KPa—50KPa—70KPa逐步加風,點火溫度>700℃,當爐頂煤氣中H2小于4.0%時可以煤氣,同時根據爐況調節風量和頂壓。
3.7 鐵口噴吹
在鐵口前放好木堆,并用天然氣引到鐵口點燃作為火種,使鐵口噴吹的煤氣確保被點燃,防止煤氣中毒。鐵口噴吹要保持暢通,不通時要開口機或人工捅開,確認噴吹見渣時堵上鐵口。點火后約18小時出第一次鐵,具體視風量及風壓確定。
4 開爐操作
(1)2016年6月1日經過各部門開爐確認后于10:16分點火送風。堵3#、6#、9#、12#四個風口。起始風量400,分別于12:10分10#分口著火、12:25分8#、11#風口著火、12:27分5#風口著火、12:34分4#、7#風口著火、12:47分13#風口著火、12:53分2#風口著火、12:55分1#風口1#風口著火、13:03分14#風口著火,14:53分引煤氣結束。風量加至490m3/min時,壓力86kpa壓差83kpa,透氣指數6.07,風溫568℃,平均頂溫45℃。后透氣指數下降,風量自行下降,壓力上升。15:59分放風坐料。后續風量維持在100/min,壓力90kpa壓差83kpa,透氣指數1.5,風溫650℃,平均頂溫75℃,高爐不接受風量。6月2日星期四夜班風量維持在80--100 m3/min,壓力90kpa壓差80kpa,透氣指數1.5,風溫650℃,平均頂溫65℃,高爐不接受風量。期間21:40放風坐料1次,5:55分放風坐料1次。共補凈焦26噸。爐前一直鐵口燒氧,噴出的焦炭呈黑色,且無渣鐵生成,表明爐缸溫度不足。6月2日星期四白班平均風量138/min,壓力115kpa壓差110kpa,透氣指數1.5,風溫713℃,平均頂溫160℃,高爐不接受風量,但比前2個班有所改善。期間10:48分坐料1次,18:56分坐料1次,共補料30.5噸。14:05分來渣堵口,白班堵3次口,開2次口。出渣量約7噸,渣流動性差。6月3日星期五夜班平均風量90 m3/min,壓力109kpa壓差110kpa,透氣指數0.8,風溫702℃,平均頂溫85℃,高爐不接受風量。期間0:42分坐料1次,7:00分坐料1次,共補料15噸。第二次坐料后風量加到500 m3/min維持20分鐘后開始下降。6月3日星期五白班早上9:24—9:45休風堵風口,留1#、2#、14#三個風口進風。風量在150 m3/min。10:05分11#風口吹開、10:40分4#風口吹開、12:00分13#風口吹開、14:47分5#風口吹開。17:28分10#風口捅開。堵6#、7#、8#、9#、3#、12#風口。平均風量281 m3/min,壓力104kpa壓差70kpa,透氣指數4.5,風溫783℃,平均頂溫220℃,15:08分塌料后開始接受風量。風量900 m3/min爐外出鐵5爐,每四爐開始鐵量增多。第四爐19.15噸第五爐36.9噸.過臨時撇渣器。6月4日星期六夜班平均風量1000 m3/min,壓力161kpa壓差95kpa,透氣指數10,風溫852℃,平均頂溫200℃。爐況順行可,21:45分捅開3號風口,0:00分捅開9號風口,5:10分捅開6號風口。還剩7號、8號、12號三個風口。班中出鐵5爐共364噸,鐵水溫度1409—1466℃。6月4日星期六白班平均風量984m3/min,(修復)壓力163kpa壓差95kpa,透氣指數10.5,風溫984℃,平均頂溫195℃。爐況順行可。11:10分捅12號風口,15:20分捅7號風口,17:00分8號風口自行吹開。班中出鐵6爐共535噸,鐵水溫度1463—1485℃。6月5日星期日夜班平均風量982m3/min,壓力154kpa壓差80kpa,透氣指數11.5,風溫1093℃,平均頂溫240℃。爐況順行可。班中出鐵6爐共467噸,鐵水溫度1449—1472℃。5日白班全風操作,爐況順行。
各項指標見表2
表2 0#高爐開爐全風操作主要技術經濟指標
日期 | 系數 t/m3.d | 負荷 倍 | 風溫 ℃ | 風壓 kpa | 風量m3/min | 礦批 kg | 焦批 kg | [Si] % |
6月1日 |
|
| 650 | 95 | 210 | 6000 | 2500 |
|
6月2日 | 0.12 | 2.4 | 685 | 100 | 200 | 6000 | 2500 |
|
6月3日 | 1.99 | 2.42 | 743 | 104 | 800 | 8000 | 3300 | 2.21 |
6月4日 | 2.28 | 3.11 | 918 | 106 | 1100 | 12000 | 3850 | 0.89 |
6月5日 | 2.98 | 3.20 | 1060 | 157 | 1200 | 12000 | 3750 | 0.98 |
6月6日 | 3.16 | 3.60 | 1141 | 184 | 1250 | 13000 | 3650 | 0.70 |
(2)開爐期間各項制度調整
熱制度調整
開爐后,在確保爐缸溫度充足后,按計劃逐步有序低爐溫,促進了爐況的進一步穩定。先后把焦碳負荷由2.4增至3.56,通過迅速增加焦碳負荷,4日爐溫降至0.89%,6日降至0.70.并保持穩定,維持一周操作。對爐缸保持起到了一定保護作用。
送風制度調整
開爐前期爐溫基礎高,爐內透氣性交差,風量加不上。視此情在3日早上堵風口操作,保證足夠的鼓風動能。當接受風量后,果斷逐步捅開風口,增加風量,適當提高頂壓,促使形成穩定的煤氣流分布。
裝料制度調整
開爐初期規定裝料制度為:PP25↓KK25↓,風口全捅開后,爐況順行,中心氣流,邊緣略有。但煤氣利用偏差,為提高煤氣利用,裝制逐步變為PP30↓KK317292↓。
造渣制度調整
開爐后根據實際渣流動性,逐步減少熔劑配比,適當降低爐渣打堿度,并通過提高熱風溫度進一步提高渣鐵物理熱,來達到改善渣鐵流動性的目的。從而改善渣鐵分離效果,更有利于爐況順行。
5 結語
興澄0#高爐開爐在6天內全風操作,開爐期間無安全事故,為今后高爐操作吸取教訓,總結如下。
3#熱風爐在通水時檢查工作不到位,在5月4日上午發現3號熱風爐煙道彎頭處有滲漏水跡,打開底部人孔后發現大量積水。經排查發現1號燃燒閥閥座漏水。關閉后處理熱風爐內積水,到下午15:00積水清理干凈。17:30啟動1#助燃風機對3號爐風爐進行通風除濕。影響了烘爐進程,導制烘爐不同步。
泥炮,爐前主要設備在6月4日早上7:26分堵口時出現故障,減風至200 m3/min堵口。影響了操作進程。
沖渣溝結構改造后,在6月4日白班風量增加,產量上升渣量增加后,渣溝堵死。導致白班減風操作。影響了操作進程。
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