唐鋼3200立方米高爐低硅冶煉技術(shù)攻關(guān)實(shí)現(xiàn)降本增效
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截至8月中旬,河北鋼鐵集團(tuán)唐鋼公司煉鐵廠深入推行的3200m3高爐低硅冶煉技術(shù)攻關(guān),經(jīng)過一年的潛心探索挖潛,鐵水含硅量由高于0.5%降至0.45%左右,年可創(chuàng)效1000多萬元。 低硅冶煉是降焦增效…
截至8月中旬,河北鋼鐵集團(tuán)唐鋼公司煉鐵廠深入推行的3200m3高爐低硅冶煉技術(shù)攻關(guān),經(jīng)過一年的潛心探索挖潛,鐵水含硅量由高于0.5%降至0.45%左右,年可創(chuàng)效1000多萬元。
低硅冶煉是降焦增效的節(jié)能技術(shù),通過調(diào)整高爐操作制度降低鐵水中含硅量,以達(dá)到減少焦炭等原燃料消耗的目的。按照煉鐵理論計(jì)算,鐵水中含硅量每降低0.1%,噸鐵焦比下降4~6kg,可使鐵產(chǎn)量增加近1.5%、噸鋼成本降低5元。
針對這一重點(diǎn)攻關(guān)課題,該廠建立鐵水含硅量控制制度,充分消化吸收瑞士德高專家攻關(guān)建議,集中高爐操作與技術(shù)人員從人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢驗(yàn)等六方面分析研究,找出原燃料、工藝控制、爐前出鐵生產(chǎn)組織、設(shè)備等影響鐵水含硅量高的原因,找出裝料、送風(fēng)、造渣制度不合理等三方面原因,并采取一系列行之有效措施進(jìn)行攻關(guān)。調(diào)整布料制度優(yōu)化生產(chǎn)過程,改善爐料在爐喉分布狀態(tài),促使上升煤氣氣流分布有機(jī)結(jié)合,提高煤氣利用率和爐況適應(yīng)性,從而提高了爐料預(yù)熱和鐵水物理熱;冶煉過程中盡量全風(fēng)量操作,使?fàn)t缸均勻、活躍,渣鐵物理熱充沛,并逐步加長風(fēng)口長度,保證磚襯壁體溫度穩(wěn)定,減少渣皮脫落次數(shù);保證鐵水物理熱大于1500℃,適當(dāng)提高爐渣堿度,保證脫硫效果及內(nèi)控率控制水平。同時(shí),修改和完善高爐基本操作制度,建立完善爐型管理體系,量化管理高爐日常操作,制定了科學(xué)適宜的高爐操作方針、技術(shù)方法。目前,該廠鐵水含硅量呈現(xiàn)繼續(xù)下降趨勢,為降本增效、煉鋼工序提供了良好條件。