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水泥窯純低溫余熱發(fā)電的改進(jìn)措施

來源:中小企業(yè)管理與科技|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

2004年以來,純低溫余熱發(fā)電技術(shù)迅速在水泥、玻璃和鋼鐵等行業(yè)得到推廣,成為一個新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),為企業(yè)帶來了很好的節(jié)能減排效果和經(jīng)濟(jì)效益。水泥窯余熱發(fā)電普遍采用的熱力循環(huán)系統(tǒng)的基本形…

2004年以來,純低溫余熱發(fā)電技術(shù)迅速在水泥、玻璃和鋼鐵等行業(yè)得到推廣,成為一個新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),為企業(yè)帶來了很好的節(jié)能減排效果和經(jīng)濟(jì)效益。水泥窯余熱發(fā)電普遍采用的熱力循環(huán)系統(tǒng)的基本形式有:單壓技術(shù)、閃蒸技術(shù)和雙壓技術(shù)三種。不管采用哪種熱力循環(huán)系統(tǒng),都是希望充分利用生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢熱發(fā)電,“自產(chǎn)自用”,減少生產(chǎn)外購電量。但是大多數(shù)余熱電站的噸熟料發(fā)電量并不能達(dá)到設(shè)計參數(shù),這其中有一些是生產(chǎn)中設(shè)備維護(hù)、與熟料線中控室協(xié)調(diào)不到位出現(xiàn)的問題。我公司現(xiàn)有兩條2500t/d新型干法熟料生產(chǎn)線,余熱發(fā)電項目于2009年正式投產(chǎn),系統(tǒng)采用四爐一機(jī)的形式:在熟料生產(chǎn)線窯頭、窯尾分別設(shè)置AQC余熱鍋爐和SP余熱鍋爐各一臺,配套設(shè)置1伊9MW補(bǔ)汽凝汽式汽輪機(jī)和一臺9MW發(fā)電機(jī)組。

1余熱鍋爐存在的主要問題及改進(jìn)措施

1.1鍋爐本體漏風(fēng)問題

若鍋爐密封不好,將使大量冷風(fēng)吸入爐內(nèi),降低窯頭或窯尾鍋爐廢氣的溫度,使鍋爐產(chǎn)汽量和熱水溫度下降,影響了鍋爐的出力,而且還增加了窯頭排風(fēng)機(jī)或窯尾高溫風(fēng)機(jī)的電耗。

對余熱鍋爐的日常巡檢必須包括鍋爐本體漏風(fēng)點(diǎn)的檢查,我公司窯尾鍋爐曾出現(xiàn)過通風(fēng)梁周圍開焊漏風(fēng);振打裝置密封布套破損造成冷風(fēng)進(jìn)入;鍋爐外保溫脫落使本體暴露在空氣中,散熱快,尤其冬季,受環(huán)境溫度影響較大,造成鍋爐出力變小。對這些問題,車間要及時查漏補(bǔ)缺,較好地解決了余熱鍋爐的漏風(fēng)問題,對窯生產(chǎn)運(yùn)行幾乎未產(chǎn)生不良的影響。

1.2窯尾鍋爐積灰問題

從窯尾預(yù)熱器C1出口排出的廢氣內(nèi)主要含塵是生料,濃度一般為70~110g/m3,對爐內(nèi)管束的沖刷較小,但若積灰量過大,鍋爐廢氣阻力增加而影響水泥窯系統(tǒng)負(fù)壓,同時降低受熱管束對熱量的吸收,影響鍋爐產(chǎn)汽量和發(fā)電功率。

對窯尾鍋爐振打裝置的日常維護(hù)成為重中之重,必須保證每組振打按次序擊打,減少爐內(nèi)管道上積灰。大修時,要進(jìn)爐內(nèi)各層檢查喇叭口振打錘是否開焊、脫落,否則,即使振打裝置運(yùn)轉(zhuǎn)正常,擊打桿也不能敲擊到爐內(nèi)振打錘。

我公司在試生產(chǎn)期間,窯尾鍋爐沉降室內(nèi)積料結(jié)皮,下灰不暢,長時間積料,曾多次出現(xiàn)沉降室塌料的現(xiàn)象,引起高溫風(fēng)機(jī)跳停,窯系統(tǒng)被迫止料,且導(dǎo)致窯系統(tǒng)正壓,嚴(yán)重危及巡檢人員和設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)。車間為此進(jìn)行技改,在鍋爐平臺上加裝一臺單電磁閥控制的空氣炮,將壓縮空氣管道接至鍋爐下料口上方,并根據(jù)鍋爐內(nèi)部積灰位置設(shè)計四個高壓進(jìn)風(fēng)口,利用PLC對空氣炮進(jìn)行控制,每15min進(jìn)行一次反吹風(fēng),以加快鍋爐回灰的排放。

1.3窯頭鍋爐磨損問題

窯頭AQC鍋爐因篦冷機(jī)冷卻熟料后排出的廢氣含量有硬度很高的熟料粉塵,為了減少對鍋爐過熱器層受熱管束的磨損,一般AQC爐內(nèi)管道上帶螺旋翅片管,減小風(fēng)的直接沖刷。管材選用耐磨的無縫鋼管,且鍋爐入口都設(shè)計沉降室,從篦冷機(jī)中前部引出管道,抽出400℃左右的廢氣送至沉降室,濾去大顆粒粉塵后再由管道引入AQC爐。熟料粉塵通過拉鏈機(jī)排入窯槽式輸送機(jī)料斗內(nèi)。

我公司兩條熟料線AQC沉降室分別為:一線窯頭是慣性力沉降室,處理煙氣量為130000Nm3/h。慣性力沉降室是一種能使含塵氣流中的法粒在煙氣以高速流動急轉(zhuǎn)變向過程中,借助重力及慣性力而沉降下來的除塵裝置。二線窯頭是多層重力沉降室,處理風(fēng)量同一線,內(nèi)部設(shè)置多層水平布置隔板,沿?zé)煔饬鲃臃较虿贾茫且环N能使含塵氣流中的塵粒借助本身的重力作用而沉降下來的除塵裝置。

為了減少AQC爐內(nèi)管束的磨損,必須提高沉降室的捕集效率。具體方法:淤降低室內(nèi)氣流速度;于降低沉降室高度;盂增大沉降室長度。而實(shí)際使用效果中,該廠二線窯頭安裝的多層重力沉降室由于占地面積大,沉降室長,收塵效果要好。一線窯頭安裝的慣性力沉降室占地面積小,設(shè)備體積小,收塵效率比較低。建議建設(shè)單位面積允許的情況下,選擇空間大的多層重力沉降室要好。

1.4窯頭篦冷機(jī)噴水的影響

隨著國家環(huán)保政策的嚴(yán)格要求,許多建材企業(yè)原來使用的電收塵排放顆粒物已不能達(dá)標(biāo),紛紛改造為袋式除塵器,由于袋收塵所用濾袋對使用溫度有嚴(yán)格要求,入口風(fēng)溫不能超過200℃,在入口溫度超過160℃時,我廠篦冷機(jī)噴水系統(tǒng)會通過PLC程序控制進(jìn)行噴水降溫。這種操作直接導(dǎo)致含水分的熟料粉塵煙氣進(jìn)入AQC爐,使過熱器層和一級高壓蒸發(fā)器層管束的螺旋鰭形片內(nèi)被熟料顆粒堵死,嚴(yán)重影響了鍋爐熱吸收效率,降低了AQC鍋爐的出力,影響發(fā)電功率。

為了減少噴水次數(shù),但又不造成收塵濾袋著火事故,我廠采取了如下措施:淤在窯頭袋收塵入口煙道上安裝了冷風(fēng)閥,此冷風(fēng)閥由熟料中控室窯操作員控制。在遇到異常工況或緊急情況,入口溫度達(dá)到并超過200℃時,中控室應(yīng)及時跳停頭排風(fēng)機(jī),關(guān)閉風(fēng)機(jī)入口擋板,并打開冷風(fēng)閥門進(jìn)行應(yīng)急降溫,盡量減少使用噴水系統(tǒng)。于為了防止袋收塵器入口溫度出現(xiàn)假信號,溫度虛高引起篦冷機(jī)噴水系統(tǒng)運(yùn)行,在入口煙道測點(diǎn)安裝A與B兩支熱電偶,每個熱電偶均有擋風(fēng)罩進(jìn)行保護(hù),熱電偶應(yīng)定期檢查并進(jìn)行更換。兩支熱電偶測量溫度實(shí)時對比,如兩者差值超過20℃,延時1min后,篦冷機(jī)噴水系統(tǒng)會發(fā)出報警,此時應(yīng)及時檢查兩支熱電偶的情況。

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