濟(源)鋼5 0萬t球團生產線設計特點及生產實踐
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濟(源)鋼5 0萬t球團生產線設計特點及生產實踐 王方軍 伍榮燕 (河南濟源鋼鐵(集團)有限公司) 摘要 本文詳細介紹了濟(源)鋼新建50萬t鏈篦機-回轉窯球團生產線的工藝設計特點,以…
濟(源)鋼5 0萬t球團生產線設計特點及生產實踐
王方軍 伍榮燕
(河南濟源鋼鐵(集團)有限公司)
摘要 本文詳細介紹了濟(源)鋼新建50萬t鏈篦機-回轉窯球團生產線的工藝設計特點,以及投產后兩年來的生產運行情況。通過沒備改造和工藝改進,快速實現了達產和生產的穩定運行,為高爐提供了優質的球團礦。
關鍵詞 球團 鏈篦機-回轉窯 設計特點 設備改造 生產指標
1 前 言
濟源鋼鐵公司為實現年產250萬t鐵的發展目標,合理改善高爐爐料結構,配合4×508 m3高爐的生產需要,于2005年9月開始籌建50萬t鏈篦機-回轉窯球團工程。其主要設計指標:利用系數6.5 t/(m2·h),年作業率90.4%,成品球團礦粒度為8~16mm,品位62.0%,FeO≤2.0%,抗壓強度≥2000 N/個,R2≤0.3。該工程自2007年4月投產以來,累計生產球團礦90余萬t,利用系數9.29 t/(m2·h),FeO含量1.48%,堿度0.11,球團礦轉鼓指數92.60%,抗壓強度2025 N/個,設備作業率95.23%,達到或超過了工程設計能力,為高爐提供了優質的球團礦。
2 50萬t球團生產線設計特點
濟(源)鋼50萬t球團生產線在消化、吸收國內外先進經驗的基礎上,采用鏈篦機-回轉窯球團法,廣泛應用新材料、新工藝、新設備和新結構,以提高設備運轉的可靠性,降低投資、提高使用壽命、降低運行成本、方便檢修更換。其設計特點如下。
2.1精礦倉庫
精礦由汽車從原料堆場送至精礦倉庫內,精礦倉庫儲量約為4000 t。通過抓斗吊將鐵礦粉給到4個鐵礦粉倉內,由配料秤和輸送皮帶完成鐵礦粉的配料和輸送。鐵礦粉倉可貯存生產用鐵礦粉約8 h。
2.2膨潤土倉庫
膨潤土倉庫占地面積6×12 m,包括膨潤土儲存倉庫和膨潤土添加系統。膨潤土倉有效容積為40 m3,可儲存32 t膨潤土,滿足約20 h的生產用量。
2.3 干燥室
干燥室占地面積9×30 m,室內配置一臺Ø2.4×18 m干燥筒,正常工作處理能力為60 t/h。
2.4潤磨室
潤磨室占地面積18×24 m,室內配置一臺Ø3.5×6.2 m潤磨機,單臺處理量為70 t/h。
2.5造球室
造球室占地面積13.7×32 m,配備3臺Ø6.0 m圓盤造球機,單機生產能力為60t/h,2臺運行,1臺備用。
2.6生球篩分、布料系統
生球篩分、布料系統由大球輥篩、寬皮帶機、輥式布料器和返料皮帶機組成。大球輥篩由14輥組成,輥長1200 mm,輥徑120 mm;寬皮帶機可變頻調速,帶寬3000mm;45輥輥式布料器輥長2500 mm,輥徑120 mm。
2.7鏈篦機-回轉窯-環冷機系統
鏈篦機、回轉窯和環冷機三大主機組成焙燒系統。生球在鏈篦機上干燥和預熱,在回轉窯中焙燒、固結,環冷機中進行冷卻。
鏈篦機有效面積為2.5×33 mm,采用3 m風箱,共11個風箱。鏈篦機分3段,干燥Ⅰ段12 m,干燥Ⅱ段9 m,預熱段12m。
回轉窯規格為Ø3.5×29 m,斜度為4.0%,工作轉速1.1 r/min,兩檔支承。
環冷機有效冷卻面積為40 m2,中徑12.5 m,臺車寬1.53 m。環冷機正常處理能力80 t/h,并配備3臺鼓風冷卻風機。
2.8主引風系統
來自鏈篦機干燥段風箱的廢煙氣匯集后,經除塵器、主引風機、煙道通過煙囪外排。
除塵器采用182多管除塵器,配備兩臺風量為100000 m3/h的高溫風機。
兩臺主引風機風量為200000 m3/h,負壓6 kPa,通過182多管除塵器、主引風機煙囪排出的廢煙氣含塵濃度≤80 mg/m3,煙囪高35 m,上口流速為2l m/s。
2.9成品系統
成品球通過環冷機下的緩沖倉卸到成品皮帶機上,運至成品料倉和3#、4#、5#、6#高爐高架料倉。
2.10自動控制系統
根據工藝要求,對主要生產流水線設備設有自動控制和機旁手動控制兩種方式。設計采用“三電一體化”計算機控制系統,通過分布在現場各控制室的遠程IO設備,把采集到的數據傳輸給設在主控室計算機控制系統,由系統完成傳動系統的順序控制、自動閉環回路的控制、工藝流程顯示、工藝參數監測、報表、打印等功能,達到對系統自動控制要求。
3 生產實踐
50萬t球團生產線投產后總體生產情況良好,投產兩年來設備運行平穩,各項生產指標完成較好,球團礦利用系數達到9.29 t/(m2 ·h),轉鼓指數92.60%,抗壓強度2025 N/個,FeO含量1.48%,堿度0.1l,設備作業率95.23%。投產后,通過加強技術改造、工藝控制及優化操作參數,取得了良好的效果,快速實現了生產的持續穩定運行。
3.1工藝、設備技術改造
3.1.1鏈篦機兩側增設備用冷卻水箱
鏈篦機冷卻系統設計上沒有考慮備用水箱,生產時鏈篦機預熱段、干燥Ⅱ段溫度最高達1000℃,如果發生突然停電、斷水事故,設備無法冷卻,將會造成主傳動軸、上托輪軸嚴重燒壞。為避免此類事故發生,我們制做了2個1000×1500×4500 mm水箱,采用人工操作加水,與預熱段和干燥Ⅱ段44個冷卻點相連接,在突然斷水的情況下,將冷卻水互換到備用水箱上,確保設備不受損傷。
3.1.2鏈篦機側封磚漏風改造
在生產過程中由于抽風負壓作用,鏈篦機兩側有部分密封磚頻繁被抽進煙罩內,造成鏈篦機兩則嚴重漏風,鏈篦機風箱的負壓過低,生球干燥預熱效果變差。經過調查分析認為主要原因為輕質耐火磚重量輕,在高溫時耐火材料變形輕質耐火磚松動。為此,根據密封位置結構情況我們采用異形耐火磚,利用檢修機會將原有耐火磚全部拆除更換。改造后鏈篦機側封磚封閉效果良好,風箱負壓明顯上升,改造效果見表l。
3.1.3 篩分、布料系統改造
原有篩分、布料系統存在以下問題:大球輥篩篩分面積小,造成部分成品生球返回造球盤,降低了產量,增加了生產成本。大球篩流槽、破碎機經常堵死。返1#帶下流槽經常堵死,造成生產過程中頻繁減料批或停車,影響正常生產。為此,我們將14輥、1.2 m寬輥式篩分機改為17輥、2.6 m寬輥式篩分機,增加篩分面積提高篩分效率,同時將大球篩-梭式布料器-寬皮帶-小球篩布料結構改造成梭式布料器-大球篩-小球篩,使篩分、布料系統結構上更緊湊,并節省一條寬皮帶機。取消破碎機,自制平臺及大流槽,過篩后的大球通過自身重力落下摔碎。對返l#帶流槽進行加大更換,解決堵料問題。
3.1.4降低膨潤土單耗攻關
50萬t球團生產線投產初期膨潤土單耗最高達41.95 kg/球,嚴重影響球團礦質量和成本。為降低膨潤土單耗,我們圍繞著降低膨潤土單耗為目標開展了一系列攻關活動:(1)加強工藝研究,嚴格控制膨潤土用量。規定膨潤土配比使用上限,并加大膨潤土配比工藝監督考核力度。(2)加強配料秤管理,定期校秤和檢查,確保配料準確。(3)合理調整潤磨機工藝參數,增加耐磨球日加量,提高出潤磨機-200目精粉粒級。(4)強化工藝操作,對造球盤工藝操作參數和鏈篦機料層厚度、車速和各段溫度及高爐煤氣與焦爐煤氣流量、比例等參數進行改進優化。通過技術攻關,膨潤土消耗最低降到16.39 kg/t球,大大降低了生產成本。降低膨潤土消耗產生的年直接經濟效益約500萬元,加之球團礦品位上升,高爐焦比、煤比降低,生鐵產量增加,其產生的間接效益也很可觀。
3.1.5提高球團礦抗壓強度
球團投產后球團礦抗壓強度很低,平均抗壓強度800 N/個,嚴重制約高爐生產。通過穩定煤氣壓力,穩定熱源,加強工藝控制,提高生球粒度合格率和生球強度,合理控制鏈篦機、回轉窯轉速和溫度等措施將球團礦抗壓強度提高到2000 N/個以上,解決了球團礦抗壓強度低的問題,為高爐穩產高產和進一步降低消耗奠定了良好基礎。
3.1.6鏈篦機潤滑系統改造
原有鏈篦機干油潤滑采用雙線集中潤滑系統和人工加油,由于自身原理與結構的局限,致使許多軸承、活動點等摩擦點在無潤滑劑的情況下工作,摩損程度加劇,設備維修周期縮短。為此,我們將原有干油潤滑系統拆除,采用北京中冶華潤科技發展有限公司的ZDRH-3000型智能集中潤滑系統,成功解決了設備潤滑中潤滑點供油不足、維護不方便等缺點,實現潤滑的集中管理,提高員工工作效率,增加生產的綜合效益。
3.2生產技術經濟指標
50萬t球團生產線2007年4月份投產,經過投產兩年來的生產實踐和不斷改進,并強化生產操作,快速實現了達產及生產的穩定順行,各項技術經濟指標完成較好。2007年4月~2008年12月累計生產球團礦90.85萬t,利用系數9.29 t/(m2·h),球團礦轉鼓指數92.60%,抗壓強度2025 N/個,設備作業率95.23%,達到或超過了工程設計能力,充分發揮了鏈篦機-回轉窯球團生產線的產質量優勢,為濟(源)鋼煉鐵穩產增效發揮了重要作用。50萬t球團生產線投產兩年來主要生產技術經濟指標列于表2。
3.3存在的問題及下一步工作重點
目前球團生產存在的問題:①隨著煉鐵產量的不斷提高,球團礦供應緊張。按高爐13%~15%的球團礦入爐配比計算,需要日產1500~1800 t球團礦,球團礦年生產能力要求達到55萬t以上。②受煤氣系統管網的影響,高爐、焦爐煤氣壓力有時波動較大,嚴重影響球團礦產質量。③球團用精粉粒度偏粗,-200目粒級平均只有55.0%。④與先進企業相比,我公司膨潤土單耗偏高。⑤球團礦產量上升,鏈篦機料層厚度、機速必須提高,加之自產舞鋼精粉(其配比為10%~15%)結構致密、難焙燒,導致球團礦氧化不充分,FeO含量上升。從表2球團主要生產技術經濟指標看出,2008年球團礦產量增加,同時FeO含量總體水平也大幅度上升,由2007年的1.09%上升到2008年的1.87%。
因此,為提高球團礦產質量,下一步我們的工作重點:①潤磨機潤磨效果攻關;②提高生球強度;③做好煤氣供應協調工作,穩定熱源;④膨潤土單耗控制在15 kg/t球以下;⑤做好球團礦產量和FeO含量攻關。
3.4經濟效益分析
鏈篦機-回轉窯生產線年產合格球團礦50萬t,生產l t球團礦需要精粉990 kg膨潤土21 kg,按精粉進廠價930元、膨潤土420元、加工費50元/t(包括工資福利、水、電、氣等)、球團礦銷售價1170元/t計算.則生產l t球團礦成本:
0.990×930+0.02l×420+50=979.52(元/t)
生產l t球團礦盈利:
l 170-979.52=190.48(元/t)
鏈篦機-回轉窯生產線年直接經濟效益:
50×190.48=9524(萬元/a)
加上用本廠球團替換國產球團后,高爐入爐品位上升,焦比、煤比降低,生鐵產量增加,其產生的綜合經濟效益更可觀。
4 結 語
濟源鋼鐵公司50萬t球團生產線采用了多項國內外成熟穩定、實用可靠的先進工藝和設備。經過投產后兩年來的不斷改進,并強化生產操作,快速實現了達產及生產的穩定順行。
延伸閱讀
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