杭鋼豎爐創高產的實踐
來源:杭鋼煉鐵廠 胡志剛 朱懷 |瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
1 前言
杭州鋼鐵股份有限公司煉鐵廠8 m2豎爐球團礦產量、利用系數繼2001年、2002年兩次創中國企業新記錄后,2005年再創新高,球團礦產量52.2I萬t,利用系數7.913 t/(m2·h)。這一成績的取得,是廣大干部員工努力克服豎爐爐齡老化、工藝設備陳舊落后、原料結構不斷變化等諸多困難,本著為公司多克服一些減利因素、多產一噸廠球的宗旨,團結奮戰,銳意進取的結果。
2 加強工藝操作上的深層挖潛
2.1選定合理的原料結構
杭鋼球團豎爐的原料結構隨著市場的不斷變化,與早年相比已經發生很大變化。原來省內低品位精礦已經沒有,全部使用外省和進口的高品位精礦,但不同的原料結構對生球的質量有不同影響(見表1)。
由表l可以很明顯地看出,這3種不同原料結構下生球的抗壓、落下強度之間的差別:c>b>a因此,2005年,我們對進口精礦和圍內精礦兩種資源進行有效整合,按原料結構c的模式組織生產,以提高生球質量和造球盤的臺時產量。
2.2提高混合料溫度,改善生球質量
高品位精礦的使用為豎爐提高產量創造了有利條件,然而,產量雖有所提高,但返礦仍居高不下,不能充分發揮進口精礦品位高、粒度細的優勢。2002~2004年球團產量、返礦率(包括除塵灰)情況見表2。
由表2可以看出,2003、2004年使用高品位鐵精礦之后,產量比2002年使用低品位精礦有所提高(約高出2萬t),但是返礦率仍居高不下,都在l 2%以上,可見高品位鐵精礦的優勢并沒有完全發揮。分析其原因,主要是由于遠道而來的進口精礦,考慮到運輸成本,水分都很低,不經過烘干機脫水就已達到造球合適水分,甚至更低。而烘干機的作用不僅是脫水和混合,且有提高料溫、改善原料成球性的作用,因此原料水分低直接影響了生球質量。要使用好進口精礦,就必須對其進行加水處理,否則其優勢根本無法體現。
經過我們多年的摸索總結,既要提高造球物料料溫,又要考慮烘干機脫水能力,以提高生球質量,各原料精礦的水分應在10.5%左右。由表3可看出,2002~2004年經過對原料加水處理之后,烘干機的煤氣用量在逐年增加,也即造球物料的料溫在不斷提高。但從表4看,2004年只有韋崗礦的水分接近10.5%,其它三種精礦水分都沒達到,因此,料溫尚不夠高,生球質量還沒達到使用高品位精礦的最好水平,以至影響到產量及返礦率。
2005年我們通過派專人對原料進行大量加水之后,各精礦的水分如表5所示,均接近10.5%。因此,加大了烘干機的煤氣用量,同時在烘干機里通入蒸汽,從而提高了混合料的料溫,使生球的抗壓、落下強度比2004年都有所提高,且生球的水分下降了0.2個百分點(詳見表6),為豎爐爐況的穩定順行創造了有利條件,既提高了球網產質量,又降低了返礦率。2005年返礦率較2004年降低了1.6個百分點,僅為10.55%。
2.3強化豎爐操作
在豎爐操作制度上也進行了優化,進一步嚴格執行工藝紀律,根據生產情況及時調整豎爐熱工參數,強化操作,充分挖掘現有生產設備的能力,在提高球團礦產量、質量的同時,努力降低返礦率。主要采取了兩項措施: (1)合理控制生球流量,嚴格控制南、北爐箅溫度差,要求控制在30℃之內;(2)適當加快鏈板機的運行速度,加大排料量,增加排料次數,以減少豎爐漏斗形下料致使焙燒質量不均勻的缺陷,并增強爐況調節能力。
3 狠抓車間內部的精細管理
車間黨、政、工、團會同各工長、班組長并同部分生產骨干共同商討,修訂完善了《2005年車問經濟責任制考核辦法》、《安全生產管理實施辦法》、《質量管理考核制度》、《進場原料加水規定》等管理考核制度,使各項管理制度在原有基礎上得到了進一步完善,充分體現出橫向到邊、縱向到底的考核制度體系,車間各項工作有章可依、有規可循,增強了車間廣大職工的責任感。
針對設備陳舊問題,借鑒前幾年的經驗教訓,重點對高故障率的聯動機組指定了專人負責,從備件驗收、安裝、檢修質量至日常點檢維護,實行了專人實時跟蹤管理制度。同時,從設備“三定”入手,加強日常點柃制度,使事故苗頭在第一時問及時得到處理,特別是對易損件進行備檔管理,并利用兀煤氣時機見縫插針式進行更換,以及通過改進大水梁漏水的處理方法、推廣6#鋼網帶勤換快換操作法、鏈板機加裝限位開關等措施,努力提高設備作業率,大大減少無計劃停機時間,建立起穩定高效的生產秩序。
另外,一年來車間開展的各種勞動競賽以及“我為球團獻一計”提合理化建議活動,都要求注重實效,做到少而精。造球組開展“造好球,供好料”的勞動競賽,確保了豎爐“吃得好,吃得飽”,減少了返礦率;熱礦組開展“‘勤調,快速’縮短停機時問”的勞動競賽,減少了處理6#鋼帶、鏈板機故障造成的豎爐停燒時間,保證豎爐順利排料。同時,車間還不斷及時發現、挖掘職工的豐富生產工作經驗及先進工藝操作方法,并在生產中及時進行推廣,都取得了很好的效果。其中“同步減煤氣球團料烘干操作法”獲得公司二等獎。
4 下一步增產措施和打算
1)繼續加大對原料的管理和控制,專門派人對進廠原料進行加水操作,并派專人管理生球片(包括行車、配料、烘干、造球),進行原料、生球質量的管理,加強值班工長的工藝監督職能,嚴格執行工藝紀律,確保球團豎爐優質高產低耗。
2)針對現用的ø2.2 m×l 2 m烘干機,無論是烘干能力還是混合能力均已不能滿足生產要求,且配置、結構存在問題,溜槽壽命短、烘干機頭部漏料嚴重的問題,將加快ø2.4 m×1 8 m烘干機的改造,改善混合料的成球性能,為進一步提高生球產質量創造條件。
3)現ø4.2 m造球盤的緩沖料倉南于存在先天缺陷(太小),很易堵料,生產中根本就不能存料,這是限制生球流量穩定的瓶頸,也在很大程度上影響生球質量。因此,烘干機改造完成后,將對ø6.0 m大造球盤的一些參數進行調整,重新啟用,力爭提高生球質量,穩定生球流量。
4)利用豎爐大修的機會,對豎爐爐犁進行改造:將導風墻墻壁加寬,通風口、焙燒帶寬度都保持不變;南、北爐墻在土建框架內稍外擴,使豎爐長度增加;同時通過抬高爐口和頂端爐箅水粱,以及改變預熱帶的斜坡傾角和干燥床傾角,加大干燥床面積,從而為進一步提高豎爐產量創造條件。
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