高寒地區高爐強化冶煉管理實踐
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摘 要:高寒地區由于受季節因素的影響,冬季生產水平低,給生產經營工作帶來了難度。西林鋼鐵公司煉鐵總廠有兩座100m3高爐,生鐵產量卻在2000年11月、2001年1月創造了歷史新紀錄,在2001年2月又創造了日產鐵新紀錄,相關一些指標也得到了改善. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 前 言 高寒地區由于受季節因素的影響,冬季生產水平低,給生產經營工作帶來了難度。西林鋼鐵公司煉鐵總廠有兩座100m3高爐,生鐵產量卻在2000年11月、2001年1月創造了歷史新紀錄,在2001年2月又創造了日產鐵新紀錄,相關一些指標也得到了改善,見下表。
冬季主要生產指標對比
2 采取的主要措施2.1 調整爐料結構 隨著高爐冶煉的強化,燒結礦產量明顯不足,為此,西鋼高爐的爐料結構由原來的堿性燒結礦(R=1.6)加酸性球團礦改為高堿度燒結礦(R=1.8)、磁選碎鐵加酸性球團礦。通過生產實踐,取得了較好的效果,一方面緩解了燒結礦倉存不足給生產組織帶來的壓力,另一方面隨著球團礦配入量的增加,入爐品位略有提高,為增產降耗創造了條件。2.2 改善系統“精料”方針 西鋼的原燃料條件是外購精礦粉的質量(TFe=64.5%)比自產精礦粉質量差(TFe=65.7%),外購落地焦炭的質量(灰分為17.5%)比自產焦炭質量差(灰分為13.1%)。為此,在對分承包方進行評價、制定按質論價政策的前提下,根據質量差異進行測算,確定經濟需求量。2000年4月,鐵前系統的合并,采取了提高自產精礦粉產量、焦化單爐產量,降低外購物料的補充量。更為主要的是采取了提高自產精礦粉質量、自產焦炭質量來降低外購物料的補充量,達到了增產與降耗雙贏的效果。2.3 確定適宜的冶煉強度 對前十年的冬季生產數據進行統計分析,并且利用高爐末期爐容增大的有利條件,突破前幾代高爐末期生產保守操作的思想,確定了冬季生產合理的冶煉強度。在此基礎上兼顧其它因素的影響,尤其控制外購落地焦炭的需求量在50t/d以下,使高爐在穩定順行的同時,產量持續攀升。2.4 強化生產過程管理2.4.1 排查生產隱患 煉鐵總廠制定了相應的管理制度,形成每周排查生產隱患,聯合檢查兩次的檢查考核制度。對冬季生產的重點隱患,以研討會或組織科技人員重點攻關的形式進行整改,使生產管理由事后分析總結向事先控制過渡。2.4.2 合理安排檢修時間 根據生產需要合理安排檢修時間。選燒檢修由原來的集中檢修改為分散檢修的方式,具體做法是:適時調節燒結礦的堿度和增加磁選鋼渣的配入量,充分利用燒結礦滿槽的機會,安排檢修。高爐檢修前,將所需物料調整到最佳,有效縮短了爐況恢復時間,為增產提供了有利的條件。2.4.3 推行橫班管理 2001年初,煉鐵總廠推行了橫班作業長管理模式,成立了以橫班調度長為核心、各分廠值班主任和關鍵工序工長為成員的橫班考評小組。同時,總廠對考評小組的業績進行排序,運用激勵和約束機制,對考評小組形成“閉環”管理,初步完成了管理工作中心下移的管理策劃工作,使管理體系有序健康地發展。2.4.4 對生產信息有效控制 鋼鐵企業的特點是工序復雜,涉及到的工藝流程多,冬季生產限制因素多,信息管理工作顯得更重要。為此,總廠將信息流擺在了與物料流同等重要的位置上,建立了相應的管理和考核制度,形成了逐級匯報、逐級解決、越級考核的管理網絡,查擺冬季生產隱患的工作得到了明顯的強化,減少了各類事故的發生。2.5 應用新技術2.5.1 增加陶瓷燃燒器 提高熱風溫度對高爐強化冶煉和提高噴煤比十分有益。為此,2000年10月在熱風爐上增加一個陶瓷燃燒器,提高風溫80℃左右,為高爐實施強化冶煉、降低焦比、提高噴煤比,創造了條件。2.5.2 提高噴煤比 2000年5月8日,高爐噴吹煤粉工程投產后,對爐況穩定順行產生了巨大的影響。在噴吹無煙煤的基礎上,進行了噴吹貧瘦煤的實踐,取得了理想的效果,近期積極組織開展噴吹煙煤的前期準備工作。2.5.3 新建精礦粉暖倉 為保證高爐冬季生產,西鋼新建精礦粉暖倉,能容納7萬t精礦粉,基本解決了冬季生產所需的鐵料。 2.5.4 末期生產維護 西鋼兩座高爐爐齡已超過10年,末期生產強化冶煉受到了制約。為此,在爐身維護方面采取了爐身灌漿造襯、局部挖補和重新砌筑等措施。在鐵口維護方面采取了將鐵口附近風口縮小、合理提高堿度及提高生鐵含硅、改進炮泥質量和釩鈦礦護爐等措施。在煤氣系統維護上,新增設了布袋反吹系統、及時放灰等操作措施。2.5.5 球團配加硼泥 在球團配加硼泥試驗成功的基礎上,在燒結進行了有益的嘗試,效果良好,提高了球團礦強度,減少了爐頂吹出量,降低了鐵消耗。 |
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