遷鋼1#高爐爐缸維護(hù)的實(shí)踐
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王建民 馬金芳 萬(wàn)雷 王衛(wèi)平 徐士成 【摘 要】遷鋼1號(hào)高爐在爐缸水溫差急劇升高后,通過(guò)采取停風(fēng)涼爐、堵風(fēng)口控制強(qiáng)度,提高冷卻水壓力、鈦礦護(hù)爐、改善爐前出鐵、調(diào)整煤氣分布等一系列…
王建民 馬金芳 萬(wàn)雷 王衛(wèi)平 徐士成
【摘 要】遷鋼1號(hào)高爐在爐缸水溫差急劇升高后,通過(guò)采取停風(fēng)涼爐、堵風(fēng)口控制強(qiáng)度,提高冷卻水壓力、鈦礦護(hù)爐、改善爐前出鐵、調(diào)整煤氣分布等一系列措施,有效控制住水溫差,并把水溫差降到相對(duì)合理的范圍內(nèi),而且沒(méi)有出現(xiàn)反復(fù)現(xiàn)象,確保了高爐的安全、順行與穩(wěn)定。
【關(guān)鍵詞】高爐 爐缸 維護(hù)
1.引言

1號(hào)高爐投產(chǎn)半年以后,爐缸水溫差開(kāi)始出現(xiàn)異常,不同標(biāo)高的熱電偶溫度開(kāi)始快速升高,其中以爐缸二段TE3145點(diǎn)溫度變化最為顯著。自
2.3 裝料制度調(diào)整
裝料制度調(diào)整的整體思路是,打開(kāi)中心,穩(wěn)定邊緣,確保兩條通路的煤氣,而且中心煤氣溫度略高于邊緣。力求礦的平鋪,邊緣與中心焦炭呈啞鈴型分布,這樣有利于煤氣的穩(wěn)定,堅(jiān)持做好爐溫,保證充足的物理熱,促使軟融帶上移,緩解爐內(nèi)壓量關(guān)系。盡可能減小中心死焦堆,以減弱鐵水環(huán)流對(duì)爐缸壁碳磚的沖刷與侵蝕。
2.4提高冷卻水壓力
采取的措施是將二段水箱冷卻水(壓力0.70MPa)改通風(fēng)口高壓水(壓力1.56MPa),以控制水溫差。現(xiàn)爐缸二段通風(fēng)口高壓水的水箱為13個(gè),分別為(47#—1、2;48#—1、2;49#—1、2;50#—1、2;51#—1、2;52#—1;53#—1;36#—2)。其中46#—1、2已于
表1 二段部分冷卻壁通風(fēng)口高壓水前后對(duì)比情況
水箱號(hào) |
本位水 |
通高壓水時(shí)間 |
通高壓水之后 |
||||||
溫差℃ |
壓力Mpa |
流量t/h |
熱流強(qiáng)度 |
溫差℃ |
壓力Mpa |
流量t/h |
熱流強(qiáng)度 |
||
46#-1 |
0.9 |
0.70 |
16.06 |
17696 |
|
0.6 |
1.57 |
20.94 |
15382 |
48#-1 |
0.9 |
0.72 |
15.65 |
17244 |
|
0.7 |
1.56 |
21.18 |
18151 |
49#-1 |
0.9 |
0.70 |
16.90 |
18621 |
|
0.6 |
1.59 |
21.18 |
15558 |
49#-2 |
0.9 |
0.69 |
15.65 |
19024 |
|
0.6 |
1.53 |
18.35 |
14870 |
50#-1 |
1.0 |
0.72 |
16.61 |
20335 |
|
0.7 |
1.56 |
20.58 |
17637 |
51#-1 |
1.0 |
0.70 |
16.18 |
19809 |
|
0.9 |
1.53 |
18.83 |
20748 |
51#-2 |
1.1 |
0.7 |
17.24 |
25613 |
|
0.8 |
1.56 |
20.29 |
21923 |
注:熱流強(qiáng)度單位(kcal/m2﹒h)

3.階段性加鈦?zhàn)o(hù)爐的依據(jù)
3.1 爐內(nèi)鈦平衡的計(jì)算
高爐進(jìn)行階段性加鈦?zhàn)o(hù)爐,是確保高爐安全生產(chǎn)的重要措施。爐缸所富集的TiO2是通過(guò)所有入爐原燃料所取得的,而TiO2的排出是通過(guò)鐵水、爐渣以及瓦斯灰。進(jìn)入高爐爐缸TiO2的量總是大于排出高爐的量,當(dāng)爐缸TiO2的富集量達(dá)到一定程度時(shí),(并不影響高爐順行),高爐停止護(hù)爐。此時(shí)排出爐缸TiO2的量開(kāi)始大于進(jìn)入高爐的量,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的消耗,爐缸所富集TiO2的量基本完全消耗,此時(shí)綜合考慮水溫差、熱電偶溫度、產(chǎn)量以及熱流強(qiáng)度等,如果某一項(xiàng)達(dá)到了護(hù)爐標(biāo)準(zhǔn),高爐又開(kāi)始進(jìn)入新一輪的護(hù)爐工作。
3.2 爐缸、爐底在線監(jiān)測(cè)
遷鋼1號(hào)高爐成功應(yīng)用爐缸、爐底在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),它可隨時(shí)掌握爐缸、爐底侵蝕狀況。爐缸冷卻壁水溫差、爐底熱電偶溫度可在線采集,通過(guò)數(shù)據(jù)整理、信息反饋,根據(jù)冷卻壁水溫差和爐缸、爐底熱電偶的實(shí)時(shí)溫度,系統(tǒng)能夠在線計(jì)算爐缸爐底的溫度場(chǎng)、熱流強(qiáng)度、侵蝕輪廓和渣鐵殼的變化,在縱剖面上成功顯示侵蝕程度、等溫線等,也可隨時(shí)查詢、了解生產(chǎn)過(guò)程中爐缸、爐底的殘襯厚度、熱電偶的實(shí)時(shí)溫度及最高溫度的數(shù)據(jù)庫(kù),并實(shí)現(xiàn)爐缸、爐底侵蝕加劇、活躍狀態(tài)異常等實(shí)時(shí)報(bào)警提示,侵蝕計(jì)算結(jié)果直觀準(zhǔn)確地反映了爐缸、爐底侵蝕狀況及渣鐵殼隨生產(chǎn)操作的變化,為高爐生產(chǎn)及操作提供了重要依據(jù)。
3.3 鐵中鈦含量的掌握
08年采用階段性護(hù)爐共6次,計(jì)劃?rùn)z修前一天停止護(hù)爐。護(hù)爐期間爐溫按0.45%掌握,物理熱按
3.4 護(hù)爐與否的標(biāo)準(zhǔn)
遷鋼1#高爐根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際,在累計(jì)生鐵達(dá)到一定產(chǎn)量,并根據(jù)鈦平衡計(jì)算,流出的鈦量與前期護(hù)爐沉積的鈦量基本達(dá)到平衡,以及爐缸三層熱電偶溫度最高達(dá)到
在正常生產(chǎn)情況下,加鈦?zhàn)o(hù)爐達(dá)到一定時(shí)間,根據(jù)鈦平衡計(jì)算,護(hù)爐沉積爐內(nèi)的鈦含量達(dá)到一定的量,爐缸三層熱電偶溫度最高點(diǎn)降到
4.結(jié)語(yǔ)
08年遷鋼1#高爐通過(guò)采取提高冷卻水壓力、爐體打漿、階段性加鈦?zhàn)o(hù)爐、裝料制度調(diào)整等措施,將爐缸二段水溫差逐步控制在
參考文獻(xiàn)
1.我國(guó)大型高爐長(zhǎng)壽技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,張福明,鋼鐵,2004。
摘自《2009全國(guó)燒結(jié)、球團(tuán)、煉鐵技術(shù)及生產(chǎn)年會(huì)》
1號(hào)高爐投產(chǎn)半年以后,爐缸水溫差開(kāi)始出現(xiàn)異常,不同標(biāo)高的熱電偶溫度開(kāi)始快速升高,其中以爐缸二段TE3145點(diǎn)溫度變化最為顯著。自