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遷鋼1#高爐爐缸維護(hù)的實(shí)踐

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王建民 馬金芳 萬(wàn)雷 王衛(wèi)平 徐士成 【摘 要】遷鋼1號(hào)高爐在爐缸水溫差急劇升高后,通過(guò)采取停風(fēng)涼爐、堵風(fēng)口控制強(qiáng)度,提高冷卻水壓力、鈦礦護(hù)爐、改善爐前出鐵、調(diào)整煤氣分布等一系列…

王建民 馬金芳 萬(wàn)雷 王衛(wèi)平 徐士成

  】遷鋼1號(hào)高爐在爐缸水溫差急劇升高后,通過(guò)采取停風(fēng)涼爐、堵風(fēng)口控制強(qiáng)度,提高冷卻水壓力、鈦礦護(hù)爐、改善爐前出鐵、調(diào)整煤氣分布等一系列措施,有效控制住水溫差,并把水溫差降到相對(duì)合理的范圍內(nèi),而且沒(méi)有出現(xiàn)反復(fù)現(xiàn)象,確保了高爐的安全、順行與穩(wěn)定。

關(guān)鍵詞】高爐  爐缸  維護(hù)

1.引言

遷鋼1號(hào)高爐2004108點(diǎn)火送風(fēng),有效容積2650m3,共設(shè)30個(gè)風(fēng)口,3個(gè)出鐵口。采用并罐無(wú)料鐘爐頂裝料設(shè)備、軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)、爐腹、爐腰和爐身下部裝有三段銅冷卻壁、霍戈文內(nèi)燃式長(zhǎng)壽熱風(fēng)爐、明特法雙攪籠水渣處理系統(tǒng)等先進(jìn)技術(shù)。爐缸冷卻壁(15段)采用工業(yè)水冷卻,其中145段采用常壓水冷卻,設(shè)計(jì)流量2200m3/h23段采用高壓水冷卻,設(shè)計(jì)流量4000m3/h;爐腹至爐身上部冷卻壁(615段)采用軟水密閉循環(huán)冷卻,設(shè)計(jì)流量4500m3/h。爐缸、爐底的內(nèi)襯結(jié)構(gòu)是高導(dǎo)熱碳磚和綜合爐底結(jié)構(gòu):在爐缸、爐底交界處至鐵口中心線引進(jìn)UCAR熱壓小塊碳磚,適當(dāng)減薄爐缸內(nèi)襯厚度,提高冷卻系統(tǒng)的能力;在爐底采用國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)莫來(lái)石質(zhì)陶瓷墊,爐底鋪滿2層國(guó)產(chǎn)高導(dǎo)熱大塊碳磚和2層國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)微孔大塊碳磚,并采用軟水冷卻。風(fēng)口和鐵口區(qū)域分別采用法國(guó)的大塊風(fēng)口組合磚和美國(guó)UCAR公司的NMANMD鐵口組合結(jié)構(gòu),如圖1 所示。

1號(hào)高爐投產(chǎn)半年以后,爐缸水溫差開(kāi)始出現(xiàn)異常,不同標(biāo)高的熱電偶溫度開(kāi)始快速升高,其中以爐缸二段TE3145點(diǎn)溫度變化最為顯著。自05415開(kāi)始高爐把檢修打漿的重點(diǎn)放在了爐缸二、三段冷卻壁局部水溫差異常區(qū)域,但水溫差的升高趨勢(shì)仍沒(méi)有得到有效控制,到102爐缸二段46#--1水溫差達(dá)到了0.9熱流強(qiáng)度為20466Kcal/m2.h后改通高壓水。此后爐缸水溫差及熱電偶溫度始終在高位徘徊,45#52#冷卻壁相繼改通高壓水,06年底高爐開(kāi)始配加鈦球護(hù)爐。07年底TE3145點(diǎn)溫度急劇升高,至0813該點(diǎn)溫度最高達(dá)到980,此后該點(diǎn)溫度稍許下降,而最高水溫差在1.1左右。425爐缸二段49#-2冷卻壁水溫差急劇升高,最高達(dá)到了1.5,熱流強(qiáng)度為36967Kcal/m2.h,高爐被迫停風(fēng)涼爐170min,同時(shí)堵水溫差高的冷卻壁上部?jī)蓚(gè)風(fēng)口,以控制冶煉強(qiáng)度。隨著高爐在線壓漿以及加鈦?zhàn)o(hù)爐等工作的深入,爐缸水溫差得到有效抑制,并把水溫差降到相對(duì)合理的范圍內(nèi)。現(xiàn)在爐缸二段最高水溫差為60#-20.4(本位水),其他冷卻壁的水溫差全部穩(wěn)定在0.20.3的正常水平(包括高壓水)。綜上所述,爐缸串氣、侵蝕已日趨嚴(yán)重,維護(hù)好爐缸良好的工作狀態(tài)是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù),本文重點(diǎn)對(duì)08年以來(lái)爐缸維護(hù)的效果進(jìn)行分析、總結(jié),闡述應(yīng)對(duì)措施和實(shí)踐成果,延長(zhǎng)高爐使用壽命。

2.3 裝料制度調(diào)整

裝料制度調(diào)整的整體思路是,打開(kāi)中心,穩(wěn)定邊緣,確保兩條通路的煤氣,而且中心煤氣溫度略高于邊緣。力求礦的平鋪,邊緣與中心焦炭呈啞鈴型分布,這樣有利于煤氣的穩(wěn)定,堅(jiān)持做好爐溫,保證充足的物理熱,促使軟融帶上移,緩解爐內(nèi)壓量關(guān)系。盡可能減小中心死焦堆,以減弱鐵水環(huán)流對(duì)爐缸壁碳磚的沖刷與侵蝕。

2.4提高冷卻水壓力

采取的措施是將二段水箱冷卻水(壓力0.70MPa)改通風(fēng)口高壓水(壓力1.56MPa),以控制水溫差。現(xiàn)爐缸二段通風(fēng)口高壓水的水箱為13個(gè),分別為(47#1248#1249#1250#1251#1252#153#136#2)。其中46#12已于08422改回本位水,現(xiàn)在爐缸二段水箱水溫差最高為0.4,熱流強(qiáng)度穩(wěn)定在8500Kcal/m2.h左右,溫差與熱流強(qiáng)度均回到正常水平。

1  二段部分冷卻壁通風(fēng)口高壓水前后對(duì)比情況

水箱號(hào)

本位水

通高壓水時(shí)間

通高壓水之后

溫差℃

壓力Mpa

流量t/h

熱流強(qiáng)度

溫差℃

壓力Mpa

流量t/h

熱流強(qiáng)度

46#-1

0.9

0.70

16.06

17696

08.1.16

0.6

1.57

20.94

15382

48#-1

0.9

0.72

15.65

17244

08.1.16

0.7

1.56

21.18

18151

49#-1

0.9

0.70

16.90

18621

08.1.05

0.6

1.59

21.18

15558

49#-2

0.9

0.69

15.65

19024

07.5.07

0.6

1.53

18.35

14870

50#-1

1.0

0.72

16.61

20335

08.1.18

0.7

1.56

20.58

17637

51#-1

1.0

0.70

16.18

19809

08.2.12

0.9

1.53

18.83

20748

51#-2

1.1

0.7

17.24

25613

08.2.19

0.8

1.56

20.29

21923

注:熱流強(qiáng)度單位(kcal/m2h)

由表可見(jiàn),在通高壓水之后,爐缸水箱溫差都有一定程度的下降,多數(shù)熱流強(qiáng)度也相應(yīng)的降低,達(dá)到了預(yù)期的效果。但同時(shí)我們也應(yīng)該注意到,通過(guò)提高冷卻水壓力只是一種手段,還不足以完全控制水溫差的升高趨勢(shì)。圖4、圖5為通高壓水前后水溫差及熱流強(qiáng)度變化趨勢(shì)。

3.階段性加鈦?zhàn)o(hù)爐的依據(jù)

3.1 爐內(nèi)鈦平衡的計(jì)算

高爐進(jìn)行階段性加鈦?zhàn)o(hù)爐,是確保高爐安全生產(chǎn)的重要措施。爐缸所富集的TiO2是通過(guò)所有入爐原燃料所取得的,而TiO2的排出是通過(guò)鐵水、爐渣以及瓦斯灰。進(jìn)入高爐爐缸TiO2的量總是大于排出高爐的量,當(dāng)爐缸TiO2的富集量達(dá)到一定程度時(shí),(并不影響高爐順行),高爐停止護(hù)爐。此時(shí)排出爐缸TiO2的量開(kāi)始大于進(jìn)入高爐的量,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的消耗,爐缸所富集TiO2的量基本完全消耗,此時(shí)綜合考慮水溫差、熱電偶溫度、產(chǎn)量以及熱流強(qiáng)度等,如果某一項(xiàng)達(dá)到了護(hù)爐標(biāo)準(zhǔn),高爐又開(kāi)始進(jìn)入新一輪的護(hù)爐工作。

3.2 爐缸、爐底在線監(jiān)測(cè)

遷鋼1號(hào)高爐成功應(yīng)用爐缸、爐底在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),它可隨時(shí)掌握爐缸、爐底侵蝕狀況。爐缸冷卻壁水溫差、爐底熱電偶溫度可在線采集,通過(guò)數(shù)據(jù)整理、信息反饋,根據(jù)冷卻壁水溫差和爐缸、爐底熱電偶的實(shí)時(shí)溫度,系統(tǒng)能夠在線計(jì)算爐缸爐底的溫度場(chǎng)、熱流強(qiáng)度、侵蝕輪廓和渣鐵殼的變化,在縱剖面上成功顯示侵蝕程度、等溫線等,也可隨時(shí)查詢、了解生產(chǎn)過(guò)程中爐缸、爐底的殘襯厚度、熱電偶的實(shí)時(shí)溫度及最高溫度的數(shù)據(jù)庫(kù),并實(shí)現(xiàn)爐缸、爐底侵蝕加劇、活躍狀態(tài)異常等實(shí)時(shí)報(bào)警提示,侵蝕計(jì)算結(jié)果直觀準(zhǔn)確地反映了爐缸、爐底侵蝕狀況及渣鐵殼隨生產(chǎn)操作的變化,為高爐生產(chǎn)及操作提供了重要依據(jù)。

3.3 鐵中鈦含量的掌握

08年采用階段性護(hù)爐共6次,計(jì)劃?rùn)z修前一天停止護(hù)爐。護(hù)爐期間爐溫按0.45%掌握,物理熱按1500以上控制。經(jīng)統(tǒng)計(jì)遷鋼1號(hào)高爐護(hù)爐期間鐵中鈦含量平均為0.067%,非護(hù)爐時(shí)鐵中鈦含量為0.040%,護(hù)爐期間爐況順行良好,若高爐出現(xiàn)危險(xiǎn)征兆要及時(shí)采取灌漿或進(jìn)行含鈦爐料護(hù)爐等措施。理論上鐵水含鈦在0.080.10%就可起到護(hù)爐效果,而且較長(zhǎng)時(shí)間護(hù)爐并不影響高爐順行,但各項(xiàng)指標(biāo)損失較大,成本上講并不經(jīng)濟(jì)。遷鋼1號(hào)高爐自開(kāi)爐至今爐缸侵蝕、串氣現(xiàn)象必然存在,侵蝕的嚴(yán)重程度并非很嚴(yán)重,通過(guò)爐缸壓漿以及加鈦?zhàn)o(hù)爐,雖然鐵中鈦含量只有0.067%,仍然可以起到補(bǔ)爐、預(yù)防串氣的作用,使?fàn)t缸水溫差達(dá)到理想狀態(tài)。

3.4 護(hù)爐與否的標(biāo)準(zhǔn)

3.4.1 護(hù)爐標(biāo)準(zhǔn):

遷鋼1#高爐根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際,在累計(jì)生鐵達(dá)到一定產(chǎn)量,并根據(jù)鈦平衡計(jì)算,流出的鈦量與前期護(hù)爐沉積的鈦量基本達(dá)到平衡,以及爐缸三層熱電偶溫度最高達(dá)到300,二、三段冷卻壁熱流強(qiáng)度達(dá)到15000 Kcal/m2.h,高爐開(kāi)始加鈦?zhàn)o(hù)爐。鐵中含[Ti]維持在0.06%0.08%之間即可,如果三層壁后溫度及二、三段冷卻壁溫差上升較快,高爐加鈦?zhàn)o(hù)爐確保鐵中含[Ti]0.07%以上。以上幾點(diǎn)需要綜合分析,主要以產(chǎn)量及爐內(nèi)鈦平衡為主,其它幾點(diǎn)兼顧考慮。

3.4.2 停鈦標(biāo)準(zhǔn):

在正常生產(chǎn)情況下,加鈦?zhàn)o(hù)爐達(dá)到一定時(shí)間,根據(jù)鈦平衡計(jì)算,護(hù)爐沉積爐內(nèi)的鈦含量達(dá)到一定的量,爐缸三層熱電偶溫度最高點(diǎn)降到250以下,二、三段冷卻壁熱流強(qiáng)度低于15000 Kcal/m2.h,以及特殊爐況根據(jù)需要及時(shí)停、減鈦礦,以上要求綜合分析,主要以爐內(nèi)沉積鈦量和熱流強(qiáng)度為主。加鈦?zhàn)o(hù)爐期間,密切關(guān)注高爐順?lè)(wěn)情況,上部調(diào)整以打開(kāi)中心,穩(wěn)定邊緣為主,減小死焦堆或促使中心料柱上移,以減輕鐵水環(huán)流對(duì)爐缸的沖刷。加強(qiáng)工長(zhǎng)操作,堅(jiān)決做好爐溫;爐前維護(hù)好鐵口,確保鐵口深度,及時(shí)出凈渣鐵。

4.結(jié)語(yǔ)

08年遷鋼1#高爐通過(guò)采取提高冷卻水壓力、爐體打漿、階段性加鈦?zhàn)o(hù)爐、裝料制度調(diào)整等措施,將爐缸二段水溫差逐步控制在0.3以下,熱流強(qiáng)度控制在8500kcal/m2h以下。爐缸三段東爐門15#16#水溫差在出鐵過(guò)程中能夠達(dá)到0.4,不出鐵則回到0.3,此狀況說(shuō)明串氣現(xiàn)象依然存在,要對(duì)爐門定期進(jìn)行壓漿處理。爐缸維護(hù)是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù),要達(dá)到或提高一代爐齡,必須確保爐缸的安全穩(wěn)定,才能成功實(shí)現(xiàn)高爐的高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗。

 

參考文獻(xiàn)

1.我國(guó)大型高爐長(zhǎng)壽技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,張福明,鋼鐵,2004

 

摘自《2009全國(guó)燒結(jié)、球團(tuán)、煉鐵技術(shù)及生產(chǎn)年會(huì)》

1號(hào)高爐投產(chǎn)半年以后,爐缸水溫差開(kāi)始出現(xiàn)異常,不同標(biāo)高的熱電偶溫度開(kāi)始快速升高,其中以爐缸二段TE3145點(diǎn)溫度變化最為顯著。自05415開(kāi)始高爐把檢修打漿的重點(diǎn)放在了爐缸二、三段冷卻壁局部水溫差異常區(qū)域,但水溫差的升高趨勢(shì)仍沒(méi)有得到有效控制,到102爐缸二段46#--1水溫差達(dá)到了0.9熱流強(qiáng)度為20466Kcal/m2.h后改通高壓水。此后爐缸水溫差及熱電偶溫度始終在高位徘徊,45#52#冷卻壁相繼改通高壓水,06年底高爐開(kāi)始配加鈦球護(hù)爐。07年底TE3145點(diǎn)溫度急劇升高,至0813該點(diǎn)溫度最高達(dá)到980,此后該點(diǎn)溫度稍許下降,而最高水溫差在1.1左右。425爐缸二段49#-2冷卻壁水溫差急劇升高,最高達(dá)到了1.5,熱流強(qiáng)度為36967Kcal/m2.h,高爐被迫停風(fēng)涼爐170min,同時(shí)堵水溫差高的冷卻壁上部?jī)蓚(gè)風(fēng)口,以控制冶煉強(qiáng)度。隨著高爐在線壓漿以及加鈦?zhàn)o(hù)爐等工作的深入,爐缸水溫差得到有效抑制,并把水溫差降到相對(duì)合理的范圍內(nèi)。現(xiàn)在爐缸二段最高水溫差為60#-20.4(本位水),其他冷卻壁的水溫差全部穩(wěn)定在0.20.3的正常水平(包括高壓水)。綜上所述,爐缸串氣、侵蝕已日趨嚴(yán)重,維護(hù)好爐缸良好的工作狀態(tài)是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù),本文重點(diǎn)對(duì)08年以來(lái)爐缸維護(hù)的效果進(jìn)行分析、總結(jié),闡述應(yīng)對(duì)措施和實(shí)踐成果,延長(zhǎng)高爐使用壽命。

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