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寶鋼不銹鋼2500m3高爐活躍爐缸冶煉實踐

來源:儲 濱 唐培華 凌 丹 |瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

寶鋼不銹鋼2500m3高爐活躍爐缸冶煉實踐
唐培華
(寶山鋼鐵股份有限公司不銹鋼分公司)
寶鋼不銹鋼2500m3高爐因入爐原燃料條件變差,爐缸工作狀況惡化,爐芯溫度持續下降。通過采取一系列活躍爐缸的措施,爐芯溫度止跌回升,爐缸工作狀況明顯改善,高爐技術經濟指標恢復正常。
關鍵詞 大型高爐 爐缸 爐芯溫度
1 概況
寶鋼不銹鋼2500m3高爐于1999年投產,生產指標一直位于國內同類型高爐較好水平。20074月由于配合1號電爐大修,不銹鋼2500m3高爐配礦結構進行了較大調整。高爐燒結礦使用比例大幅降低,澳礦、球團礦使用比例大幅提高,具體配礦配焦比例見表1。由于球團礦具有較強滾動的物理特性,勢必會影響礦石平臺在爐喉區間的穩定建立,抑制中心氣流。

同時隨著寶鋼4號高爐的投產,不銹鋼2500 m3高爐20077月始就失去了具有優良冶金性能的寶鋼焦的供給,開始使用多達11種焦炭,平均每56天更換焦種。而且除吳涇焦鐵路供應以外幾乎都是水路焦,焦炭轉駁頻繁,造成焦炭粒級進一步變小,表現在高爐篩下焦比例從年初的11%上升到7月以來超過20%,焦炭人爐粒級及質量明顯下降。
在這種情況下,高爐穩定順行已受到影響。高爐判斷爐缸活躍的主要參數——爐芯溫度持續下降,達到歷史最低至347(正常值400)。爐內壓量關系變差,透氣性指數升高,爐前出鐵爐次從10爐增加到13爐。為了活躍爐缸,改善高爐技術經濟指標,采取一系列措施,爐芯溫度止跌回升,爐缸工作狀況明顯改善。
2 高爐主要參數變化及爐況表現特征
21爐芯溫度下降
20077月到8月間,寶鋼不銹鋼2500m3高爐爐芯熱電偶點溫度變化見圖1

2007年在標高678m爐芯溫度徑向分布的TE3766TE3767TE3768熱電偶點溫度同比持續下降。尤其近爐芯溫度點TE37685月下旬低于400817該點溫度低至347,低于自有歷史統計以來最低點(20031129該點溫度為387),表明爐缸活躍度明顯變差。
22爐缸側壁溫度上升
200778月,高爐標高868m爐缸側壁四點溫度均呈上升趨勢,說明爐缸邊緣煤氣流趨于活躍(見圖2)

23 爐內壓量關系轉差
由于爐缸活躍程度下降,20076月下旬起爐內壓量關系轉差,風量收縮、壓差升高,爐內透氣性指數上升(見表2)。并且根據爐喉十字測溫溫度變化來看,中心氣流明顯減弱。

24爐前出鐵狀況
從爐前出鐵狀況分析,逐月呈現出鐵爐數增加,鐵口深度上升同時出現打泥量減少及重疊爐數增多現象(見表3)。尤其7月以來上述現象表現更為突出,說明爐缸活躍度降低,爐缸工作狀況變差。
綜合以上參數變化分析,2007年不銹鋼2500 m3高爐面對配礦、配焦結構大幅調整的不利局面。雖然在操業制度上進行了不斷調整,但仍然未能有效遏制住爐缸中心區域活躍度下降,爐缸工作狀況變差的現狀。

3 提高爐缸活躍度措施
31 強化爐前出鐵管理
(1)爐前出鐵間隔時間嚴格執行零間隔。
(2)南北鐵口出鐵時,45 min(±5 min)不見渣且鐵流4 tmin,必須重疊;1h(±5 min)不見渣且鐵流4tmin,必須重疊。
(3)重疊出鐵時,后見渣的鐵口放渣10min以后另一鐵口堵口。
(4)如遇重疊出鐵2個鐵口同時見渣時,如何堵口以中控指令為準(原則上以同時見渣10min后選擇渣流較大鐵口堵口)
(5)在改善爐缸工作狀況期問,暫不執行對爐前作業區的重疊爐次和鐵量差的日常考核。
32強化入爐礦篩分管理
(1)嚴格執行2h一次的大焦、小焦篩網的清理工作;
(2)加強燒結篩網檢查,發現堵塞及時清理;
(3)在滿足高爐備料速度的前提下,把燒結礦
TH值嚴格控制在27tmin以下。
33 降低爐底冷卻水流量
爐底冷卻形式目前常用的有兩種:一是通風冷卻,二是通水冷卻。不銹鋼2500 m3高爐采用通水冷卻,爐底冷卻設備為平行布置的40ф 89mm×55mm的耐腐蝕性較好的不銹鋼管組成。共20組,2根串為1組,采用純水密閉冷卻,冷卻水量為400th。于718725兩次調整冷卻水量,最終將冷卻水量下調至200 th,對遏制爐芯溫度下降有積極作用。
34 高爐操作制度調整
(1)造渣制度調整。為提高爐缸活躍度,在確保鐵水質量、鐵水[S]含量總體受控情況下,從7月起爐內將爐渣R:從120逐步降低至110。以求稀釋爐渣,活躍爐缸工作。為加速改善爐缸工作進程,2號高爐自723始調整配礦比,增用錳礦1t/批,使用之后鐵水[Mn]23033%上升至24075%,對煉鋼生產帶來影響。因此724將錳礦用量下調至07 t/批,后鐵水[Mn]基本保持在058%。
(2)熱制度調整。在逐步降低爐渣二元堿度、
錳礦洗爐同時于73日將爐溫管理標準——PT提高20℃,至1510±10。同時將鐵水[si]030%提高至050%,以充沛的爐缸溫度、較低的爐渣堿度及配加錳礦以求達到稀釋爐缸、活躍爐缸的目的。
(3)送風制度調整。為確保爐內煤氣流合理分布、爐缸工作均勻活躍、穩定,對原有的風口面積、風口長度、風量、風溫、富氧率等進行了調整。7月起不銹鋼2500m3高爐入爐風量保持在4350Nm3min,富氧率由515%降低至05%,風溫由1170控制1150。由于原燃料質量差、鼓風動能降低,風速由270 ms降低至260ms,理論燃燒溫度控制在2220±20。為配合改善爐內氣流分布、提高爐缸活躍度,66826計劃定修期問對風口小套規格布局進行了調整,長風口數目由17個增至21個,進一步加強了高爐中心吹透能力。726休風期間增加了數個風口小套直徑為120 mm的小風口,總進風面積由0351m2縮小為0347m2
(4)裝料制度調整。針對不銹鋼2500m3高爐爐缸工作不活躍的現狀,爐況調整思路堅持以下部改善爐缸工作狀況、上部開放中心煤氣流為指導方針。通過上部裝料制度調整,尋求在目前較差原燃料條件的工況條件下的合理煤氣流分布。由于1號電爐大修,配礦結構中球團礦、澳礦使用比例提高,爐內風壓、透氣性指數升高,中心溫度明顯下降。考慮到球團礦在布料過程中處于靠近爐中心位置,且易滾動到中心從而抑制中心氣流,因此在槽下礦槽排料過程中將球團礦位置安排在末端,以減少球團礦滾動對中心造成的影響。考慮到因原料條件變差造成壓量關系惡化,布料模式由逐步調整至,礦批由55 t/批縮小為50 t/批。通過收縮焦炭平臺、減少礦石擋位,適當擴大中心漏斗區間來開放中心煤氣流,同時兼顧邊緣氣流,確保爐內壓量關系的穩定。
4 效果
通過長達1個多月的調整,在配礦、配焦結構未有根本性改善的前提下,通過爐喉十字測溫溫度點的跟蹤觀察,高爐上部中心氣流明顯增強,中心溫度上升,下部爐芯溫度于8月底開始止跌回升,爐缸工作狀況改善,壓量關系好轉。從操作參數變化趨勢分析,達到了穩定爐內邊緣和中心兩道氣流,獲得了適宜壓量關系的目的,并有利于擴礦、增氧、提高頂壓等強化措施的實現。爐前出鐵爐次、重疊爐數均有所減少,高爐技術經濟指標恢復正常。
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