大料批分裝多環布料提產降耗
來源:王玉全 萬世龍 樸喜海 |瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
摘 要 通鋼六號高爐通過實施大料批分裝多環布料的裝料制度后,進一步穩定中心煤氣流、活躍爐缸工作條件,達到高爐爐況順行良好,懸料、坐料次數明顯減少,達到了提高高爐利用系數和降低綜合焦比的目的。
關鍵詞 高爐 裝料制度 順行
1 概 況
通鋼6#高爐有效容積810立方米,采用PW II型無料鐘爐頂、上置式軟水閉路循環冷卻系統、洛礦主揚機技術、改造式頂燃熱風爐技術、干法脈沖布袋除塵、嘉恒法粒化渣新工藝、并罐式噴煤技術、TRT發電技術等,這些對通鋼來講都是新工藝、新設備。6#高爐于2004年12月20日點火開爐,2005年全年完成合格生鐵產量為。701906.64.噸,平均日產1923t,沒能達到設計水平,坐料115次,其中4月份、6月份分別進行一次炸瘤。影響產量的主要原因是:開爐初期設備、工藝事故較多,原、燃料質量不好,開爐前三個月入爐外進焦約50%;另外就是對800級高爐操作經驗少,導致爐況不穩定,調劑爐況缺乏經驗。通鋼300級無鐘高爐裝料制度都是混裝、單環布料,而6#高爐生產采用的是分裝、多環布料,開始沒有這方面的經驗,在氣流調整上走彎路,導致2005年爐況順行一般,產量偏低。2006年通過對2005年操作經驗進行摸索,總結出實施大料批分裝多環布料的操作模式,改善布料,提高煤氣利用率,促進煤氣流分布合理,保證高爐順行,減少高爐懸料、坐料次數,利于實施強化冶煉,提高生鐵產量。
2 調整裝料制度的原因
六號高爐于2004年12月份開爐生產,高爐操作采用的是分裝、多環布料的裝料制度,由于開始沒有這方面的經驗,在加上原料條件跟不上,在開爐前三個月所吃的焦炭有50%是外購焦,其焦炭的水分、M40、M10等指標都遠遠低于自產焦炭,高爐爐況順行不好,崩、懸料次數多,2005年坐料次數115次,并且4月份、6月份分別進行一次炸瘤,高爐冶煉強度一直偏低,2005年全年完成合格生鐵產量為701906.64噸,平均日產1923t,沒能達到設計水平。
3 調整裝料制度遇到的難題
六號高爐要調整裝料制度,主要是要解決高爐爐況順行不好的難題,其重點集中在如何改善煤氣流分布上。對高爐裝料制度進行調整不僅給爐內工長操作高爐、爐前設備維護及出鐵組織提出了更高要求,同時,對于車間制定相應的操作方針帶來更高的難度。六號高爐根據自身特點,采取了一系列措施,為高爐調整裝料制度創造了有力條件。
4 大料批分裝多環布料裝料制度的實施
具體實施過程:
4.1 第一階段:擴大礦批、焦批,調整好布料角度,使煤氣流分布合理,爐況順行穩定,時間三個月(6—8月)
4.1.1 2006年6月4日礦批由23000 kg/批加到23100 kg/批,邊緣氣流過分發展,中心氣流較弱,煤氣利用不好。又將布料角度由PP431529KK329527調整為PP431529KK232229627,調整后氣流分布比較合理。
4.1.2 7月13日礦批由23100 kg/批加到23300 kg/批,邊緣氣流較弱,中心氣流較強,伴隨滑料,果斷將外環焦角加大一度。由PP431529KK232229627調整為PP431529KK233229627,爐況穩定煤氣利用得到改善。
4.1.3、8月22日礦批由23300 kg/批加到23500 kg/批,邊緣過分發展,將PP431529KK233229627調整為PP531429KK233229627,調整后爐況穩定順行。
通過前三個月調整布料角度,基本摸清了大料批分裝的基本角度份數為:PP4(5)315(4)29KK2(3)332(2)296(6)27,同時通過對布料角度、份數的調整形成了較好的布料平臺,使煤氣流分布合理,提高了煤氣利用率,爐況穩定順行,產量逐漸提高,為下一步實施大礦批打下了基礎。
4.2 第二階段:增大礦批、焦批,仔細觀察煤氣流變化,及時調整,時間四個月(9—12月)
4.2.1 8月31日礦批由23500 kg/批加到23800 kg/批。加完礦后爐況不穩定,邊緣氣流較弱,由PP431529KK332229527調整為PP431529KK332329427,9日又調整為PP431529KK332229527,爐況趨于穩定。這次調整主要是操之過急。
4.2.2 吸取了上月教訓,10月礦批未做調整,維持在23800 kg/批,隨著大風量、富氧、噴煤的實施,邊緣氣流較強,13日布料角度由PP431529KK332229527調整為PP531429KK332229527,調整后邊緣氣流仍然較強,22日果斷將礦改為三環布料PP132431429KK333229527,氣流分布合理。
4.2.3 11月3日礦批由23800 kg/批加到23900 kg/批,角度維持10月份布料角度PP132431429KK333229527不變。全月氣流分布合理,爐況穩定順行,產量得到進一步提高。
4.2.4 12月2日礦批由23900 kg/批加到24000 kg/批。中心氣流不足,氣流不穩定頻繁滑料,從24日到29日角度頻繁調整,由PPl32431429KK333229527
(24日)改為PP232331429KK233229627(26日),后又改為PPl32431429KK233229627(29日),氣流穩定爐況順行。
4.3第三階段:繼續擴大礦批,鞏固第二階段成果,調整好氣流分布,提高煤氣利用率,降低焦比(1—5月)
4.3.1 2007年1月3日礦批由24000 kg/批加到24200kg/批。加礦后布料角度調整為PP132431429KK333229527,爐況穩定順行。
4.3.2 2月2日礦批由24200 kg/批加到24300 kg/批。隨著大風量的使用,氣流分布不合理。布料角度由PP132431429KK233229627(18日)調整為PP132431429KK333229527,爐況穩定順行,產量得到進一步提高。
4.3.3 3月8日礦批由24300 kg/批加到24400 kg/批,布料角度為PP132431429KK333229527,全月爐況穩定順行,煤氣利用率提高到20.15%。
4.3.4 4月2日礦批由24400 kg/批加到24500 kg/批,布料角度為PP132431429KK333229527,爐況穩定順行。16日中心氣流弱,布料角度調整為PP132431429KK233229627。
4.3.5 5月8日礦批由24500 kg/批布料角度為PP132431429KK233229627,16日邊緣氣流較盛,布料角度調整為PP232331429KK233229627。
4.3.6 6月1日礦批24500 kg/批,9日邊緣氣流弱并伴有滑料,布料角度調整為PP132431429KK233229627,27日又調整為PP132431429KK233229727。煤氣利用率提高到20.26%。
4.3.7 7月由于焦碳質量變差,5日礦批24300 kg/批,10日布料角度調整為PP132431429KK233229727。14日又調整為PP232331429KK233229727。28日調整為為PP332231429KK233229727。煤氣利用率提高到20.45%。
4.3.8 8月7日礦批24200kg/批,22日邊緣氣流弱,23日調整為PP232331429KK233229727。爐況穩定順行。
4.3.9 9月礦批24200kg/批,28日調整為PP132431429KK333229627。煤氣利用率提高到21.25%。
4.3.10 10月因4#燒結機投產,燒結料不穩定,6日礦批24000kg/批。10日調整為
PP531429KK333229627。13日調整為PP132431429KK333229627。
裝料制度、增大料批及布料方式調整情況見附表
附表:
5 結 語
5.1 6#高爐實施大料批分裝多環布料,實現了高爐長期穩定順行,提高了產量,降低了焦比,增加了效益。通鋼現在生產的350m3高爐有4座無料鐘高爐,為這4座高爐改變裝料制度及布料方式提供了經驗,現在2#高爐已改為分裝,3#高爐也已改為75%分裝,正在向分裝過渡。
5.2 通過大料批分裝多環布料的實施產量逐月攀升,同時也獲得了良好的各項經濟技術指標。
5.3 通過大料批分裝的實施。增強了爐況的穩定性、適應性,減少了崩懸料次數,2007年全年只有一次坐料。
5.4 通過大料批分裝的實施,使高爐可以進行強化冶煉、低硅冶煉,使煤氣利用率得到改善,降低焦比,雖然大料批分裝取得了一些成績,高爐利用系數、綜合焦比等主要經濟技術指標明顯改善,但我們仍將繼續摸索高爐操作的經驗,努力改善提高高爐的各項經濟技術指標。
5.5 6#高爐實施大料批分裝多環布料,為通鋼7#高爐的大料批分裝多環布料提供了經驗。減少了特殊爐況的次數,方便于爐礦調整。
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