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濟鋼1750m3高爐煉鐵技術進步

來源:王良周 賈勇 |瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

總結了濟鋼1750m3高爐投產以來在強化冶煉工藝技術方面所取得的進步。通過技術創新,不斷優化操作參數,主要技術經濟指標顯著提高。重點闡述爐頂布料、活躍爐缸、富氧噴煤及爐型維護等方面的經驗和技術措施。今后發展方向是在高冶強下追求更低燃料消耗和高爐長壽,以求更遠的經濟效益。

關鍵詞 高爐 強化冶煉 技術

1概況

濟鋼自20039月以來相繼投產三座1750m3高爐,在設計中均采用了一系列先進實用技術。面對爐容突然擴大(原有高爐爐容均為350m3),特別是從未用過的溜槽布料,這些都另高爐操作者一時無所適從。但是具有勇氣和智慧的煉鐵人,通過不斷總結高爐技術操作經驗和開展技術創新,堅持走濟鋼“高爐既要善待,又要自強”的煉鐵方針路線,逐漸形成自己的一套大型高爐煉鐵操作理念和核心技術,各項技術經濟指標取得了明顯進步,見表1

2爐頂布料技術

好的裝料制度,是為了創造長期穩定順行的爐況。這就要求發展中心氣流,穩定邊緣氣流,煤氣利用好,高爐在較高冶煉強度下爐況穩定順行,極少崩、懸料。

20058月在2#1750高爐開始進行矩陣大角度外推布料實踐,成功后逐漸在其它高爐推廣應用。矩陣大角度外推,即通過逐漸增加布礦檔位的角度和直接增加礦石檔位,以形成穩定的邊緣礦焦平臺、中心漏斗式料面分布。實踐證明,這種裝料制度有利于形成穩定的邊緣、中心兩道煤氣流,降低煤氣阻損,改善料柱透氣性。以2#1750高爐為例,各階段所使用的典型布料矩陣情況見表2。

通過上述矩陣的檔位外推,礦角位大于焦炭角位,各角位上的焦炭環數傾向于平均分配,這樣更有利于在靠近爐喉邊緣處形成焦炭平臺。由主要依靠邊緣煤氣流轉化為邊緣氣流受到抑制、中心氣流成為主導氣流的煤氣流分布。這種氣流分布既能使煤氣的熱能和化學能得到充分利用,又能保持煤氣的兩條通路,有利于爐況穩定順行。

邊緣煤氣流指數W值可以作為判斷煤氣流分布是否合理的重要依據[1],高爐邊緣煤氣流指數 通過反復摸索,適合濟鋼1750高爐強化冶煉的W值在07085之間。適當抑制邊緣煤氣流,邊沿氣流穩定了,爐墻渣皮就能穩定,煤氣利用得到改善。W值不能過低,否則邊緣煤氣流較弱,容易引起爐墻結厚。

3 活躍爐缸技術

獲得穩定順行的爐況,合理的送風制度是基礎。在風口前形成較長的循環區,使煤氣的初始分布向中心延伸,減少中心死料柱,改善爐缸中心的透氣性和透液性,對提高爐缸工作的活躍性是非常重要的。

隨著高爐的不斷強化,結合原料條件和爐況順行狀況,由煤氣量增大引起的中心氣流發展,往往被礦焦比升高、料柱透氣性變差所掩蓋,此時,增加鼓風動能,打開中心氣流顯得尤為重要。

隨著煤比的增加,焦炭負荷加重,爐內透氣性變差,引起風口回旋區在爐缸徑向縮短。從而導致邊緣氣流發展,中心氣流不足。同時,由于煤比提高人爐焦炭量減少,死料柱中焦炭停留時間加長,焦炭質量下降嚴重。因此,促進爐缸活躍已是迫在眉睫,對爐況穩定非常關鍵。

通過改變風口角度、直徑、長度,力求大風量,以改善鼓風動能,控制適宜的風口回旋區。高爐風口由原來直徑120mm130mm間隔使用模式逐步縮小為全部為120mm,風口長度由550mm延長至580mm,斜度由原來的斜3度變為斜5度。這些措施保證了爐缸的活躍。

從高爐長壽角度來說,爐缸“鍋底狀"侵蝕是最理想的,這也是活躍的爐缸所具有的明顯特征。因此,可以通過實時監控爐缸爐底中心溫度與爐缸側壁溫度情況,判斷爐缸的活躍性,并指導爐內操作。

另外,造渣上調劑合適爐渣堿度,熱制度上尋求充沛的爐缸物理熱,保證良好的渣鐵流動性,對促進爐缸活躍也是十分重要的。目前原燃料條件下,高爐爐渣二元堿度要求控制在105115之間,鐵水物理溫度不低于1490。

4 高風溫、富氧噴煤技術

隨著高爐操業水平的提高,實際使用風溫水平也在不斷提高。高風溫不但為高爐帶人了寶貴的物理熱,而且可以快速加熱煤粉,促進煤粉提前著火,利于煤粉化學能的充分利用。高爐生產中一方面要努力提高熱風爐的操作水平,另一方面在高爐正常生產時,一定要堅持全風溫操作。目前濟鋼1750高爐所用風溫基本穩定在1200

富氧是彌補噴煤后風口理論燃燒溫度降低的有效措施。富氧增加了鼓風中的氧濃度,加快氧向煤粉表面的傳遞速度,促進煤粉燃燒,提高煤粉燃燒率。當然,富氧率不是高噴煤的決定因素,應主要根據冶煉強度進行調整,即把富氧率主要作為控制冶煉強度和改善煤粉燃燒的手段。

控制適宜的理論燃燒溫度,就能掌控高爐的爐缸熱 狀態。適宜理論燃燒溫度是由原燃料條件、冶煉狀況等因素決定的。根據生產狀態良好時的高爐參數,確定高爐適宜理論燃燒溫度的大致范圍,然后結合具體條件,確定噸鐵(較大)噴煤量,就可以在現有原料條件和風溫水平下,根據此適宜理論燃燒溫度反過來確定適宜的富氧率嘲。總之,富氧噴煤高爐日常操作調節時,要以適宜理論燃燒溫度為控制目標,各操作參數要協調進行。各高爐煤比與富氧之間的趨勢關系如圖1所示。

5爐型維護技術

濟鋼非常重視高爐操作爐型的維護,認為合理操作爐型是高爐得到強化冶煉和獲得穩定良好指標的基礎。要維持合理的操作爐型,就必須控制適宜的邊緣煤氣流和適當的冷卻強度。前者主要通過控制邊緣的礦焦比和下部適宜的鼓風動能來實現,減小邊緣煤氣流的波動,將軟熔帶根部穩定在合理的位置,避免其上、下位移過大。后者則通過控制冷卻水溫度和水量來控制[3]

由于冷卻壁設計等方面的原因,四段冷卻壁漏水導致高爐順行受影響,針對高爐各自運行情況,曾三次項修停爐更換破損的冷卻壁。通過三次更換風口區冷卻壁的施工實踐,已經形成了一套比較成熟的改造方案,為以后的高爐冷卻壁的改造提供了可靠借鑒。在降料面至風口更換好風口段冷卻壁后,實施爐內噴涂造襯,噴補的最終目的之一就是在短時間內修復高爐爐型,以滿足高爐操作的需要。噴補后高爐內型表面均勻、平整,目測效果很好。高爐噴補后的開爐非常順利,均能快速達產達效。

結合高爐實際情況,研究開發了高爐爐襯溫度與熱負荷監測模型。描繪冷卻壁溫度分布及爐體熱負荷分布(如圖2所示),實現對高爐爐體的工作狀況在線監測,從而推測高爐爐型和煤氣流分布情況,為高爐操作者調整爐況尋求合理操作爐型提供借鑒。

結語

濟鋼1750m3高爐幾年來煉鐵技術取得了長足的進步,這些技術之間又相輔相成,共同形成了高爐“上穩下活”的良好順行狀態,經濟技術指標逐步得到改善。煤氣流控制需要將爐頂布料與活躍爐缸結合起來,并維持全理的操作爐型,加之高風溫、富氧噴煤,提高高爐強化冶煉水平。今后發展方向是在高冶強下追求下更低燃料消耗和高爐長壽,以求更遠的經濟效益。

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