今年以來,太鋼焦化廠在同寶武集團內(nèi)部各焦化工序?qū)诉^程中,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有煉焦配煤結(jié)構(gòu)中用煤品種較少,主要受限于自身煤罐數(shù)量限制,很多性價比高的品種難以進廠使用,影響了配煤成本的降低。作為焦化廠負責質(zhì)量和配煤管理的首席師吳波對此心急如焚,深感與兄弟單位的差距和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的必要,但如何優(yōu)化現(xiàn)有煤罐配置、為新品種騰出庫存成為繞不開的問題。新建煤罐投資大、耗時長,遠水解不了近渴,只能從現(xiàn)有品種配置優(yōu)化上做文章。
為此吳波積極與公司配煤小組成員中的技術(shù)中心煉鐵研究所李昊堃、采購中心煤炭化產(chǎn)室彭程等人共同制定對策,多次討論,吳波說,“想要騰出煤罐,就得將現(xiàn)有煤種進行廠外混配,這需要采購和用煤標準上同步調(diào)整配合”。“標準是為保證質(zhì)量和促進結(jié)構(gòu)降本完成而存在的,當變則變”,技術(shù)中心李昊堃立即表示。“做采購,不只是滿足數(shù)量需求,質(zhì)量保證和結(jié)構(gòu)優(yōu)化也是采購中心義不容辭的責任,外部執(zhí)行廠外配煤的事,采購中心來組織承擔”,采購中心彭程說。經(jīng)過多個部門共同研討,形成了比較成熟的技術(shù)方案,確定了優(yōu)化煤罐配置、優(yōu)化配煤結(jié)構(gòu)和提高大礦煤比例三步走的優(yōu)化爐料方案。
善于借勢攻破煤罐不足問題。將由同一供方供應的兩個品種實行廠外配煤,即在供方廠內(nèi)對兩個品種按要求和標準進行混配后發(fā)送進廠,具體配煤比例、配合后煤種質(zhì)量指標由技術(shù)中心制定并下發(fā)標準,由采購中心與相關(guān)供方協(xié)調(diào)實施事宜,按照這一方案實施后可以將原來需要4個煤罐存放的品種變成由2個煤罐存放,相當于多出2個煤罐,用于配煤結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
說干就干,在技術(shù)方案確定后,經(jīng)各部門協(xié)同努力,1月份即開始組織實施,至1月底就完成了煤罐優(yōu)化工作,騰出了2個4500噸儲量的煤罐用于結(jié)構(gòu)優(yōu)化和新品種開發(fā)。第一步目標的實現(xiàn)極大地堅定了我們的信心。
吳波說,煤罐不足的問題解決為第二步優(yōu)化配煤結(jié)構(gòu)奠定了堅實的基礎(chǔ)。如何利用騰出的煤罐進行配煤結(jié)構(gòu)優(yōu)化又成了必須要明確的技術(shù)方向。為此結(jié)合下工序?qū)?a style="color: rgb(56, 97, 171); text-decoration-line: none;" target="_blank">焦炭灰硫控制的需求,以低灰低硫的價格較低的氣煤資源為研究目標,運用焦化廠現(xiàn)有的40kg實驗焦爐設(shè)備,設(shè)計了系列配煤實驗方案,研究了在現(xiàn)有進廠煤資源的基礎(chǔ)上配用氣煤資源的最大配用比例,結(jié)果表明,具備在保證焦炭質(zhì)量穩(wěn)定的前提下配用8%氣煤的可行性。方向明確后,焦化廠與各部門積極協(xié)作,討論制定進廠標準、組織開展工業(yè)試驗,正式進廠使用,在5月份實現(xiàn)了單系統(tǒng)氣煤配比7%的良好效果,既降低了配煤成本,又控制了焦炭灰硫。
除了結(jié)構(gòu)優(yōu)化外,能不能在現(xiàn)有品種中發(fā)現(xiàn)低價品種并使用是焦化廠生產(chǎn)技術(shù)室主任梁杰始終縈繞在心頭的一個問題,為此他積極收集兄弟單位用煤信息,比對分析,終于發(fā)現(xiàn)寶山基地使用的一個瘦煤供方是太原方向供應,尤為重要的是價格較低,只是硫分指標略高,為此他積極與吳波開展替代研究計算,得出了通過與其他供方的匹配,能夠控制住入爐煤硫分的配比方案,為此立即與技術(shù)中心、采購中心等部門進行溝通,于5月份正式進廠使用這一品種,由于該品種比原來使用品種價格低幾百元,有效的控制了配煤成本。
“采取了上述措施是不是就是已經(jīng)完全發(fā)掘了資源供應中全部潛力了呢,我覺得不是這樣的”焦化廠副廠長白向國如是說。“還應該拓寬思路,在提高大礦煤的比例上做文章”。在與技術(shù)中心助理史永林多次共同研討分析后,雙方得出了還可以在長協(xié)礦供方方面開拓資源,形成共識后焦化廠立即與采購中心溝通聯(lián)動,開始了實現(xiàn)第三步目標的進程,最終確定了引進辛置煤的具體目標,5月份初提出設(shè)想5月底即進廠使用了1列辛置煤,該煤種相比市場采購同品種煤的價格低800元/噸,進一步降低了配煤成本。
積極承擔工序主體責任后,焦化廠找到了自身下一步行動的方向。3月份以來,通過持續(xù)跟蹤分析,發(fā)現(xiàn)市場上高硫焦煤的價格與低硫焦煤價格差距不斷擴大,具有實現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化降低成本的空間。為此積極與技術(shù)中心、采購中心、經(jīng)營財務(wù)部聯(lián)動,實現(xiàn)成功開發(fā)并于5月份進廠使用了2列高硫焦煤資源,高硫焦煤與低硫焦煤間有200元/噸的價格差距,在配用氣煤的基礎(chǔ)上配用高硫煤,既降低了配煤成本,又保證了焦炭硫分的穩(wěn)定,取得了良好的效果。
主體責任得到了很好的承擔,部門協(xié)同順暢,大家同心協(xié)力,心往一處想,勁往一處使,終于在推進經(jīng)濟爐料的工作中取得了較好的成績。5月份配煤結(jié)構(gòu)成本降低32.77元/噸,降本額度為1169.24萬元;經(jīng)濟爐料降本專項工作5月份的完成率為107.5%,超額完成月度目標。
合力推進經(jīng)濟爐料方案嘗到了質(zhì)量與成本雙豐收的焦化廠,日前乘勢而上制定下發(fā)了“全面提升質(zhì)量管理工作方案”,進一步明確全廠各職能室、作業(yè)區(qū)的質(zhì)量職責,全面梳理質(zhì)量管理體系,制定提高焦炭質(zhì)量穩(wěn)定性的工作方案,完善制度流程進一步清晰職責,收窄質(zhì)量控制線加強過程管理和監(jiān)督。定出質(zhì)量管理紅線,對配煤準確度、焦爐熱工、結(jié)焦時間和焦炭帶運過程管控實現(xiàn)系統(tǒng)化、精細化管理;并編制具體行動計劃,力爭保持目前的良好態(tài)勢并不斷提升。
該廠黨委書記、廠長賀世澤表示,為高爐提供質(zhì)量穩(wěn)定的焦炭是焦化廠一以貫之的奮斗目標,持續(xù)落實經(jīng)濟爐料方案,為公司生產(chǎn)成本降低作出貢獻是焦化廠義不容辭的責任,要想完成這樣的總目標,必須要不斷提升焦化廠自身質(zhì)量管理和技術(shù)水平,充分發(fā)揮自身的主體責任意識,苦練內(nèi)功,同時與公司各相關(guān)部門積極協(xié)調(diào),協(xié)同創(chuàng)效,以每個環(huán)節(jié)的穩(wěn)定受控為太鋼建成全球最具競爭力的不銹鋼全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)貢獻焦化最大的力量。