首鋼通鋼公司焦炭產量創近5年來最好水平
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2021年,首鋼通鋼焦化事業部經歷生產、安全、設備問題頻出的陣痛,從解決突出問題、夯實管理基礎入手,瞄準問題、深刻反思、從嚴管理,以優化生產布局為抓手,以規范生產環節為突破,以減少設…
2021年,首鋼通鋼焦化事業部經歷生產、安全、設備問題頻出的陣痛,從解決突出問題、夯實管理基礎入手,瞄準問題、深刻反思、從嚴管理,以優化生產布局為抓手,以規范生產環節為突破,以減少設備故障為目標,不斷強化內外部管理,持之以恒抓牢焦炭產量、質量的過程管控。
在提升焦炭產量方面
打破慣性思維,將問題變課題,全力開展攻關活動,先后對301、302等五個炭化室進行檢修,并克服人員緊張的難題,采取倒班的方式完成烘爐工作。同時,加大爐體維護,全年翻修小爐頭69個,處理橋管承插口112個,更換上升管、橋管32個,開閉器及蓄熱室封墻抹補112個,組織對七個爐體較大熔洞問題進行挖補維護,對4號、5號焦爐部分蓄熱式封墻、小煙道雙叉部進行密封處理,“病號爐”由12爐減至10爐。優化加煤、平煤操作,4號、5號焦爐單孔加干煤量由27.5噸提升至目前28噸以上。
在進廠洗精煤精細化管理方面
從入場煤驗收、洗精煤庫存管理、配合煤準確率到焦炭質量,建立行之有效的預警系統。對煤場科學合理排布、堆取,嚴抓卸車管理,全年接卸車247萬噸。嚴格按照平鋪直取、吃陳落新規定,在降低洗精煤水分基礎上做到精準配煤。全年配煤比準確率達到99%以上,配合煤細度合格率達到98%以上。
在設備管理方面
對關鍵設備,制定日點檢制度,做到定時、定點、定人點檢。設備管理室發揮督導、督察作用,準確掌握設備運行規律,每周進行聯合檢查,保證按定修周期及時更換,不斷提升設備安全運行水平。
在強化焦爐基礎管理方面
確保生產程序化、標準化、制度化,領導干部靠前指揮,對各生產系統和薄弱環節進行重點監護,及時準確作出預判。同時,把提高焦炭產量、質量作為主攻方向,優化生產組織,管控出爐節奏,嚴格控制好熱工系數,堅決杜絕生焦和過燒焦,各焦爐操作及溫度參數均有較大提升。
2021年,焦化事業部干熄焦、水熄焦產量、質量等重點指標總體保持穩中有升的態勢。