寧鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收量再破紀錄,企業(yè)節(jié)能降耗再上新臺階
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進入7月份,轉(zhuǎn)爐煤氣回收量一舉站上了140m3 t-s以上,并保持月均138 53m3 t-s,并且連續(xù)多日達到在140m3 t-s以上的高峰,再破歷史最高紀錄,這標志著寧鋼在余能回收及負能煉鋼領(lǐng)域已邁進…
轉(zhuǎn)爐煤氣回收率是煉鋼工序余能回收、降本增效的重要指標,直接決定了負能煉鋼水平,國內(nèi)外先進鋼鐵企業(yè),都非常重視該項指標。寧鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收提升工作,始于2014年年底,那時轉(zhuǎn)爐煤氣回收量僅僅102.21m3/t-s,與行業(yè)先進水平還存在不小的差距。為了進一步提高余能回收水平、降低噸鋼成本,為公司增產(chǎn)創(chuàng)效,2015年年初余能發(fā)電廠協(xié)調(diào)煉鋼廠、能源環(huán)保部成立了提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收率、增加1#機組發(fā)電量跨部門協(xié)同攻關(guān)團隊。目的是為了做好轉(zhuǎn)爐煤氣回收、平衡調(diào)整以及使用過程中各個環(huán)節(jié)的技術(shù)攻關(guān),協(xié)同解決各種瓶頸問題。這些年來,通過煉鋼廠、余能發(fā)電廠以及能源環(huán)保部的反復協(xié)同攻關(guān),轉(zhuǎn)爐煤氣回收提高至130m3/t以上,達到了國內(nèi)先進水平,實現(xiàn)了根本性提高,取得了十分可觀的經(jīng)濟效益和節(jié)能效果,余能發(fā)電廠1#機組發(fā)電量也由2014年的6.51億度,達到了驚人的8.45億度,實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。
今年以來,公司號召各廠部對標找差,發(fā)揮自身潛能提升核心競爭力,提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收率、增加1#機組發(fā)電量跨部門協(xié)同攻關(guān)團隊加強溝通協(xié)作,持續(xù)向噸鋼回收140m3/t-s的目標發(fā)起攻關(guān):煉鋼廠通過長期的操作摸索,逐步克服“雙渣”冶煉過程中點吹率高,回收時間短的技術(shù)難題,堅持合理控制爐口微壓差、吹煉過程中合理降罩、定期對氧含量分析儀、煤氣流量計、爐口負壓表等關(guān)鍵表計進行校核等基礎(chǔ)工作,將煤氣回收指標與主管績效掛鉤,班組間開展煤氣回收勞動競賽等工作也同步進行,從源頭確保了轉(zhuǎn)爐煤氣發(fā)生量的提高;能環(huán)部不斷優(yōu)化轉(zhuǎn)爐煤氣柜直列運行模式及加壓機運行方式,使回收設備和輸送設備發(fā)揮最大的潛能;余能發(fā)電廠持續(xù)加強與煉鋼廠、能環(huán)部的在線溝通,采用無線傳輸?shù)目萍际侄危瑢崟r跟蹤轉(zhuǎn)爐煤氣回收工況及煤氣柜柜位,第一時間聯(lián)系能源調(diào)度補充轉(zhuǎn)爐煤氣燃料。
在團隊成員的團結(jié)努力下,轉(zhuǎn)爐煤氣回收工作實現(xiàn)了巨大突破,使轉(zhuǎn)爐煤氣回收進一步提升,有效驗證了“管理出效益,技術(shù)出成績”的理念。在當前各行業(yè)為實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”宏偉戰(zhàn)略目標的而不斷探索地背景下,該成績的取得具有特殊意義。后續(xù)“提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收”跨部門協(xié)同團隊,將團結(jié)一致、砥礪前行,持續(xù)打造綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式,為“四個寧鋼”的騰飛助力,以實際行動向公司遞交高分答卷。