邯寶冷軋廠高效生產成效顯著
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
邯寶冷軋廠認真貫徹集團決策部署,落實河鋼股份工作要求,踐行簡單、務實、創效的工作理念,扎實開展高效生產,助力生產上水平。6月份第一周,該廠日均產量同比提高32 93%,連退日均產量302…
該廠在各主要產線進行明確的管理分工,實現專屬區域專屬管理模式。技術人員對日常生產計劃進行審核和協調,確保產品的過渡銜接符合生產實際;作業長和班長直接對當班生產負責,在生產中加強責任區域點巡檢頻次和力度,發現問題及時作出判斷和處理;設備維護人員按照工序配備到產線,與工藝人員實現聯動,確保各段生產連續穩定。對酸軋線全線張力優化,使酸洗段平均速度每分鐘提升15米,杜絕了張力丟失造成停車事故;優化入口段上卷和開卷程序,平均每卷節約2秒,確保酸軋線機時產量穩定在320噸/小時。連退線開展提速攻關,使速度穩定在每分鐘300米以上,運行時間提升10%;優化清洗段刷輥壓下電流,提升清洗效果;優化生產組織,根據兩條連退線不同特點,按照鋼種、規格特點對生產計劃進行優化,發揮產線優勢。鍍鋅線優化氣刀唇縫,產線薄規格運行速度穩定在每分鐘150米,比例穩定在60%以上,定期安排人員對爐區輻射管進行測漏和空燃比調整,保證爐子處于最佳狀態。
該廠加強技術攻關力度,為生產掃清障礙。采取工藝人員與設備維護人員結對子的方式,著力解決生產過程中存在的問題。酸軋線通過對換輥中存在的問題進行攻關,使換輥時間壓縮2分鐘;通過每班接班時專人清理剪刃處鐵粉,實現焊機重焊時間壓縮50%。鍍鋅線安排爐區點檢人員加強燒嘴點檢頻率,保證燒嘴燃燒率,做到設備“零影響”。改造鍋輥裝備,優化鍋輥張力參數,縮減因換輥造成的停車頻率。
該廠對O5板、高強鋼等重點產品生產流程和方案實現精細化管理。根據在線工藝件使用情況,合理選擇檢調時間,及時更換到期或狀態不良的工藝件,同時執行輥系檢查和清理,保證產線滿足生產高端產品條件。嚴格專輥專用制度,專用軋輥采用三級檢查機制,確保上機軋輥檢查質量,同時F5機架工作輥采用鍍鉻輥,既保證軋輥輥面質量,又提升軋輥粗糙度保持能力。