“小杠桿”撬動“大效益”
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今年以來,陜鋼龍鋼煉鋼廠轉一作業區通過技術改造、深挖職工潛能,采取小改造、自主修、巧改造三模式,將提質增效工作體現在日常工作的一點一滴中。 小改造,創效益。電葫蘆在煉鋼生產中使…
今年以來,陜鋼龍鋼煉鋼廠轉一作業區通過技術改造、深挖職工潛能,采取小改造、自主修、巧改造三模式,將提質增效工作體現在日常工作的一點一滴中。
小改造,創效益。電葫蘆在煉鋼生產中使用頻繁,但在使用過程中,因人員操作、使用頻次等因素,導致電葫蘆頻繁出現故障。針對這一問題,維修班人員現場觀察,測量數據,最后決定對鉤頭滑輪片進行改造,并在電葫蘆外殼上方焊接防鋼絲繩出槽裝置。原來的鉤頭滑輪片較薄,長期吊運大重量物料易造成滑輪外沿破裂,影響正常吊料。維修班人員將較厚的鋼板加工成滑輪片,最后組合裝入軸承,焊接好外殼。改造后,電葫蘆夾繩、卡繩現象大大減少,每臺電葫蘆年可節約鋼絲繩費用3000余元。
自主修,出成效。原轉爐合金車設備老舊,需三人合力推行,隨著生產節奏加快和生產鋼種的變化,合金的加入量逐漸增加,使用人推車遠遠跟不上生產需要。維修人員經在線多次觀察討論,與技術人員現場分析,將原來的合金車主動輪改為軸承座加一組齒輪,一套電機減速機用鏈子帶動。改造后,試車運轉速度比原來快兩倍,而且一人完全可以操作,年可節約費用8萬余元。
巧改造,降成本。由于生產節奏加快,烤包器使用頻繁加之轉爐煤氣中水分多,管道用金屬軟管連接經常被腐蝕漏煤氣,一個月需要更換一根金屬軟管,給人員安全和生產帶來了影響。維修人員和分廠煤氣主管商討將原先的金屬軟管改為無縫鋼管,在管道上焊接一個排污閥,定期對管道排水。改造后延長了備件使用壽命,也保證了人員安全,此項改造年可節約備件費用14000余元。
通過大家想方設法降低維修成本,該作業區備件消耗費用逐月減少,產量逐月上升,在“提質增效追趕超越”勞動競賽中起到了“主力軍”的作用。
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