方大特鋼成功試軋新規格彈簧扁鋼
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近日,方大特鋼科技股份有限公司軋鋼廠成功試軋ф50毫米×18毫米新規格彈簧扁鋼。據悉,本次試軋按計劃共生產10噸,規格屬于50系列,工藝上對軋機平立輥交替軋制、各架道次壓下量等要求較高。…
近日,方大特鋼科技股份有限公司軋鋼廠成功試軋ф50毫米×18毫米新規格彈簧扁鋼。
據悉,本次試軋按計劃共生產10噸,規格屬于50系列,工藝上對軋機平立輥交替軋制、各架道次壓下量等要求較高。此前,該廠彈扁線由于立輥現有設計數量不能滿足此類新品軋制工藝要求,在ф50毫米成品寬度控制上存在技術“瓶頸”,實際生產中容易出現寬度公差超標的現象。為此,該廠組織精干人員編寫該規格彈扁軋制工藝方案,比對現有工藝流程,總結出軋制專用導衛、過程料型控制、成品質量檢驗等八項軋制控制要點,并逐一進行技術規范,明確崗位職責。在生產軋制中,該廠技術質量部工程師和生產作業人員,全程跟蹤和收集生產數據,及時修正軋制參數,確保了試軋取得成功,產品質量全部合格。
此外,7月份,該廠通過優化產品結構、合理組織生產,共產合格材29.88萬噸,完成計劃量的109.47%。
該廠合理安排改軋換輥,對受高溫天氣影響大的設備,做好設備防暑降溫工作,并增加點檢和加油頻次,保證設備正常運行。棒材線方面通過改進穿水冷卻器備件,改善穿水冷卻效果,提高了產品性能;高線方面通過改進步進梁,使成品速度、機時產量得到提高,并降低了生產事故率和切損率;彈扁線方面對上線軋機、導衛準備充分,認真檢查軋槽,并靈活機動安排生產,以滿足彈扁多規格、小批量的生產需求;優特鋼線方面提高了穿水的水流量,增強了穿水冷卻效果,實現了穩產高產