本鋼第一機修廠刷新制作高爐布料溜槽紀錄
來源:本鋼|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
近日,第一機修廠僅用18天就完成了正常需要3個月工期的高爐布料溜槽制作任務,經用戶檢驗,各項性能均合格,創造了該廠制作同類備件的新紀錄,為該廠進一步拓展市場空間創造了條件。近年來,…
近日,第一機修廠僅用18天就完成了正常需要3個月工期的高爐布料溜槽制作任務,經用戶檢驗,各項性能均合格,創造了該廠制作同類備件的新紀錄,為該廠進一步拓展市場空間創造了條件。
近年來,該廠把目光瞄準大高爐布料溜槽制作,開展了一系列技術攻關。經過不斷摸索實踐,他們成功制作出板材煉鐵廠五號高爐布料溜槽,打開了長期制約該廠向中高端高爐設備領域邁進的“瓶頸”,為建設一流冶金設備備件定點定型生產基地奠定了基礎。目前,高爐布料溜槽作為該廠“拳頭產品”,已銷往國內一些鋼鐵企業,創造了顯著的經濟效益。目前,本鋼集團各大高爐布料溜槽均由該廠制作。
2月16日,該廠按照本鋼集團部署,為板材煉鐵廠新一號高爐制作布料溜槽備件,計劃9月20日使用。按照慣例,從原材料采購到產品檢驗完畢,高爐布料溜槽的制作周期需要3個月。正當職工為工期充裕而松口氣之時,3月20日,本鋼集團下達變更通知,針對當前設備運行實際,要求該廠務必在1個月內把高爐布料溜槽制作完畢。接到指令后,機械制造公司高度重視,召開專題會議,要求第一機修廠不講困難,不講條件,充分利用現有設備,組織精兵強將,全力打贏此次備件制作攻堅戰。
為了縮短原材料采購時間,該廠靈活調劑兄弟單位現有原材料,并采用空運的方式購置合金刀片,為縮短工期創造了條件。制作高爐布料溜槽的難點在于“鵝頭板”及襯板的制作。這兩部分均為不銹鋼材質,在煨制過程中,該廠設專人24小時監制,在確保產品質量的同時,為搶工期提供了保障。同時,該廠要求構件、一加、二加和儲運等車間全力為高爐布料溜槽制作創造條件,做到各工序密切銜接,確保工件不落地。最終,該廠僅用18天就完成了布料溜槽制作任務,刷新了該廠制作同類備件的歷史紀錄。目前,布料溜槽已發往板材煉鐵廠,及時滿足了生產需要